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2005年第6期 (总第96期) 应用能源技术
铁东选煤厂粗煤泥回收系统开路的探讨
七煤集团公司铁东选煤厂 赵 旭 牟丽娟 解晓霞
摘 要 针对铁东选煤厂重介系统固液比高、旋流器压力大、浮选原矿浓度高、影响重介系
统和浮选系统操作等特点,将粗煤泥回收系统开路,这不仅有利于生产系统操作,提高分选效
率,而且可以提高精煤产率,具有 良好的经济效益。
关键词 粗煤泥回收系统 浓缩高频筛 优化选煤工艺 经济效益
中图分类号:TD94 文献标识码 :A 文章编号:1009--3230(2005)060011—03
七煤 (集团)公司铁东选煤厂原设计能力为 缩旋流器:①溢流一筛下水池或煤泥池;②底流一
120万吨/年,采用块煤跳汰一末煤重介 一煤泥直 二段磁选机:尾矿一筛下水池或煤泥水池。
接浮选的联合高效生产工艺流程。经多次改造,
目前粗煤泥回收系统采用旋流筛及直线振动筛回
收粗煤泥,随着入洗能力的不断加大,2005年入
洗能力有望达到 230吨,旋流筛及直线振动筛回
收能力的严重不足已变得越来越明显,况且已经
过回收的粗煤泥完全可以做为产品,却又重复回
到系统分选,造成不必要的资源浪费,又加大了介
图 1 原粗煤泥 回收系统工艺流程 图
质的消耗。所以改造粗煤泥 回收系统工艺及设 (2)煤泥水池(包括脱泥筛筛下和二段磁选尾
备,优化完善选煤工艺已势在必行。 矿)一旋流筛:①筛下一浮选;②筛上一弧形筛:①
1 现状及存在问题 筛下一浮选;②筛上一直线振动筛:①筛下一煤泥
1.1 现状 水池;②筛上一混料桶。
原粗煤泥回收系统工艺流程 ,如图 1所示。 1.2 存在 问题
简要说明:(1)精煤脱介筛二段筛下及 334 (1)脱介筛二段筛下+0.5mm含量高
中煤脱介筛二段筛下、347矸石筛二段筛下一一 由脱介筛二段筛下流量及表 1、表 2计算得
段磁选机 (349 、351);342和343 中煤脱介筛 耋
出:精煤脱介筛二段筛下+0.5mm的精煤量 占粗
二段筛下一一段磁选机 (348 、350)。一段磁选 煤泥22.58%;中煤及矸石脱介筛二段筛下中煤
机尾矿(不分系统)一稀介质桶(352)一介质浓 量+0.5mm的量 占粗煤泥56.95%。
表 1 精煤脱介筛二段筛下
试验 日期:2005—8—26
粒度级 333 335 小 计
/mm 产率% 灰分% 产率% 灰分% 产率% 灰分%
+0.50 68.03 9.98 59.83 9.85 63.93 9.92
— 0.50 31.97 9.4 40.17 9.59 36.07 9.51
合 计 100 9.79 100 9.75 100 9.77
收稿 日期:2oo5~lO一25
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12 应用能源技术 2005年第6期 (总第96期)
表 2 中煤脱介筛二段筛下和矸石脱介筛二段筛下
试验 日期:
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