20G锅炉水冷壁爆管泄漏原因分析.pdf
总第226期山西冶金Total226
2024年第11期ShanxiMetallurgyNo.11,2024
经验交流DOI:10.16525/14-1167/tf.2024.11.082
20G锅炉水冷壁爆管泄漏原因分析
侯曼磊
(太原锅炉集团有限公司,山西太原030000)
摘要:广东某用户130t电站锅炉发生水冷壁爆管,在现场取样进行化学成分分析、微观金相分析、力学性能分析
和爆管壁厚分析,找出20G钢管爆管失效的原因是由于高温过热导致,并提出了相应的改进措施,有利于延长20G
钢管使用寿命,确保锅炉安全运行。
关键词:20G管;受热面;爆管;燃煤锅炉
中图分类号:TK22文献标识码:A
0引言
20G钢管是GB/T5310—2017国标钢号,为常用
锅炉钢管用管,化学成分和力学性能与20板材基本
相同,含碳量较低,塑性和韧性较好,冷热成型和焊接
性能良好。
20G钢管主要用于制造高压和更高参数锅炉管
件,低温段过热器、再热器、省煤器及水冷壁等。小口图1取样试件图2锅炉内爆管位置
径管可用作壁温≤500℃受热面管、水冷壁管和省煤(爆管处与远离爆管处)
器管等,大口径管可用作壁温≤450℃的蒸汽管道、原因。此爆口中间较宽,两面变窄,中间炸裂向两边延
集箱以及介质温度≤450℃管路附件等。由于碳钢在伸,爆口处管壁减薄明显,管子有轻微涨粗,断面处粗
450℃以上长期运行将产生石墨化。因此,作为受热糙存在塑性变形。
面管长期高温使用,温度最好限制在450℃以下。202原因分析
钢管在这一温度范围,其强度能满足过热器和蒸汽管2.1金相组织分析
道要求、且具有良好的抗氧化性能,塑性韧性、焊接性远离爆口处,基体的金相组织为铁素体+珠光体,
能等冷热加工性能均很好,应用较为广泛。为正常组织,未发现球化组织,如图3所示,说明炉管
1锅炉爆管情况在炸裂时并没有达到Ac1一Ac3之间的相变区域。
广东某用户购买1台太原锅炉集团公司生产的靠近爆口处,基体的金相组织为铁素体+少量珠
130t电站锅炉,于2022年调试运行。用户使用过程光体,如图4所示,珠光体球化严重,其中,大部分碳
中存在干烧3h且超温违规使用现象,运行参数出现化物分布在铁素体晶界上,并以链状形态析出,仅有
异常。经仔细检查,发现炉膛内壁高度20m处左侧水极少量的珠光体区域可见,依据DL/T674—1999球
冷壁发生爆管,其余部件受到爆管影响,均不同程度化评级为4级,为中度球化,珠光体区域分散明显。由
地发生变形及扭曲现象。此可知,水冷壁管道爆口处材质老化现象严重,说明
1.1宏观检验炉管长期高温运行,使碳化物发生球化,珠光体含量
对爆管进行宏观检验发现,锅炉内管件采用20G明显减少,并且成团状[1-3]。受热面管子在高温应力作
钢管,在钢管的管壁出现薄厚不均匀现象,并且爆管用下,会引起蠕变变形。在高温长期作用下,金属原子
处的管壁明显减薄。由于管壁薄厚不匀,最终薄壁处扩散速度增加,导致水冷壁管组织结构发生变化,蠕
因承受不住蒸汽压力,发生了爆管事故。变速度加快。同时,强度降低,使用寿命缩短,从而引
1.2失效特征起爆破损坏。管壁长期处于高温和应力作用下,产生
在爆管处与远离爆管处分别取样作为试件,如碳化物球化、碳化物沿晶界聚集长大等组织变化,在
图1所示。锅炉内爆管位置如图2所示。晶界上先产生微裂纹,这些微裂纹扩