6号高炉使用无钟炉顶小型技改项目可.doc
文本预览下载声明
小型技改项目可行性研究报告
序号( )
项目名称: 6号高炉采用无钟炉顶
项目所属单位: 炼铁厂
厂(处)长签字:
可行性研究单位: 炼铁厂
技术负责人:
经济负责人:
填 表 人:
填表日期:2005年 8 月 16 日
一、 总论
1、项目的内容和必要性
据统计1998-2002年以后全国投产的300m3级以上的高炉78.5%均采用无钟炉顶。我厂新2号高炉和4号高炉及1号(1260m3)高炉也采用无钟炉顶,使用效果非常显著。所以对6号高炉由双钟式炉顶改为无钟炉顶是非常必要的。
2、可行性研究的依据
根据炼铁厂近几年的无钟炉顶生产实践,无钟炉顶布料更加灵活,和双钟式炉顶相比有更大的生产优势。
3、现状分析
6号高炉原来为双钟式炉顶,大钟、小钟布料,布料较为单一。特别是随着高炉冶炼强度、炉顶压力的提高,双钟式炉顶寿命大大降低,已经远远不能满足生产要求。
目前生产条件下,双钟式炉顶寿命为18个月,无钟炉顶寿命为10年。10年中需要更换双钟式炉顶7次。双钟式炉顶一套约50万元,则10年需要350万元,而无钟炉顶一套只需要100万元。年平均费用双钟式炉顶35万元/年,无钟炉顶10万元/年。两项相比较每年节约25万元。年生产运行成本、维修费用双钟式炉顶和无钟炉顶基本相当。更换双钟式炉顶需要三天时间,380m3每次损失3500吨铁,则10年中共计损失7*3500=2.45万吨。
二、技术和设备方案
1、采用技术(研究)的先进性、可靠性、经济合理性
无钟炉顶用密封阀代替料钟,密封性能得到进一步改善可进一步提高炉顶压力和延长炉顶寿命。
无钟炉顶布料采用可摆动旋转溜槽,提高了布料的多样化和调剂手段,减少了炉况波动的次数和提高煤气利用率。从而充分利用煤气的热能和化学能,起到稳产、增产节焦的作用。
2、工艺流程和主要工艺参数可进行的必要描述
3、主要生产(研究)设备选型
(1)无钟炉顶一套
(2)相关电气、液压设备一套
(3)炉顶控制编程软件、监控软件一套
三、项目实施计划
1、计划进度安排
2005年10月-11月设计
2005年12月订货
2006年3月施工、安装、编程调试、试运行
2、实施(研制)方案
先设计,然后安装、编程调试然后试运行。
四、投资概算 单位:万元
序号 设备 数量 金额 1 炉顶设备 1套 100 2 电气、液压设备 1套 100 3 土建 50 4 炉顶平台改造 50 5 其他费用 10 6 设计费 6 合计 316
五、经济评价
2004年1-8月份2号高炉和其他4座高炉平均指标对比表
炉顶
形式 入炉焦比kg/t 综合焦比
kg/t 利用系数
t/m3.d 煤气利用率
% 2号高炉 无钟 388.9 501.354 3.566 41.827 其他高炉 双钟 395.2 529.356 3.358 41.795 差值 -6.7 -26.33 +0.208 +0.032 由上表可知,在全厂原燃料条件基本一样的情况下,2号高炉指标明显优于全厂指标。以此数据为基础4号高炉如果采用无钟炉顶后比双钟式炉顶将要降低综合焦比28.002kg/t,4号高炉一年产铁35万吨,节约焦炭28.002*35=9800.7吨,一吨焦炭公司内部价格平均价格950元,则全年创效益为9800.7*950=931.07万元/年。
七、综合评述
1、在现有的生产市场竞争中,继续挖潜增效,降低成本已经是所有钢铁厂的共识。6号高炉采用无钟炉顶后指标将大幅度改善,由此带来的经济效益也是非常可观。
2、一套300m3高炉无钟炉顶售价约为100万元,一套双钟炉顶售价约50万元,但是要现有液压、电气系统进行改造,需要增加改造费用216万元,和原样大修相比共计一次性投入266万元。但是由于使用无钟炉顶指标改善、生铁成本降低,经过计算3个多月即可收回全部成本。
本表要求一式四份上报
论证意见:
论
证
人
员
名
单 序号 名称 职务(称) 专业 签字
显示全部