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某电厂水冷壁管泄漏原因分析
文章编号:1004 ̄8774(2024)05 ̄0051 ̄06DOI:10.16558/j.cnki.issn1004 ̄8774.2024.05.010
某电厂水冷壁管泄漏原因分析
吴旭良
(大唐巩义发电有限责任公司ꎬ河南巩义451200)
AnalysisofLeakageReasonsforWater ̄cooled
WallTubeinOnePowerPlant
WUXuliang
(DatangGongyiPowerGenerationCo.ꎬLtd.ꎬGongyi451200ꎬHenanꎬChina)
摘要:对某电厂泄漏水冷壁管取样进行宏观检验、金相组织分析、垢量及成分
检验等ꎮ试验结果表明:水冷壁管合金成分未见异常ꎬ金相组织未见明显老化ꎻ爆口作者简介:吴旭良(1985—)ꎬ男ꎬ工
附近向火侧管段存在多处较大的不规则坑状、沟状凹槽ꎻ水冷壁管内壁垢量大ꎬ存在程师ꎬ主要从事电站锅炉检修及金
垢下腐蚀ꎬ垢下腐蚀程度与垢的分布基本一致ꎮ水冷壁管泄漏原因为:水冷壁管垢量属监督方面工作ꎮ
大造成管内壁发生垢下腐蚀ꎬ管壁腐蚀减薄引起爆管ꎮ
关键词:水冷壁管ꎻ金相ꎻ垢下腐蚀
中图分类号:TK227文献标志码:B
1概述漏ꎬ为标记的①、②号管ꎬ泄漏处位于水冷壁标高约
25m处ꎮ
垢下腐蚀作为水冷壁管常见损伤型式之一ꎬ具
有范围广、隐蔽性强等特点ꎬ严重影响电站安全稳定
-
[13]
运行ꎮ目前对于电站水冷壁管垢下腐蚀失效分
析的案例较多ꎬ但是对于防止发生垢下腐蚀的措施
-
[45]
却较少ꎮ针对这一情况ꎬ本文提出了详细的预
防垢下腐蚀措施ꎬ以供各火力发电厂参考ꎮ
2023年10月某电厂2号锅炉运行过程中右墙
与后墙水冷壁管均发生泄漏ꎬ两处泄漏位置较远ꎬ且
-
无相互吹损关系ꎮ2号锅炉为DG1004/18.5Ⅱ1
亚临界、切圆燃烧、一次中间再热、自然循环煤粉锅
炉ꎮ锅炉型式为:单炉膛、尾部双烟道结构ꎬ采用挡
板调节再热汽温ꎬ固态排渣ꎬ全钢架悬吊结构ꎬ平衡
通风ꎬ半露天岛式布置ꎮ该机组于2004年9月投图1取样管形貌及编号
产ꎬ于2023年6月对水冷壁管进行了酸洗ꎬ至此次从图1中泄漏口宏观形貌及爆口形貌来看ꎬ①
发生泄漏已累计运行约8.1万小时ꎮ泄漏水冷壁管号管为首先泄漏管ꎬ爆口沿管子轴向扩展ꎬ爆口长度
-×
材质为SA210Cꎬ规格为ϕ63.57.5ꎮ约150mmꎬ爆口宽度最大方向约25mmꎬ见图2
2宏观检验(a)ꎻ①号管爆口起源处内壁存在明显凹坑ꎬ见图2
2.1后墙水冷壁宏观特征(b)ꎮ
后墙水冷壁管共取样4根管ꎬ分别标记①、②、对取样的①~④号水冷壁管进行内壁宏观检查
③、④号管ꎬ见图1ꎮ后墙水冷壁共2根管子发生泄发现:4根管向火侧内壁整体呈黑灰色ꎬ有沉积物ꎬ4
根管均存在垢下腐蚀ꎬ垢较厚的部位垢下腐蚀更严
收稿日期:2024 ̄01 ̄05
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