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空气分离厂制氮效能提升-谈机组最佳化操作.PDF

发布:2018-09-27约6.58千字共4页下载文档
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空氣分離廠製氮效能提升-談機組最佳化操作 1 2 3 4 廖文河 楊士弘 余燿任陳瑞斌 1 瑞晶電子 riverl@ 2 瑞晶電子 danyang@ 3 瑞晶電子 uyz@ 4 瑞晶電子 alexc@ 摘要 公司廠區內中空氣分離廠起初單台壓縮機最 故與三福氣體 Global 技術部門討論評估,發 大設計量為 18,500 Nm3/hr,其製造出的氣氮(N2) 現有機會在不犧牲設備的可靠度與安全的情況 除供給廠內外,並以地下管路供給后里科學園區其 下,藉由製程改善及控制技術的調整,達到以不加 它友廠 (友達、聯相等)進而回饋本公司。因製程 開機台的方式來增加氮氣產出量。雖需藉由測試才 改變導致N2 需求量增加,經與三福氣體Global 技 能確定所能提升的氮氣量,但依需求量的預測(請 術部門測試評估,利用不增加空氣進氣量、減少冷 參考圖 1),初步目標設定在增加1,500 Nm3/hr 至 箱(cold box)內液氮製造量及增加後段氮壓機閥之 2,000 Nm3/hr 的氮氣,以期發揮最大效益。 開度,且不影響氣體分離廠整體運轉,與產出後的 氣體品質純度符合瑞晶要求之前提下。最後單台壓 2. 影響因子/實驗測試 縮機最大量由原先18,500 提升至20,300 Nm3/hr , 2.1 影響因子: 進而有效地降低氣氮單位製造成本。 首先在製程專家的協助下針對氣體廠內部各 關鍵字:空氣分離廠、氣氮單位製造成本 參數與元件,藉由系統性的分析(請參考圖 2 ), 1. 前言 將所有可能影響氮氣提升的限制因素列出。其中包 原先瑞晶空氣分離廠氮氣產出量為 18,500 括機械設備需考慮性能限制與安全規範,在品質方 Nm3/hr ,已達該廠單一壓縮機供氣設計值得上限。 面仍須符合規範要求…等。 廠內所生產的氣氮除供應給本廠外,還經由地下管 線供應給中科園區后里園區的其他氮氣使用者, 例:友達、聯相、達虹、太陽光電、友達晶材等。 氮氣的總需求量大於設計值時,則須利用其他生產 廠以槽車的方式運送液態氮或多啟動一套設備的 方式來滿足對於氮氣的需求。 不論使用槽車運送液態氮或是再啟動一套設 備,姑且不論經濟效益如何,都與今日節能省碳的 普世價值相違背。 圖2 製程分析圖 接著改善小組利用2X2 Matrix 圖(如圖3 ), 圖1 氮氣需求預測圖 依影響大小與發生平率來做為影響增量的因素的 順序排列工具。 2.2 實驗測試: 壓縮機於加載時,為顧及安全與長期的操作可 靠度,則必須操作運轉於原廠建議的電流下。所以 於實際測試時須重新調整壓縮機電流值之警告點 與跳車點(如圖6 )。 圖3 2X2 Matrix 排列結果發現:主空壓機馬達的安培數的限制 (請參考圖4 )與壓縮機入口操控閥(Inlet
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