太钢4号高炉炉役后期长期休风后的快速恢复.pdf
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第29卷第5期 钦 Vo1.29 .No.5
20l0年 10月
IR0NMAKING Oetober 2010
太钢 4号高炉炉役后期长期休风后的快速恢复
郭 东
(太钢不锈钢股份有限公司)
摘 要 对太钢4号高炉炉役后期长期休风后快速恢复的操作经验进行了总结,主要是:休风前炉况基础较好,没有
波动;休风料安排控制合理,全炉燃料比合适;加风的速度和开风 口的时机把握比较好 ;恢复过程的操作参数调整比
较到位;渣铁排放安排较好,能够吻合炉况恢复的进程。
关键词 高炉 休风 炉况恢复
太钢4号高炉(1650m)经扩容性改造大修后 集中在东北方向。伴随着立管漏水,风 口损坏加剧,
于2000年 11月 17日点火投产 ,至今已运行 9年。 5月总计烧坏 6个风 口,2个磨坏,2个裂纹,调整4
在炉役后期,各层炉缸温度交替上涨,上部冷却器损 个 ,休风率高达9.61%。
坏速度加快,北铁 口部位炉皮裂开长达4.8lql,需定 进入6月 ,因炉缸 315。方向温度达到 800oC的
期进行检修。在上部,主要在冷却器损坏部位安装 休风堵风 口标准,3日在休风换 19号风 口时,捅开
铜柱冷却器,并配合硬质压人料局部造衬;在下部, 19号风 口,堵3号风口。6月5日,由于195。方向炉
主要是抑制炉缸温度上涨,并进行灌浆及堵风 口,补 缸温度持续上涨,休风堵 19号风口,捅开3号风 口,
焊炉皮。2009年上半年,总计检修 5次,每次均需 6月7日因1号风 口(磨坏)休风更换。其余时间高
检修 16—24h(5月 5—7日检修时间为56小时50 炉均能按 日产量3900~4000t/d组织。4号高炉 6
分),周期为4O一50天。以往休风时,由于休风时间 月 1—12日的技术指标和操作参数见表 1。
长,休风前加入较多的轻负荷休风料,导致送风后恢 2 休风料装入安排
复较慢,一般在 24h左右。经过不断摸索和调整, (1)全炉燃料比的控制。对照前几次休风及恢
2009年的5次休风送风后恢复控制到 16h以内,尤 复情况,从原燃料性能、休风前的炉况反应,休风料
其是 2009年 6月 13日检修 18h,送风后 8h即恢复 的选择、装人位置、燃料 比的确定等方面,都进行了
到休风前的水平,对高炉正常生产及获得较好的技 认真的考虑。根据 以往几次恢复 的经验,全炉燃料
术经济指标起到关键作用。下面就重点对此次炉况 比确定在 530kJt左右。
快速恢复的经验进行总结。 (2)分段燃料 比的控制位置 (见表 2)。根据 4
1 休风前情况 号高炉各段实际炉容,确定各段燃料比,确保净焦装
2009年5月5—7日休风后,炉况有2次波动。 入炉腹下沿,保证检修送风后净焦下达起作用,炉缸
5月 12日,由于烧结矿质量变差,烧结碱度最低到 在休风时亏损的热量能够得到补充。但是加入的焦
1.5,强度变差,13日夜班开始,崩料不断。退矿批 , 炭量不能过多,以防造成硅还原过多,硅含量过高,
小风量,白班到二班逐步恢复。造成75号立管4层 延缓送风后恢复进程。
损坏,休风切除,并堵 l3号风 口。25—27日,由于 (3)休风料的选择。正常生产时,原料配 比为
原燃料质量恶化:二烧产量提高,由6800t提高到 81%烧结矿 +9%球团矿 +10%南非矿 ,综合人炉品
7200t,机速加快,烧结矿强度变差;外购焦质量的恶 位60
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