塑料排水板试验段-施工总结报告.docx
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塑料排水板试验段施工总结报告?
一、?工程概况?
本分部项目起讫里程K11+028~K20+641.5,主线线路全长9.6135km沿线软土路段遍布全线,共有塑料排水板m,塑料排水板呈三角形布置,间距为1.3-1.5m,桩长为3.5m-12.5m。根据指挥部关于塑料排水板软基路段尽早开工的要求,我部拟在2014年二月底完成全部塑料排水板的工程施工。?
二、?试验目的?:
为了更好的控制塑料排水板的工程质量,指挥部要求塑料排水板的可测深率达到90%,为了能尽快使塑料排水板的施工步入正轨,我部拟打设300根塑料排水板作为试验,我部安排工程技术人员全过程?旁站,还邀请监理工程师监督,确保每根塑料排水板达到设计深度。这300根塑料排水板打设完成后,我部对其进行100%频率检测,测试其可测频率,为以后施工检测的参考依据。?
三、?施工日期?:
试验段开工日期为:2013年11月10日
试验段结束日期为;2013年11月10日
试验段桩号:K15+574—K15+674左幅
四、?人员、机械设备和材料?
1.人员:项目部经理:陈华,总工:王周仪,工程部:董家国,计划合同部:李大龙,测量负责人:秦东,技术负责人:何鹏伟,质检负责人:高伟、试验负责人:彭佳, 安全环保负责人:孙士艮,现场施工负责人:吴伟民,质检员:郑青云,测量员:周凯,技术员陈诚,施工操作人员6人?。?
2.机械设备:插板机1台?。
3.材料:
塑料排水板采用可测深粘合型。要求纵向通水量不应小于60cm3/s(侧压为350kPa);复合体抗拉强度大于2.5KN/10cm,复合体弯折性能为对折180°不断裂不剥离;滤膜渗透系数大于1.0*10-3cm/s(试件在水中浸泡沫塑料4小时),滤膜等效孔径小于0.075mm,滤膜梯形撕裂强度(纵)力120N,滤膜梯形撕裂强度(横)力90N,顶破强度437N。芯板压屈强度大于350N。外形尺寸均匀,厚度4.5~5.5 mm,宽度10cm,所有原料必须是原生塑料。
塑料排水板已进场5万m?,进场材料符合设计及规范要求,并已报监理办和指挥部批准。
4.施工工艺及方法:
4.1工艺流程
施工准备
施工准备
场地平整
测量放样
铺设30cm砂垫层
插板机就位
沉管插板至设计位置
排水板检验进场
插板机进场调试
切断排水板
移机至下一桩位
提升套管及回带量测量
排水板验收
填筑30cm路基土
安装排水板桩靴
回填排水板桩孔
铺筑20cm砂垫层(掩埋排水板头)
铺设土工布
铺设土工格栅
五、?打设塑料排水板?
塑料排水板施工顺序为:定位→将塑料排水板通过导管从管靴穿出→将塑料排水板与桩尖连接贴紧管靴并对准桩位→插入塑料排水板→拔管剪断塑料排水板。?
1)定位?:根据设计施工图纸,塑料排水板采用正三角布置,?施工前测量并用石灰标记打设位置,确定后的位置留有明显的标记。打设机就位后,管靴与板位标记偏差控制在5cm以内。? 打设机上设置人工操作的机械平衡装置,保证打设机械的平衡度和垂直度,打设后塑料排水板的垂直度偏差控制在1.5%以内。? 塑料排水板间距允许偏差为±15cm。
?2)塑料排水板导管靴与桩尖?:塑料排水板导管靴与桩尖均采用圆形。桩尖平端与导管靴配合要适当,避免错缝,防止淤泥在打设过程中进入导管、增大对塑料排水板的阻力。
?3)插入塑料排水板?:塑料排水板入土深度以穿透淤泥层为准,实际打入深度不得小于设计深度。打设后的塑料排水板的垂直度偏差应控制在1.5%范围内;塑料排水板滤水膜在转盘和打设过程中避免损坏,防止淤泥进入板芯堵塞输水孔,影响排水效果;塑料排水板在打设过程中保证排水板不扭曲,透水膜不被撕破和污染。导管打入深度应考虑上拨时的跟带长度,回带长度不超过50cm。且回带的根数不宜超过总打设根数的5%,如回带长度超过40 cm时,应在插点附近补插。确定排水板已达到设计深度后,可提起套管,此时应观察套管插入孔,如排水板相对套管不动,则说明排水板回带,继续上提套管,直到排水板移动抽入套管,量取此时套管的提升高度,即为排水板回带量。若大面积回带,可考虑改变插销形式,减小提升套管时插销与排水板摩擦力,并增大排水板底端与泥土间接触面积,以减少回带现象的发生。
打设过程中,板进 尺长度不够时,接长时应剥开滤膜使芯板接平(?搭接长度?≮?20cm)?然后包好滤膜,再用订板机订牢。以保证塑料排水板的排水性能。?
4)剪断塑料排水板? ??当提升套管,套管底部离开砂面30cm时,人工从套管底部切断排水板,然后将留下排水板头弯曲铺筑30cm砂垫层。使其与砂垫层贯通,保证排水顺畅。当一个施工段落施工完后,及时将打设塑料排水板后形成的孔洞用砂填好。在打设过程中,应进行自检,并按要求作好原始施工记录。
六、?施工过程中注意事项?
1、
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