电子变压器过程不良原因及相关分析对策.PDF
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第七届自动化生产暨高性能磁性材料应用技术研讨会
/Meeting/2016zdh/index.html
电子变压器过程不良原因及相关分析对策
电子变压器在生产过程中会产生一些不良的情况。下面将列举出电子变压器生产过程中的
一些不良现象,分析原因并说明应对措施(大部分信息来自网络摘录后作者整理确认):
漏感不良
原因:
A、排线分布不均匀或不紧密以及未靠边,造成匝间磁通未完全耦合;
B、不同绕组层间介质厚度太大 〈绝缘胶带层数过多,打折、凡立水堆积过厚〉;
C、初、次级绕组分布结构不合理;
D、磁芯结构尺寸不合理 〈EP、EC、EE〉;
E、漏包屏蔽层或屏蔽层起尾头末重叠;
F、短路未短好。
措施:
A、排线分布均匀并靠边;
B、减少绕组的厚度,增加绕组的宽度 〈双线并绕,同层绕不同绕组〉;
C、减少绕组间的绝缘厚度 〈胶带层数,胶带包覆平整〉;
D、初、次级绕组采用分层交叉绕制 〈三文制绕法〉;
E、采用高饱和磁感应强,低损耗的磁芯;
F、增加初、次级间的屏蔽层;
G、作短路时线与PIN接触要紧密并尽可能用较小的线径的线;
分布电容
原因:
A、绕组的绕幅过宽;
B、绝缘材料厚度 〈漆皮厚度、层间绝缘胶带的包覆〉;
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C、磁芯材质 〈饱和磁感应强度高〉;
对策;
A、调整绕组的绕线与幅度 〔增加线包的直径、减小线包的高度〕;
B、降低漆皮线漆膜厚度;
C、层间绝缘胶带包松;
D、选择饱和磁感应强度低的磁芯;
直流电阻
原因:
A、线径错
B、圈数错
C、用错骨架或DR CORE 中径尺寸不符;
D、绕线机张力太大,把线径拉细;
E、焊点接触不良 〈假焊、冷焊〉;
F、测试环境温度不符;
对策:
A、调整为正确的线径;
B、调整为正确的圈数;
C、选用规定的骨架或DR CORE;
D、将张力调小,但要保证不影响排线; 〈调压线板、张力器、用张力计测张力是否在安全张
力范围内〉;
E、适当调高焊接温度与焊接时间;
F、在20-25℃的室温环境下测试或通过计算来判定DCR值;
电感不良
原因:
A、圈数不对 〈因L值 AL值×圈数的平方〉;
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B、磁芯破;
C、线包太胖或磁芯内跨尺寸不足;
D、磁芯端面沾有异物等;
E、磁芯胶带未包紧;
F、绕线短路 〈本绕组层间或另一侧其它绕组PIN 间相互短路〉;
G、环型磁芯应力的影响;
H、磁芯材质不佳 〈测耐压或直流电阻后电感会升高〉;
对策:
A、调整为正确的圈数 〈查明影响圈数不符的原因:人、机、方法〉
B、查明磁芯是摔破、抑或是线包过胖经烘烤后将磁芯撑破、磁芯材质较脆;
C、压线包处理,调整绕线方法 〈例:隔带起尾头重叠位置,套管位置与入槽,排线的方式
,层间胶带拉紧包平等〉、选用内跨尺寸稍大的磁芯;
D、磁芯组装前用纸将端平擦拭干净,磨GAP磁芯用水冲洗后烤干再用,保持工作台面的清
洁,避免磁芯端面沾有异物;
E、调整包胶带机的张力,在磁芯端面采用厌氧胶作业;
F、检查绕线机过线轮,导线板是否磨损,铜线针孔数是否超过规范/检查缠线效果及浸锡温
度 〈低〉与手法 〈未垂直取出〉;
G、在确保排线效果的情况下,绕线放松,磁芯绕线前以120℃烘烤1H冷却后再用,更换应
力强的磁芯,在磁芯外套1个外壳;
H、更换磁芯,先测耐压,静置2H 以后再测电感、采用消磁机消磁;
圈数不良
原因;
A、绕线机数显/码表有误或未归零;
B、绕线机圈数绕线设定方式与实挂线方法 〈从上或从下挂线〉不符;
C、作业员疏忽作自动加圈或退圈处理;
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D、同一绕组布线太乱或有的布满幅宽,有的没布满幅宽使得测试显示圈数不良,实圈数正
确;
E、气隙太大,气隙对线圈而言无法定;
F、主、次圈数比例相差太大 〈几十倍以上〉;
对策:
A、维修数显/码表,指导作业员每绕完一次作归零处理;
B、明确圈数设
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