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回转窑正常、非正常操作下过程变量的控制.doc

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回转窑正常、非正常操作下过程变量的控制

所谓正常操作,是指窑系统经点火投料挂窑皮后阶段后已达正常额定投料量,到出现较大故障而必须转入停窑操作这一时期,正常操作的主要任务就是运用风、煤、料及窑速等操作变量的调节,保持合理的热工制度,使下述过程变量基本稳定:

①窑主传动负荷

正常喂料量下,窑主传动负荷是衡量窑运行正常与否的主要参数,正常的窑功率曲线应粗细均匀。无尖峰、毛刺,随窑速度变化而改变,在稳定的煅烧条件下,如投料量和窑速未变而窑负荷曲线变细、变粗,出现尖峰或下滑,均表明窑工况有变化,需调整喂煤量或系统风量,如曲线持续下滑,则需高度监视窑内来料,必要时需减料减窑速,防止跑生料。

②入窑物料温度及最末级旋风筒出口温度

正常操作中,入窑物料温度一般在820~850℃左右,出最末级旋风筒温度为850℃±5℃,这两个过程变量反应了入窑物料分解率高低和分解炉内煤粉燃烧和CaCO3,分解反应的平衡程度,通常用分解炉出口或最末一级旋风筒出口温度自动调节窑尾喂煤量来实现预热器分解炉系统的稳定。

③出预热器C1级温度和高温风机出口O2含量。

正常操作中出预热器的系统温度应为320~350℃(五级预热器)或350~380℃(四级预热器),高温风机出口O2含量一般在4~5%左右,这两个参数直接反应了系统的拉风量的适宜程度。两者偏高或偏低可预示系统拉风偏大或偏小,需调整高温风机阀门开度或转速。

④入炉三次风温与冷却机一室篦下压力

正常条件下入分解炉三次风温一般在700℃以上,窑规模愈大,入炉三次风温愈高,篦冷机一室压力一般在4.2~4.5Kpa(对富勒型厚料层冷却机),一般通过调整篦床速度来稳定冷却机料层厚度,提高入窑二次风温和入炉三次风温。

⑤窑头罩负压

正常条件下窑头呈微负压,一般在-25±15Pa,如其增大或减小,则需调整窑头收尘风机阀门开度,如其波动增大,曲线变宽,则需综合窑功率及窑头喂煤情况加以调整。

实际上在窑正常操作条件下,诸参数均已基本稳定在一定范围内,操作人员要多看参数记录曲线,看其发展趋势和波动范围,只有这样才能提前发现故障隐患。一般条件下应优先考虑调整喂煤量和用风量,每次调整在1~2%之间,以保持热工制度的动平衡。

四、非正常条件下的操作及故障处理:

(一)点火投料

新型干法窑的点火投料是中控操作的重要阶段,应注意以下几点:

①做好系统检查。在点火前按操作规程顺序检查系统的密闭情况,并进行空载联动试车,确认系统各部位处于正常状态.

②控制升温速率。升温阶段一般根据窑尾温度控制系统的点火升温速率2℃/分,对换砖的窑应按烘干曲线烘干衬料后再按正常速率升温。

③投料时要注意风、煤、料的平衡:一般情况下,投料时系统拉风应为正常风量的70~80%,投料以70%开始,窑尾加煤量根据C5出口温度控制,窑头煤量则根据窑尾温度控制,密切注意预热器系统负压变化,加强吹扫,防止堵塞,待入窑物料温度及窑功率曲线开始上升时,即可加料。每次加料一般为额定料量的3~5%,同时要注意窑速与投料量的对应关系,先提窑速再加料。一般投料后40~50分钟料入冷却机,在其后的8小时内逐步加料至额定投料量,系统拉风则应控制在出C1出口温度380~420℃之间,且宜大不宜小。

④强化篦冷机操作,尽快提高二次风温和入炉三次风温。通过调整篦速和各室风机风量延长物料在冷却机内的滞留时间,提高热回收率,快速提高燃烧空气温度,尽快稳定窑的煅烧状况。

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