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循环流化床锅炉调试经常出现的问题及对策.docx

发布:2017-04-02约6.05千字共6页下载文档
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循环流化床锅炉调试经常出现的问题及对策序号出现的主要问题处理办法备注1.床上油枪耗油量大调试期间冷态启动最高用油110吨,最低用油63吨。每次启动用油基本在70~80t左右。节油措施:1)优化启动,降低投煤温度。2)控制启动床料粒径,减少启动点火最低流化风量。3)提高运行操作技术,减少煤油燃烧份额,快速转化燃烧状态。5)加强汽轮机和锅炉协调操作,挖掘汽轮机旁路潜力,缩短启动时间,减少燃油时间。4)节油目标冷态启动一次控制在50吨内与床下油枪点火存在一定差距,进一步技改为床下油枪2.炉底热一次风至水冷风室连接非金属膨胀节撕裂漏风安装过程控制不好,损坏、质量不合格的产品进入工程。3.分离器、回料器震动、晃动,返料脉动,返料不畅。1)上锅厂进行结构加固,增加止晃点,加固。2)运行加强燃烧调整,主要是降低一次风量,降低床压,减少外循环量,适当放大入炉煤的颗粒度。通过调整震动晃动减少,但调整仅能满足基本运行,负荷变动依然出现震动和晃动。无规律,一旦出现失稳震动,需很长时间才能达到自平衡状态。3)需进一步完善结构,解决晃动、震动、回料不畅的根本原因。需进一步完善结构,技改。4.流化床锅炉与北重机组配合不佳通过调试启动多次分析,很难按照锅炉负荷曲线进行,一般锅炉4小时投煤,6小时撤油,而汽轮机经常出现暖机达到1小时以上,冲转、并网等需要8个小时,这样锅炉不能撤除油枪,延长了燃油时间,若提高床温,会出现过热温度、再热温度很难控制,很难满足汽轮机温度要求,造成调节困难,胀差异常等现象,旁路虽然设计较大,但减温水余量不够,一般很难达到锅炉停油的需要,增加了启动耗油量。5.分离器阻力大(远大于设计值)负荷设计阻力实际运行阻力200MW-0.8KPa-2.3KPa250 MW-1.2KPa-3.2KPa300MW-1.7KPa-5.0KPa330MW-2.0KPa--6.0KPa实际负荷对应分离器阻力为:主要原因:分离器结构、外循环灰量、飞灰密度大、旋风筒深度及直径。需进一步改造,减少分离器阻力,降低引风机电流,节省厂用电。分离器阻力大造成尾部烟道负压大,漏风增加、危险点增加。6.分离器锥段漏灰安装问题,焊接焊缝开裂7.回料器烧红(立管、返料段)浇注料出现裂缝、或浇注料脱落等造成高温循环物料烘烤回料器外壳,建议每次检修必须检查修复浇注料裂缝,运行上加强巡检,对回料器进行测温,发现烧红及时通知检修处理。一般解决方法:轻微的高温可以外加压缩空气进行吹扫冷却,严重的应在烧红的外壳处焊接密封盒,内浇筑浇注料,达到延长运行周期。8.返料腿非金属膨胀节撕裂、烧坏停炉三次、修补过多次,回料腿的非金属膨胀节损坏的主要是内套筒的耐火耐磨料脱落,造成内套筒过热变形,高温物料漏进膨胀节内,堆积在膨胀节中,膨胀节失去应有的伸缩能力,造成膨胀节损坏。主要原因:1)非金属膨胀节与锅炉厂配合余量不够;2)非金属膨胀节安装施工未严格按照施工图进行,非金属膨胀节质量差,施工工艺达不到要求;3)非金属膨胀节浇注料施工未达到要求;4)运行中返料量过大,返料不畅或返料堵塞,造成返料压力过大,非金属膨胀节作为返料腿的薄弱环节,泄压,高温灰冲击,烧坏膨胀节;5)炉后给煤加上回料不畅或堵塞返料,造成物料二次燃烧,严重超过了非金属膨胀节的设计温度,烧坏。建议:在返料腿非金属膨胀节处增加周圈密封冷却风,防止高温物料进入非金属膨胀节,烧坏。增加双层导流护板,进行迷宫式密封改造9.返料腿存在返料?“轰隆隆”?响声返料腿抖动一直存在,原因不明,调整无法解决。10.后墙二级给煤故障多1)?给煤机密封风严重不足,很难满足运行需要,现已技改,增加了一路直径168的密封风管,现基本能满足运行需要。2)?返料压力高造成返料腿给煤点反串热烟气,现技改在返料退落煤点增加周圈返料风,高负荷情况下可以通入高压返料风,防止热烟气反串(基本没用过)。3)?刮板给煤机漏粉、出口电动、气动门漏粉严重。4)?二级给煤皮带给煤机坡度大,距离长,容易出现皮带打滑现象。5)?二级给煤皮带给煤机坡度大,距离长,清扫链容易断链。11.炉后刮板给煤机给煤分配不均建议技改为刮板第一个落煤口刮板给煤机箱底部增加手动插板门,利用手动插板的开度分配煤量,解决给煤量的分配问题。12.床压失稳、波动调试运行以来锅炉床压一直不稳定,经常出现床压失稳,两侧偏床,调整办法增加一次风量,基本解决床压波动失稳的问题,但加大一次风会降低床温、增加一次风机电流、增加外循环量、增加磨损、飞灰含碳量增加等问题。主要原因:布风板阻力偏小、布风不均等问题。建议:更换风帽(钟罩式为好)、或风帽出口管径增加节流圈,提高风帽喷速。13.空预器漏风大按照空预器运行进出口氧量计算,现漏风在12%以上,与设计偏离较大,厂家保证值为1年内保证漏风率小于6%,两年内漏风率小于8%,需要厂家继续
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