全断面硬岩地层盾构机脱困施工技术.pdf
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全断面硬岩地层盾构机脱困施工技术
熊春林
中铁十一局集团城市轨道工程有限公司,湖北武汉430074
摘要:土压式盾构机在全断面硬岩地层掘进时,同步注浆浆液无法充填开挖面与管片之间间隙,尤其隧道呈下坡趋势,同步
注浆浆液几乎全部流至土仓,导致管片与开挖面之间形成通道,大量地下水沿着管片与开挖面之间的通道流至土仓造成严重
喷涌以及开仓困难,因此一般每隔十环至二十环进行止水环施工。但止水环施工若处理不好,浆液极易裹死盾构机,课题以
莞惠3标上软下硬地层盾构机脱困为背景,研究了盾构机脱困施工技术,达到了预期的效果,为类似情况盾构施工也提供了
借鉴和参考。
关键词:全断面硬岩;盾构机脱困;水泥浆清理;爆破
中图分类号:U455.43文献标识码:A文章编号:1671-5519(2018)12-0073-02
1工程概况根据当时状况及盾构机空间尺寸,经研究加顶7个千斤
莞惠3标盾构东城南站-新城中心站盾构区间采用直径顶,分别为500t的两个,300t的两个,200t的两个,100t
8.83m海瑞克土压盾构机,隧道呈下坡趋势,隧道断面主要的一个,全部焊接在盾尾上。总共增加辅助推力2100t加上
为全风化片麻岩、中风化片麻岩及微风化片麻岩,岩石裂隙推进油缸的7900t推力,累计达10000t推力,但是在尝试
水量大,详细地质图如下图所示。在硬岩段掘进参数为推力脱困时盾构机依然不能脱困。根据分析判断盾构机被浆液完
1800t,速度6mm/min,刀盘扭矩3000kN•m,每隔十五环施全包裹,通过增加辅助千斤顶不能解决问题。
做一次止水环。在一次止水环施工完成后,恢复掘进时推力
达到7900t(额定最大推力)时,盾构机无法推动,启动脱
困措施。
图1硬岩段掌子面图2辅助千斤顶点位布置图
2原因分析及拟采取措施3.3盾尾开孔清理包裹盾体的水泥浆
2.1盾构机裹住原因在以上措施都无法脱困的情况下,通过清理包裹盾体上
盾构机开挖直接大于盾构机直径,施做止水环时因措施的水泥浆成为了唯一可行方式,经过多次专家会议研究最后
不当,双液浆窜至盾体凝固将盾构机裹死。确定盾尾开孔采用凿除、爆破等方式处理包裹在盾构盾体上
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当时止水环注浆孔距离盾尾5环,注浆量为50m水泥浆,的水泥浆,然后再采用外加千斤顶模式脱困。
最高注浆压力达到2Mpa,且注浆完成时未及时恢复掘进,使在盾尾三、九点位各开一个80×80cm的孔,然后通过
双液浆有足够时间增加强度,因此第二天恢复掘进时盾构机爆破的方式打开工作面,打开工作面后分别向盾尾及刀盘方
已被彻底裹死。向通过凿除或爆破的方式清理裹死在盾构机上的水泥浆,然
2.2拟采取脱困措施后采用外加千斤顶方式脱困。最终在3、9点位各清除长5m,
盾构机脱困围绕“增加推力,减小阻力”来进行,经分高3m的空间后,尝试脱困成功。最后焊接恢复盾尾,恢复
析,现拟采用以下措施来进行脱困:掘进,通过该段位置后注浆填充。
(1)盾体盾尾开孔注入液压油;
(2)外置千斤顶;
(3)盾尾开孔清理包裹盾体的水泥浆。
3盾构机脱困技术
3.1盾体盾尾开孔注入液压油
在盾体及盾尾部开孔焊接接头,利用高压液压泵注入液
压油,利用液压油击穿