软袋大输液水浴灭菌柜使用中存在的问题分析及解决措施.docx
摘?要:通过介绍软袋大输液水浴灭菌柜的组成结构、工作原理,总结了软袋大输液水浴灭菌柜使用过程中存在的问题,分析了这些问题产生的具体原因,并提出了解决措施。
关键词:软袋大输液;水浴灭菌柜;组成结构;工作原理;解决措施
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0?引言
软袋大输液水浴灭菌柜(图1)主要用于规格为50~3000mL软袋大输液的水浴灭菌。该设备的主要特点是利用过热循环水作为灭菌加热载体,对软袋大输液进行水淋式灭菌操作,在整个灭菌工作过程中,过热水在一个相对封闭的循环系统内运行,具有热效高、温度均匀性好、温度调控范围宽等一系列优点,并且可有效防止生产过程中的二次污染。但是,软袋大输液水浴灭菌柜在使用过程中,由于设备自身或者人为的原因,经常会发生设备工作不正常、软袋袋体灭菌后变形等问题。本文将分析产生这些问题的原因,并找出解决问题的措施,以保障生产正常进行,提升产品质量。
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图1?软袋大输液水浴灭菌柜内外部示意图
1?软袋大输液灭菌柜的组成结构与工作原理
1.1?组成结构
软袋大输液水浴灭菌柜由灭菌柜主体、密封门、灭菌车、管路系统、控制系统等构成。其中:(1)主体采用卧式矩形箱体结构,箱体采用带有加强筋的加强结构,灭菌室可承受0.2MPa的工作压力,内壁选用优质耐酸不锈钢制造,主体外表面采用保温材料包裹,外敷碳钢喷塑保温罩,保证外表面温度不超过55℃。(2)密封门采用气动平移式密封门,用气动方式实现左右平移,到密封位后压缩气体将密封圈推出,实现密封,灭菌结束后先用真空将密封圈抽回密封槽,然后门驱动气缸动作将密封门移开,该密封结构全自动操作,省力可靠,双门可实现联锁。同时,保证灭菌室内有压力时和操作未结束时,密封门不能被打开,控制精确,行走平稳。(3)灭菌车由不锈钢制造,隔栅为均匀布满钻孔的不锈钢板。(4)管路系统按灭菌程序要求进行设计,主要动作阀件有阀门和循环泵,还有用于换热的板式换热器以及其他阀件。(5)控制系统采用微机组态过程自动控制方式,通过键盘指令操作,微机屏幕显示工作流程,工作过程中的程序动作情况在显示屏上一一提示,灭菌温度变化以图表形式打印,压力、温度数据报告以表格形式打印,易于分析和整理保存。(6)外罩结构采用箱式全封闭结构,工作环境良好。
1.2??工作原理
利用软袋大输液灭菌柜对产品进行灭菌的主要工艺过程为:注水、升温、灭菌、降温、出柜等。其中:(1)注水阶段,将要灭菌的软袋大输液按一定的摆放方式放置于灭菌车上,推入灭菌柜内,往柜内注入纯化水,关好密封门;(2)升温阶段,启动循环水泵,同时开启大、小蒸汽阀门,通过热交换器加热柜内循环的纯化水,循环喷淋,给软袋大输液升温;(3)灭菌阶段,当循环水的温度达到工艺设定的灭菌温度后,通过间隔开启小蒸汽阀门来控制柜体内维持的灭菌温度,停留在此阶段的时间即为通常工艺要求所说的灭菌时间;(4)降温阶段,在完成灭菌阶段后,关闭所有蒸汽阀门,开启冷却水相应阀门,给柜体内药品降温,直至柜内药品温度降为30℃后,相对压力为零,开启柜门,取出灭菌后药品。
2?软袋大输液水浴灭菌柜使用中存在的问题
(1)灭菌柜柜门打不开:在生产前或者灭菌结束后,需要打开灭菌柜的柜门时,却打不开。
(2)灭菌柜柜门无法密封:在把待灭菌产品装进灭菌柜后,关闭柜门的过程中,柜门关闭不严。
(3)灭菌室不进水:在把待灭菌产品装进灭菌柜后,开始注水的过程中,纯化水却不能进入灭菌柜内。
(4)灭菌室进水失去控制:在把待灭菌产品装进灭菌柜后,开始注水的过程中,纯化水进水失去控制,水位超高。
(5)升温速度太慢:在把待灭菌产品装进灭菌柜后,开始升温的过程中,温度却提升很慢,很长时间内都达不到工艺规定的灭菌温度。
(6)温度无显示:在升温的过程中,电脑操作流程中没有温度显示。
(7)灭菌过程温度不能恒定:在灭菌阶段,当灭菌柜内的温度到达工艺规定的灭菌温度后,灭菌温度却不能恒定,上下浮动幅度特别大。
(8)冷却速度太慢:在降温阶段,产品降温的过程中,长时间内降不到30℃以下。
(9)软袋袋体灭菌后变形:在灭菌结束后,发现灭菌后软袋袋体出现变形的情况,不符合产品质量要求。
3?原因分析及解决措施
3.1?灭菌柜柜门打不开的原因及解决措施
原因:门密封胶条不抽回,喷射器不动作;喷射器动作,门密封胶条抽不回去。
解决措施:检查信号,确保电器工作正常;检查压缩空气压力是否不够或压缩空气含水量是否过高,确保压缩空气压力在规定范围内;在每批生产结束后要关好灭菌柜后门,打开灭菌柜前门。
3.2?灭菌柜柜门无法密封的原因及解决措施
原因:门关位的限位开关不到位;压缩空气压力低。
解决措施:检查门关位的限位开关是否到位,重新调整位置;检查压缩空气的压力,调整压缩空气压力在规定范围内。
3.3?灭菌室不进水的原因及解决