文档详情

马头选煤厂尾煤回收工艺改造.pdf

发布:2023-08-28约6.04千字共2页下载文档
文本预览下载声明
总第144期 doi:10.3969/j.issn.1005—2798.2011.08.013 马头选煤厂尾煤 回收工艺改造 王 禹 ,王 瑛 ,钱 旭 (1.冀中能源集团 山西分公司,山西孝义 032300;2.中国矿业大学,北京 100083) 摘 要:针对马头选煤厂单段煤泥水浓缩回收系统存在的问题 ,对原系统进行了两段浓缩回收工艺改造。 实践证明:采用两段浓缩、两段回收工艺后,煤泥水处理能力得到了很大改善,实现了洗水闭路循环和清水 洗煤,取得了显著的经济、社会和环境效益。 关键词:煤泥水;两段浓缩;两段回收 中图分类号:TD94 文献标识码:B 文章编号:1005.2798(2011)08—0033.02 冀中能源峰峰集团马头选煤厂主厂(以下简称 时,压滤机排料周期增长,降低了其处理能力,使煤 马选厂)为中央型炼焦煤选煤厂,原生产能力为 泥无法及时回收。煤泥在水中长时间浸泡,且在水 200万t/a,设计选煤工艺为主再洗跳汰 一浓缩浮 中氧化速度快,产生泥化,造成大量细泥积聚,进而 选 ,煤泥水系统采用单段浓缩回收工艺。后经多次 恶化洗 水质量,使得 系统洗 水浓度剧增,高达 改扩建,现入洗能力为400万t/a,选煤工艺为无压 100g/L以上,恶化生产系统。 给料三产品重介旋流器+直接浮选工艺。工艺改造 4) 当矸石振动筛出现问题 (如筛板损坏,未 后 ,尾煤水处理系统出现了各种问题 ,导致洗水浑 及时发现等),会导致矸石磁选尾矿出现跑粗现象, 浊,严重制约选煤生产。为了减轻煤泥水作业的压 大于0.5mm的煤泥最后进入压滤机,影响其正常 力和实现清水洗煤 ,该厂对原煤泥水系统的单段浓 工作,该流程的弊端显得尤为突出。 缩回收工艺改为两段浓缩回收工艺,取得了预期效果。 5) 高浓度的洗水作为给产品脱介筛的喷水, 给脱介、脱泥带来困难,产物带泥多,产品带介严重, 1 存在的问题 高灰细泥污染精煤,使产品质量指标无法得到保障。 马选厂经无压给料三产品重介质旋流器选煤工 高浓度的筛下水进入磁选机工作,超过其入料浓度 艺改造后,矸石磁选机尾矿和浮选尾矿直接进入尾 要求,严重影响磁选机的介质回收效果,造成介耗偏 煤浓缩机 (见图1),底流经压滤处理,浓缩机溢流作 高。同时恶化浮选效果,药剂消耗量大,浮选精煤产 为循环水。这样使原有单段浓缩、单段回收的煤泥 品极易超标,且尾矿灰分偏低,无法全部回收煤泥中 水系统存在的弊端凸显出来,主要表现为: 可燃体,导致精煤产率低 ,严重制约选煤工艺的正常 运转 。 总之,单段浓缩、单段回收的工艺造成洗水浓度 l善耄机尾矿 偏高,给脱介、脱泥、脱水带来困难,高灰细泥污染产 品,质量无法保证,且产率低、介耗高。为维持生产 不得不将煤泥外排,造成环境污染和资源浪费。 2 技术改造 煤泥 清水 循环水 为了解决制约生产的煤泥水处理问题,该厂决
显示全部
相似文档