古书院矿选煤厂压滤设备改造.pdf
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科技信息 工程技术
古书院矿选煤厂压滤设苗改造
晋煤集团古书院矿选煤厂 牛志萍
[摘 要]本文针对古书院矿选煤厂压滤系统设备处理能力不足、现有设备处理效率低、故障率高、导致煤泥水处理紧张,严重制约洗
煤生产任务的完成,结合现场实际情况,设计 了一套完整的改造方案。
[关键词]选煤厂 压滤系统设备 改造
古矿选煤厂洗末煤系统于 1998年底建成投产,设计入洗末原煤 护方便,故障率低。一个压滤循环周期为40分钟,大大提高了压滤生产
100万吨,煤泥水处理系统中 中20米浓缩机底流采用4台XMZ800/2000 系统的工作效率 。
型压滤机回收细粒煤泥 ,回收作业系统即压滤生产系统,与压滤机配套 三、压滤生产系统集中控制系统的设计与安装
的是4台l00ZJ—I—A50型入料泵。随着矿井资源的不断减少,3#煤 1、设计方案确定
产量减少,9#煤产量逐渐增加,3#、 由原设计比例 1.4:1逐步调整 目前,选煤厂的集中控制系统设计有两种方式 :一是采用中间继电
为 1:1,由9#煤的煤质特点可知:煤泥粒度细、灰分高、粘度大,回收处 器 、时间继电器等控制方式 (即有触点控制);二是采用可编程控制器
理难度大。由于压滤生产系统设备效率低,细粒煤泥不能得到及时有效 (PLC)、工控机控制方式(即无触点控制)。有触点控制适用于工艺简单 、
处理,导致循环水系统恶性循环 ,洗水浓度升高,严重影响了洗末煤的 设备少的系统,优点是投入少、价格低、结构简单、易于设计和安装。无
生产 。 触点控制适用于工艺复杂、设备多的系统,它的投入 比较大 ,通常需要
为了提高对细粒煤泥的处理能力 ,给洗末煤生产创造有利的洗水 由专业人员进行设计。根据压滤生产系统工艺简单、设备少等特点,设
条件,2006年起,该厂对压滤生产系统进行了全面技术革新与改造 ,使 计采用中间继电器控制方式,自行设计 、安装,既满足了实际生产要求,
细粒煤泥的处理能力大幅度提高,有效解决了细粒煤泥回收难的问题。 又节约了大量资金。
主要技改内容包括三方面:一是采用高效人料泵缩短压滤机入料时间; 2、方案的设计与实施
二是采用 2台型号为KM300/2000型高效快速隔膜压滤机作为补充 ,提 采用 “就地优先”的设计原则,通过分析 ,压滤机所需的松开滤板、
高处理细粒煤泥的能力;三是自行设计、安装压滤生产系统的集中控制 压紧滤板 、拉板、返回、保压启泵、超压停泵 、松开限位、过负荷停车等功
系统。上述三项技术改造完成后 ,压滤系统的作业效率大幅度提高,细 能用继 电器控制系统完全可以实现。为此进行了如下改造 :
粒煤泥处理效果显著改善。 (1)对原控制柜进行改造:在系统中按照8项操作将控制部件分成
一 、 压滤机入料泵的改造 8个继电器为核心的8个模块,8个模块之间相互独立,使系统回路得
XMZ800/2000型压滤机人料泵原为 1o0zJ—I—A50型泵,扬程 8O 到简化,同时实现了松开滤板、压紧滤板、拉板 、返回、保压启泵、超压停
米,电机功率 110KW,该型号泵故障率高 ,盘根漏料严重 ,经常出现抱 泵、松开限位、过负荷停车等压滤机所需全部功能;将油泵工作回路与
轴、断轴,致使压滤机的工作效率低,一个压滤循环的入料时间需2小 其他控制回路进行分置 ,避免因动力回路频繁启动造成控制系统误动
时。根据压滤机的入料要求,经过细致分析 ,合理选用TZJE80--450型 作,同时为不带负荷处理故障提供了条件。
人料泵替代原人料泵,该泵的扬程 84-4米,电机功率为 90KW。2007年 (2)对压滤机控制面板进行重新规划,用指示灯分别对应压滤机的
5月份 ,人料泵更新改造工作完成,一个循环入料时间由原来的2小时 每一项功能,使压滤机任何~项操作变化都可以在柜面得到及时反映,
降至
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