治理跑冒滴漏减少设备故障安全QC课题.pptx
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2目录一、小组概况(gàikuàng)┈┈┈┈┈┈┈┈┈3二、选择课题┈┈┈┈┈┈┈┈┈5三、现状调查┈┈┈┈┈┈┈┈┈6四、设定目标┈┈┈┈┈┈┈┈┈7五、原因分析┈┈┈┈┈┈┈┈┈8六、确定要因┈┈┈┈┈┈┈┈┈9七、制订对策┈┈┈┈┈┈┈┈┈10八、实施对策┈┈┈┈┈┈┈┈11 九、检查效果┈┈┈┈┈┈┈┈┈12、15十、巩固措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈16十一、总结及下步打算┈┈┈┈┈17hongjijiaohua2第1页/共17页第二页,共17页。
一、活动(huódòng)小组概况油田厂、站、库使用的炉类设备设施种类繁多,规格不一,在生产过程中跑冒滴漏情况时有发生,为了减小安全事故,防止不必要的人身伤亡事故,通过成立QC跑冒滴漏防治小组联系指导各采油厂,通过处理现场炉类设备的各种跑冒滴漏和建立各项制度、规范(guīfàn),消除各种安全隐患,通过安全监督人员QC小组与各采油厂共同努力,实现减少炉类设备50%意外停车目标。第2页/共17页第三页,共17页。
QC小组(xiǎozǔ)成员小组成员姓名性别年龄职别接受TQC教育时数姓名性别年龄职别接受TQC教育时数余中华男42站长40夏延荣男43安全监督40李红星男45安全监督40宋旭男42安全监督40王少虎男32安全监督40高玉平男37安全监督40铁浩男27安全监督40冯有龙男50安全监督40韦豪男36安全监督40第3页/共17页第四页,共17页。
二、选题课题
㈠小组(xiǎozǔ)课题的评价选择/评价项目可选课题重要性(5分)迫切性(5分)难易度(5分)可实施性(5分)经济性(5分)综合评价(25分)选课题现场管线处理3.53.84.03.64.119.0?动静设备处理4.54.34.64.24.522.1制表(zhìbiǎo):夏延荣审核(shěnhé):余中华小组10人分别打分取平均值的评价结果第4页/共17页第五页,共17页。
炉类设备(shèbèi)管线和辅助设备(shèbèi)1对现场的管线调查和记录。2对区域内省煤器、换热器导淋统计。3对机泵的排液点统计。4对泵的润滑点记录。5对伴热管线排液调查记录6控制车间外排水的质和量三、现状(xiànzhuàng)调查跑冒滴漏点第5页/共17页第六页,共17页。
1、目标确定(一)伤亡事故的发生率为“0”。(二)实现现场(xiànchǎng)所有管线和设备的处理及时,杜绝跑冒滴漏现象。(三)对法兰连接处垫片进行更换。(四)控制各排放点得量,以减少车间外排总量。(五)定期维护机泵,减少漏点。(六)对伴热管线前加疏水器。(七)及时更换无效的阀门和垫片。(八)尽量减少开停车的频率。四、活动(huódòng)目标第6页/共17页第七页,共17页。
五实现目标可行性的分析(fēnxī)
(1)对现场所有的跑冒滴漏现象的统计,做到有的放矢,心中有数。(2)加强对现场的巡检,及时配合设备员,工艺员处理隐患。(3)必须有明确的制度规定,从日常的经验来看,主要查员工的意识和重视程度。(4)发现跑冒滴漏及时处理,关键是定期预防性检查,将滴漏消除在萌芽状态。(5)同时(tóngshí)抓好使用材料、设备及附件的质量。(6)早发现早处理这是消除跑冒滴漏的关键,绝对不漏是不可能的,就是看是否能及时消除。(7)定期检查和检测外排水量的变化。第7页/共17页第八页,共17页。
六.原因(yuányīn)分析1、设备本身质量问题
2、选材问题
3、检修是否及时(jíshí)
4、巡检不及时(jíshí)到位
5、对出现问题的部位没有备足够的部件,6、奖罚制度不完善,没有调动员工的积极性。7、检修质量不高。8、机泵维护不到位。9、设备腐蚀过大。10、开停车频率过高。第8页/共17页第九页,共17页。
七.要因确认(quèrèn)1设备和管线质量不高,在高温高压高频率的运行中出现跑冒滴漏现象。2对发现小的跑冒滴漏现象视而不见,没有及时处理和上报。3开停车频率过高,温差(wēnchā)变化大使设备和管线产生热胀冷缩,尽而使设备损毁或产生间隙,而产生跑冒滴漏现象。4在检修中责任心不强,技术不过关,检修质量不高,监护不到位产生产生跑冒滴