MW机组滑压运行经济分析.doc
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200MW机组滑压运行经济分析
胡永盛 门玉柱
大唐双鸭山热电有限公司
摘要:随着电力事业的迅猛发展,电网总容量不断增大,峰谷差越来越大,特别是黑龙江省东部电网,受送出影响,对电厂机组调峰能力的要求也就越高,为满足电网需要,一些机组不得不长时间维持在低负荷下运行,大唐双鸭山热电有限公司(以下简称大唐双热)两台机组负荷要在200MW至100MW之间任意调整变工况运行,以满足电网调峰不断变化,这就要求我们认真研究运行方式,以提高机组的热经济性,降低机组能耗。本文结合大唐双热#2机组进行滑压运行试验后,对经济性的影响用煤耗变化量进行定性的分析。
关键词:能耗;滑压运行;经济性;安全性
大唐热电两台2×200MW供热机组相继于2006年11月30日和12月9日投产,由于黑龙江省东部电网容量大,送出受限,造成机组经常在低负荷方式下运行,给机组的经济性带来很大影响,如何调整运行方式,提高机组经济性迫在眉睫。
1 滑压运行的概念
滑压运行(又称变压运行),分为全滑压运行和复合滑压运行。全滑压运行是指汽机四个进汽调门保持全开,负荷变化时用改变主蒸汽压力来适应负荷的需要,而汽温保持不变的运行方式。复合滑压运行是指定压和滑压结合起来的方式,从额定负荷到0负荷,有定压—滑压—定压方式(在滑压阶段采用两个调门全开或三个调门全开),有定压—滑压方式。一般机组采用定压—滑压—定压运行方式。
2 滑压运行对机组经济性分析
2.1 滑压运行时,调节阀全开,初压降低,调节级后压力比在变工况时与设计值差不多,其他各级(除末级外)压比也基本不变。低负荷时由于定压运行调节阀节流,调节级压比明显变化,效率降低;再者初压降低,蒸汽比容增大,汽轮机高压缸通流部分间隙的漏汽损失相对减小,高压缸升高;膨胀终干度增大,湿气损失减小,低压缸升高,所以低负荷时滑压运行的相对内效率高于定压运行。由于相对内效率引起的煤耗变化量为。
2.2 滑压运行时,由于工质初压降低,根据理想循环热效率在终参数不变时,排汽放热过程平均温度不变,当降低吸热过程平均温度,循环热效率下降,对于超高压机组下降这时对应的 就会降低。初压越低,对应的就越低,由于循环热效率引起的煤耗变化量为。
2.3 低负荷运行时,普遍再热汽温偏低,而滑压运行时,由于高压缸排汽温度上升(100MW时比定压运行能高35℃左右),那么,高压缸排汽经过再热加热到再热汽温需要的将大大减少,使再热汽温的吸热量减少,由于高压缸排汽温度升高引起的煤耗变化量为。
2.4 滑压运行时,由于锅炉汽包压力降低,因此在保证锅炉给水正常的情况下,给水泵的出口压力也随之降低,在使用电动给水泵的火力发电厂中,给水泵耗电约占厂用电的30%,其他辅机,如磨煤机、循环水泵、引风机和送风机等耗功对机组低负荷运行方式不甚敏感,因此给水泵耗功大小是评价机组运行方式的重要指标
给水泵耗功: (1)
式中:——给水流量; ——给水泵出口压力和比容; ——给水泵入口压力和比容;
——给水泵效率。
给水泵效率在一定范围内变化不大。由上式可知,给水泵出口压力愈低耗功愈少,所以采用调速泵的机组在低负荷时采用滑压运行对机组的热经济性提高非常大。由于给水泵耗功降低引起的煤耗变化量为。
定滑压运行方式能耗变化比较
项目名称 单位 150MW定压 150MW滑压 120MW定压 120MW滑压 发电机功率 15.0 14.9 11..9 12.0 热耗率 62.7 8921.5 9063.1 8982.6 锅炉效率 % 0.915 0.915 0.900 0.900 厂用电率 % 0.083 0.081 0.093 0.090 管道效率 % 0.90.99 0.99 0.99 发电煤耗率 338.0 336. 5 347.5 344.4 供电煤耗率 368.6 366.1 383.1 378.5
综合以上四个方面对滑压运行能耗影响因素的分析,机组只有当++的影响小于的影响时,采用滑压运行机组的热经济性才能得以提高,反之应当采用定压运行。
在锅炉效率和管道效率不变的情况下,影响供电煤耗的主要因素是机组的热耗率和厂用电率。热耗率及厂用电率每升高1%,则供电煤耗相应升高3.5左右。从表中可以看出,低负荷时机组采用滑压运行供电煤耗有大幅度的降低。以120MW为例,滑压运行比定压运行煤耗平均减少4.6,以现在大唐双热机组运行情况,平均每天每台机组有5小时在120MW以下,累计发电为60万,采用滑压运行减少用煤2.76吨标准煤,一年(去除60天维修时间)减少828吨标准煤,两台机组每年减少用煤1656吨标准煤,以350元/吨标准煤计算,节省费用为57.96万元,从这一点可以看出采用滑压运行可以取得巨大的经济效益。
3 滑压运行对机组安全性影响的分析
下面分析滑压运行
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