装配试验台水冷改造详解.ppt
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§前言
面对竞争日益激烈的市场环境,越来越多的企业不断学习和引进先进的技术和管理理念,提升自身内在优势。只有不断的完善和改进才能引导我们继续前进,才能屹立在时代的浪潮中。
1
小组名称:消防队 小组成员:8人
成立时间:2012.4.1 活动时间:2012.04--2012.10
活动口号:点点滴滴,从我做起!
◎ 小组概况:
胡四海
姚志军
徐绍频
罗巍巍
李勇
王欣
QC小组介绍
罗锐
2
2.§选题理由:
设备油温高,经常报警、停机。
1.§课题选择:
3
量为什么总是上不来?
试验台频繁故障…
设备周围环境温度高,员工怨声载道。
试验台油冷系统高能耗。
4
唉!遭罪啊
这么热,怎么干活啊!
3.§目标值设定:
单位:度/小时
↓ 50%
(油冷系统)电耗下降
50%
油温高报警削减
70%
5
↓ 70%
可行性分析
1、同平衡机冷却系统比较,借鉴其优势,有信心达成目标!
2、多年生产制造和维修经验,对设备结构和工作原理有深刻认识,能熟练运用QC手法解决问题。
4.§活动开展计划
P
项 目WHAT
2012年 ( WHEN)
地 点WHERE
目 标WHY
责任人WHO
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
课题选定
齿轮齿条工厂
确定课题
胡四海
现状调查
确定影响后果
李勇
原因分析
确定主因
小组成员
D
对策制定
确定方案
何荣、胡四海
实施对策
稳定油温、降低电耗
胡四海
C
效果检查
达成目标
何荣
A
总结
成果发布
罗锐
计划 实际
6
计划 实际
4.§现状调查
7
月份
4月
5月
6月
7月
8月
9月
电耗.度
19968
21504
20736
19200
2592
2496
高温报警频次
18
22
23
25
0
0
用电金额.元
14190
15282
14736
13644
1853
1785
是什么原因导致设备温度高、电耗大?
我觉得是装配车间结构设计不合理。
应该是设备的散热方式不合理,热量没带走,还在设备周围。
设备满负荷生产,持续产生热量、另油冷机功率大是直接导致高能耗的主要原因。
设备设计不合理,机床密度大。
6.§原因分析
8
机
设备温度高、电耗大
料
法
环
机床密度大
9
油温高、电耗大对策
热量散不开,是油冷机少了,多增加几台油冷机。
多增加油冷机不是电耗更大了吗,我认为增加油箱容积,增大散热面。
平衡机水循环散热很好,节能还环保,效果还好。我们可以借鉴。
车间太封闭,热量散不出去,建议改装配车间结构。
7.§对策
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通过平衡机冷却方式的启发,利用水的比热容大(4200J/kg),能有效带走大量热量且节能环保,因此:
问题点
分析
对策
冷却方式不合理
油冷机排出的热量仍然在设备周围,造成恶性循环。
改用水循环冷却方式,把热量带走。
油冷机多,功率大
油冷机多,合计功率32KW
,电耗大。
选用1台50m扬程4KW电机带动水循环。
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§水循环冷却方式原理图:
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◎问题点一:油冷方式不合理。
◎对策:改用水循环冷却方式,把热量带走。
8.§实施对策
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◎问题点二:油冷机多,功率大。
◎对策:选用1台50m扬程4KW电机带动水循环。
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其他现况
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冷却塔与平衡机共用
9.§效果确认
9.1、高温报警频次
试验台高温报警频次削减为0,故障率降低。
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9.2、油冷却系统电耗
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9.3、电耗金额
00:00
08:00
11:00
13:00
19:00
21:00
22:00
由左图得一天中,谷:12小时,峰:10小时,尖:2小时。装配为两班12小时制,因此电费=平均电价*电耗。
平均电价=0.459*12/24+0.941*10/24+1.123*2/24
≈0.71元/度。
9.3.改善前后对比
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月份
4月
5月
6月
7月
8月
9月
目标
实际
电耗.度
19968
21504
20736
19200
2592
2496
降低50%
降低87.5%
高温报警频次
18
22
23
25
0
0
削减70%
削减100%
用电金额.元
14190
15282
14736
13644
1853
1785
节省12644元/月
好,很好,非常好!继续努力!
设备油温高报警降为0,故障率下降了,且每月节约电费12644元。
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10.§标准化
序号
有效措施
1
今后设备油温冷却优先考虑水循环冷却方式。
2
定期对水循环冷却装置检查和保养。
3
继续跟踪该水循环冷却系统,继续改善。
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本次装配试验台水循环冷却改造有两大亮点。
一、试验台油温能稳定控制,设备油温高报警频次下降
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