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锅炉喷燃器结焦的分析与处理.docx

发布:2021-11-04约1.89千字共4页下载文档
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Word文档下载后(可任意编辑) 第 PAGE 1 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 锅炉喷燃器结焦的分析与处理   莱城电厂300 MW机组配套的1 025 t/h亚临界压力掌握循环锅炉,采纳美国燃烧工程公司(CE)技术。该炉为单炉膛四角切向燃烧方式,由上海锅炉厂有限公司制造,并配用沈阳重型机械厂制造的型号为BBD4062的双进双出钢球磨煤机直吹式制粉系统。第一台机组自1999年移交试生产以来,运行稳定,2套制粉系统带额定负荷运行(设计3套制粉系统带锅炉BMCR负荷,2套制粉系统带额定负荷),到达了设计要求,创造了第一台机组投产试运连续安全运行123天的好成果。到目前为止,全厂已安全生产达350天以上,无非计划停运。 1 喷燃器运行中结焦现象   一个时期以来,因网上调峰需要,机组长期处在出力为150 MW低负荷状况下运行。由于对双进双出磨煤机运行的阅历缺乏,在低负荷状况下,仍采纳了设计制造说明书要求的2台磨煤机双进双出带4层喷燃器的燃烧制粉系统运行方式,起初并无异样现象。但经过一段时间后,在运行中发觉第一层编号为A1-3、第三层编号为B2-2、B2-3的煤粉管压力,渐渐升高了1~2kPa,喷燃器闸板门前温度由50℃上升至100℃左右。经推断,喷燃器出现了结焦现象。 2 喷燃器结焦缘由分析   初步分析认为,喷燃器结焦主要是因为机组在低负荷运行时,一次风风速偏低造成喷燃器局部积粉,又因煤粉细度偏细,使进入炉膛的煤粉着火点离喷燃器近而引起的。为进一步查明缘由,对A、B磨煤机出粉管进行了一次风速测量。   测量结果说明:的确存在A1-3、B2-2、B2-3粉管风速偏低的问题。 3 处理措施   依据测试分析,2台磨煤机带4层喷燃器长期在低负荷状况下运行,粉管风速偏低造成局部积粉是喷燃器结焦的主要缘由。为此,在不同工况下实行了如下不同的措施。 3.1 负荷在200 MW以上   负荷在200 MW以上时,保持2台磨煤机双进、双出运行: (1) A、B磨煤机或B、C磨煤机运行时,必需保持B磨煤机带稳定负荷,用A或C磨煤机进行调整,保持磨煤机每侧一次风量在40~42 t/h。 (2) A、C磨煤机运行时,必需保持A磨煤机带稳定负荷,用C磨煤机进行调整,保持磨煤机每侧一次风量在40~42 t/h。 3.2 负荷降至200 MW,还要继续降负荷。负荷降至150~200 MW时,仍保持2台磨运行,但需一台磨煤机半磨运行,具体要求如下: (1) A、B磨煤机运行时,必需保持B磨煤机带稳定负荷,并保持B磨煤机每侧一次风量在40~42 t/h。A磨保存A2侧半磨单进、单出运行,并用A磨进行调整,保持磨煤机单侧一次风量在40~42 t/h。要留意监视和检查不运行侧分别器的入口温度,应低于旁路风温度,出口温度低于75℃。 (2) B、C磨煤机运行时,必需保持B磨煤机带稳定负荷,并保持B磨煤机每侧一次风量在40~42 t/h。C磨保存C1侧半磨单进、单出运行,并用C磨进行调整,保持磨煤机单侧一次风量在40~42 t/h。要留意监视和检查不运行侧分别器的入口温度,应低于旁路风温度,出口温度低于75℃。 (3) A、C磨煤机运行时,必需保持A磨煤机带稳定负荷运行,并保持A磨煤机每侧一次风量在40~42 t/h。C磨保存C1侧半磨单进、单出运行,并用C磨进行调整,保持磨煤机单侧一次风量在40~42 t/h。要留意监视和检查不运行侧分别器的入口温度应低于旁路风温度,出口温度低于75℃。 3.3 负荷降至150 MW以下时,保持一台双进双出磨煤机运行。 3.4 低负荷运行时,若发觉火焰检测器频闪或不亮时,要马上联系热控人员对火焰检测器进行检查,并就地检查燃烧器的燃烧状况,与其它燃烧器燃烧状况相比较,以便推断燃烧状况。燃烧不稳时,应投油助燃。 3.5 低负荷运行时,磨煤机出口温度维持在75℃,并留意监视煤粉管的压力及其它参数的改变。   通过实行以上措施,较好地解决了机组在低负荷运行时,锅炉燃烧不稳和喷燃器结焦的问题。(尚玉华 孙向峰)
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