正交试验设计案例分析.docx
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正交实验设计案例分析戴杰
摘要:正交实验设计法在工业生产中具有广阔的应用领域,但
由于推广不够,在实践少有应用,除了观念上的影响外,对操
作方法的疑惑和不熟悉,也是重要因素。我们小组选取了两个
典型案例,对正交实验设计法的操作方法和步骤进行了介绍。
正交实验设计法在工业生产中具有广阔的应用领域。作为一种科学的实验方法,它以 投资少、易操作见效快的特点而为人们所关注,在已经试点过的单位都不同程度地取得了 明显效果,受到企业的普遍欢迎。正交实验设计法虽然已经取得了骄人的业绩,但它的推 广并不普遍。原因主要是许多企业科学意识差,对正交法缺乏正确认识,不懂操作程序, 甚至怕麻烦。鉴于此,我们选择了两个典型案例,对正交法的应用程序和方法做出了说明。
一、双氰胺生产工艺的优化研究
1.1 立项背景
山西省双氰胺厂。1989 年引进技术,设计能力为年产双氰胺 500t,1990 年投产, 1991 年全年生产双氰胺 300t。虽然当时双氰胺出厂价为 15000 元/t,市场供不应求,但由 于该企业产量达不到设计能力,成本很高,年亏损 30 多万元,企业处于非常困难的境地。 1.2 经诊断发现的问题
双氰胺的主要原材料质量差,有效含氮量低。调查结果:石灰氮最好是一级品占 一半,其余为二级品以下。石灰氮产品的行业标准(有效含氮量)是:优级品=20%,一 级品18%,二级品17%,次品17%。经过对比,该厂石灰氮有效含氮量低,是双氰胺消 耗高、成本高、产量低的主要原因。
石灰窑 CO2 气体浓度太低且很不稳定,是制约双氰胺生产的关键因素。经调查 发现,CO2 气体浓度一般在 17%以下,有时 12%左右,致使双氰胺车间第一道工序(即水 解工序)脱钙速度慢、时间长,是制约双氰胺产量的关键。
双氰胺的生产工艺影响因素多,优化潜力大。经分析认为:水解投料量、水解 pH 值、聚合工序的聚合温度、聚合 pH 值、结晶温度等因素,均对产品质量和消耗有影响。 多因素影响正好适用正交法。
1.3 正交法在各生产车间的应用及效果
(1)提高白灰窑 CO2 气体浓度的正交实验。经调查,投入的煤和石头的比例是由人 工估计的,并不计量,每天加料总量和分配的层次随意性很大。由于没有固定的工艺标准, CO2 气体浓度既不可能稳定,生产效果也不可能提高。故采取了以下措施:一是安装地磅, 投入的煤和石头要求过磅计量;二是实施正交优化。
经计算,石灰窑优化方案的因素水平及实验结果(选用 L9(3^4)正交表安排实验)分别 如表 1、表 2 所示。
表 1 因素水平表
A3
A3,B2,C3
水平
因 素
水平
煤石比
投料量(t/次)
投料层次(次/d)
1
1:0.14
5
7
2
1:0.17
5.5
8
3
1:0.2
6
9
表 2 实验结果表
方案
因 素
方案
A 煤石比
B 投料量(次班)
C 投料层次(次
班)
实验结果 CO2 浓度(%)
1
1:0.14
5
9
26.4
2
1:0.17
5
7
28.7
3
1:0.20
5
8
27.4
4
1:0.14
5.5
8
28.6
5
1:0.17
5.5
9
30.1
6
1:0.20
5.5
7
29.4
7
1:0.14
6
7
29.2
8
1:0.17
6
8
30.4
9
1:0.20
6
9
32.2
K1 平均值
28.1
27.5
29.1
因素主次: B,C,A 优水平:
K2 平均值
29.8
29.4
32.1
因素主次: B,C,A 优水平:
K3 平均值
29.7
30.6
30
因素主次: B,C,A 优水平:
Rj
1.7
3.1
3
因素主次: B,C,A 优水平:
经计算分析,显然优化方案为 A2B3C3。即 A 煤石比为 1:0.17,加料量为 6t/次,加料 层次为 9 次/d 。经进一步优化,加料层次为 12 次/d,使二氧化碳气体浓度达 38%。
(2)提高石灰氮有效含氮量和产量的正交实验。经过对氮化车间 3 台沉降炉产出成 品状况分析和操作情况分析,我们发现成品不均匀,一层一层的,每层 3cm 厚,在两层连 接处质量好,而在两层之间质量疏松,经化验有效含氮量低。工人操作,电石在上端有加 料机均匀撒于料面,由于冷料加入,炉温逐步下降,连续加料,待炉温降低 80 摄氏度时, 才停止加料,致使料层厚度超过 3cm。
从上面的操作过程分析:连续加料时间太长,使得料层太厚,在停止加料后,氮气与 电石进行氮化反应,生成 CaCN2,由于氮化反应是一个放热反应,炉温慢慢升高,当再回 到 900 摄氏度重新加料,又是厚厚一层,炉温降低 80 摄氏度才停止加料。这样就造成停止 加料后,氮气与料层表面接触,反应生成 CACN2,由于料层厚,氮气深入内部反应不易,
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