中药饮片GMP认证整改报告.doc
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药品GMP认证
整改报告
申请单位:湖南***中药饮片有限公司
申请单位联系人:***
申请单位联系电话:***
申请单位传真:***
申请时间:2015年10月
湖南***中药饮片有限公司
***字 [2015]014号
整改报告
湖南省食品药品监督管理局:
2015年9月22日-24日,药品监督管理局各检查专家,对本公司申请核发新版《药品GMP认证》进行了全面检查验收,检查过程中,专家小组在硬件、软件及人员等方面发现了一些问题和不足。
检查结束后,本公司各部门针对检查中提出的问题和不足,立即组织有关人员,在总经理的带头领导下,制定整改措施,责任落实到人,限期整改。现将整改情况汇报如下:
严重缺陷:0条
主要缺陷:1条
1、部分批生产记录不能完全反映生产过程,如酒萸肉(批号150922)批生产记录未体现浸润的具体操作;姜半夏(批号150922)批生产记录浸泡工序未体现换水的具体操作。(第171条)(见主要缺陷附件)
1.1企业关于该项缺陷的描述。在车间现场时发现酒萸肉(批号150922)蒸、煮岗位批生产记录未体现浸润的具体操作;姜半夏(批号150922)洗润岗位批生产记录浸泡工序未体现换水的具体操作。
1.2原因分析。由于当时7-8月公司进行试生产工作时,询问了车间主任及操作人员能准确回答酒萸肉蒸制过程的具体操作,姜半夏浸泡过程换水的具体操作。但是由于QA监管力度不到位,对酒萸肉蒸制工序中黄酒闷润具体操作设计未体现,对姜半夏浸泡工序中换水具体操作设计未体现。该缺陷发生的根本原因是岗位批生产记录设计不完善,各级管理人员重视程度不够,该缺陷发生的原因是系统存在问题。
1.3风险评估。岗位批生产记录不能真实反映酒萸肉、姜半夏整个生产操作的每个环节,若产品质量出现影响,不能有效查找该品种的具体操作的过程,将形成无依据可查现象。查找了其他批次产品,均无类似现象发生。该缺陷的发生为偶然发生的个例,但最终影响产品的有效追溯,风险系数为中等风险。
1.4采取的整改措施。责令生产部立即重新设计酒萸肉蒸制岗位生产记录,增加了黄酒浸润的具体操作;重新设计姜半夏洗润岗位生产记录,增加了换水的具体操作。设计完成后,经审查能完全反映酒萸肉、姜半夏生产的整个流程,能对该产品的生产流程起到有效的追溯。
1.5预防措施。加强各级人员的责任心,尤其是管理人员的培训,注意日后的实际生产过程中,每个环节都不放过,每个环节均记录,每个环节必须监管到位,最大限度的避免此类现象的再次发生。
责任人:***、***
检查人: ***
完成时间:2015年9月26日。
一般缺陷:14条
1、企业质控和生产人员健康体检未检查辨色力。(第31条)(见一般缺陷附件1)
1.1企业关于该项缺陷的描述。现场检查查询了公司员工体检健康档案,发现员工体检表未检查辨色力情况。
1.2原因分析。公司行政部当时体检时只注重了传染性疾病及皮肤病的重要性,未重视人员辨色力情况。质量部整理资料归档时,也未及时发现此类情况。由于公司管理人员审查不仔细,该缺陷发生的根本原因是管理层工作方面疏忽所造成的,是系统存在问题。
1.3风险评估。公司质控和生产人员若未进行辨色力检查,将无法分清相似药材的性状区别,就会将相似药材混淆,造成某个药材看成是另外一种药材。该缺陷发生为偶然发生的个例,一般不会对产品质量造成直接的不良影响,风险系数较低。
1.4采取的整改措施。责令行政部立即组织人员去疾病控制中心增加辨色力检查,经检查,公司所有员工均无色盲、色弱现象,辨色力均正常。
1.5预防措施。加强行政部人员、质量部人员的责任心,一是每年都要对员工进行健康检查体检,二是新进员工务必增加辨色力检查项目。必须保证此类现象在今后不再类似发生。
责任人:***、***
检查人: ***
完成时间:2015年9月28日。
2、普通饮片车间洗润间排水口设置不合理,排水时易溢入到物流通道及功能间。(第51条)(见一般缺陷附件2)
2.1企业关于该项缺陷的描述。现场检查时发现普通饮片车间洗润间高于走廊,且未设计排水地沟,只是相对于排水处设计了对应的地漏,经现场排水观察,无法完全流入地漏中,部门水溢入到了物流通道的走廊及其他功能间里面。
2.2原因分析。由于当时车间厂房改造时,洗润间地面明显高于走廊,设备部、生产部未及时调整改造方案,也未及时对洗润间设计排水地沟。该缺陷发生的根本原因是管理层方面认识程度不够,不能
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