优化精炼炉渣系组成.ppt
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一、背景介绍 二、现状 主题:精炼渣系优化 1、精炼成渣速度慢,精炼渣料加入量大,不仅提高了精炼效果,而且提高了炼钢工序成本; 2、精炼炉脱氧剂是AD粉和铝粒,精炼前期埋弧效果差,吸氮量和增碳量不稳定; 3、LF和VD过程是高碱度渣,不仅溢渣量大而且不利于细小夹杂物的上浮; 4、低磷低硫高端钢在精炼存在回硫,回磷现象,制约高端品种的开发。 1、转炉渣洗效果差,物料加入顺序有待于优化; 2、精炼炉脱氧剂之后AD粉和铝粒,精炼前期埋弧效果差,吸氮量和增碳量不稳定; 3、LF完毕后没有调渣,VD溢渣严重; 4、低磷低硫高端钢在精炼存在回硫,回磷现象,制约高端品种的开发; 三、目标设定 基准值: 1、精炼平均时间33分钟,白渣保持时间10分钟; 2、Q345E精炼过程增碳为0.042% 3、VD平均每16炉清理一次; 4、 VD回硫率量最大0.004(Q345E),最小0.001%,平均回硫率33%; 目标值: 1、精炼平均时间30分钟,白渣保持时间15分钟 2、精炼过程增碳量≤0.02%; 3、 VD≥40炉炉清理一次; 4、 VD回硫率量为≤0.001% ; 5、精炼炉造渣成本降低2元/吨(通过新造渣料试验代替对比)。 目标值设定理由: 为了提高钢水的质量,降低钢水中磷、硫和氮,降低夹杂物级别,降低造渣料的成本。 四、要因分析(要因分析图) 6月30日 范富华 焦雪城 王利科 方案完成 平均精炼时间缩短≥3分钟;白渣保持时间延长≥5分钟(数据参照《转炉出钢过程渣洗工艺》等资料)。 通过对转炉放钢过程加料顺序和渣洗料加入量进行优化,延长精炼白渣时间; 精炼时间长,白渣保持时间短 2 6月30日 李洪波 焦雪城 王利科 VD回硫率量为≤0.001% ;VD溢渣控制效果不明显。 VD≥40炉炉清理一次; VD回硫率量为≤0.001% ; 通过LF完毕(VD之前)调渣,降低VD溢渣量,解决冶炼低硫钢时VD回硫问题; 冶炼低硫钢时VD炉存在回硫现象;VD过程溢渣影响连续过VD生产。 3 5月30日 李宏波 焦雪城 王利科 通过LF精炼配电制度(便挡操作)的调整,降低精炼过程增碳量; 4月30日 李宏波 焦雪城 电石进行试验了,吨钢节省1元;通过对LF配电制度的调整,LF增碳量≤0.02 精炼过程增碳量<0.02% 通过精炼前期使用碳化硅或者电石脱氧,提高精炼渣发泡指数降低精炼过程增碳量; 增碳量不稳定 1 期限 责任人 实际完成 预期目标 对策研拟 问题点 序号 五、对策拟定 7月30日 李宏波 焦雪城 王利科 没有推进 (空白炉回磷量-试验炉回磷量)/空白炉回磷量〕≥50%。 通过精炼炉试验碳酸钡,降低精炼过程回磷量 冶炼低磷钢是LF过程回磷 4 8月30日 李宏波 焦雪城 王利科 方案已经完成 节省1元/吨钢(参照3月份物料价格计算) 通过使用铝矾土代替预溶型精炼渣,降低精炼顶渣造渣成本(原理:预溶型精炼顶渣是铝矾土和石灰加工的12CaO·7Al2O3 ) 目前精炼炉使用预熔型精炼渣成本较高 5 期限 责任人 实际完成 预期目标 对策研拟 问题点 序号 五、对策拟定
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