铝土矿正浮选流程优化研究.pdf
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Technology Equipm ent’Production
刘焦萍 /LiuJiaoping
铝土矿正浮选流程优化研究
Optimizingstudyoffloatationprocessforbauxite
铝土矿选矿一拜耳法生产氧化铝高新技术 ,于 原矿 由胶带机定量给入湿式球磨机,球磨机与高堰
2003年底在中国铝业 中州分公司成功地得到产业化应 式双螺旋分级机构成闭路磨矿,一段分级机溢流进入沉
用,其中铝土矿正浮选选矿脱硅为其核心技术,采用 没式双螺旋分级机分级,分级机返砂为粗粒级精矿,二
的是选择性磨矿一聚团浮选流程。 段分级机溢流给入搅拌槽加药调浆后 自流至浮选机组,
在产业化生产运行的初始阶段,由于铝土矿浮选 经一次粗选、一次扫选、二次精选获得细粒级精矿,并
精矿产率高 (80%左右),导致泡沫量大、泡沫产品流 与粗粒级精矿合并为最终精矿,进入精矿槽。一次精
动不畅,常常出现 冒槽、堵塞现象,使得操作控制难 选中矿经精扫选作业,泡沫产品返回一次精选,精选尾
度增加、浮选指标波动,浮选药剂浪费、过程损失增 矿与扫选尾矿合并即为最终尾矿,进入尾矿槽 。
加,另外 由于原矿品位不可避免地会出现波动变化, 在浮选流程设备配置方面,浮选机组均采用XCF
也使得浮选操作和精矿品位控制更加困难,为此开展 Ⅱ一40和KYF1I-40型浮选槽 (机),粗选作业为4
了对铝土矿正浮选产业化浮选流程的优化研究。 槽,精选 I作业为3槽,精选 Ⅱ作业为3槽,扫选和精扫
本文通过铝土矿浮选速度 、药剂添加地点等试验 选作业均为2槽。同级浮选作业设备配置方式均采用的
研究,对现有铝土矿正浮选产业化生产流程提出改进 是给矿矿浆从首槽按顺序依次阶梯直流到末槽,在浮
建议,并运用于生产实践中,使得浮选流程结构更加 选药剂的作用下矿浆中的泡沫产品 (精矿)与槽 内产
合理 ,浮选产能和选矿指标 明显提高。 品分离 ,各槽泡沫 由刮板刮进 同一泡沫槽后 ,再进入
矿石性质 下一浮选作业进一步选别。
Omprop~ s 试验研究与生产改进
中州分公司选矿一拜耳法所用铝土矿原矿的化学成分 Testingresearchesandproductionimprovement
和物相组成进行了检测,从原矿检测结果看,铝土矿原矿 ①优化试验
Al2O 含量61.90%,SiO2含量l1.22%,A/S5.52,属中低 铝土矿正浮选流程内部改进优化试验 以某矿点铝
铝硅比铝土矿,其主要由一水硬铝石、高岭石、伊利石、 土矿为原料 ,采用生产现场工艺流程进行试验 。通过
赤铁矿组成,其中一水硬铝石含量62.86%,为选矿有用矿 浮选速度试验对粗选及精选流程进行研究,以求能发
物,高岭石、伊利石为主要脉石矿物,另还有部分少量的 现铝土矿浮选时的浮选速度特点,从而提出流程内部
赤铁矿、锐钛矿、金红石、方解石等脉石矿物。 结构改进优化方向。
工艺流程及浮选设备配置 试验时在一定的药剂制度下对粗选和精选 I作
Optimizingstudyoffloatationprocessforbauxite 业进行分批刮泡 ,各刮取时间下累积的总精矿A/S~n
厢 矿
AlO 回收率结果见图2、图3。
总精矿 — 精 -橹 尾 橹 ·_
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