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14 2002年第3期
国内凝汽器现状分析与改造
郑凤才,安丰波
(山东电力研究院,山东 济南 250002)
关键词:凝汽器;分析;改造
摘要:对国内汽轮机凝汽器现状进行分析,指出了老式凝汽器存在的问题,分析了影响凝汽器性能的主要指
标,对老式凝汽器改造模式进行讨论,最后通过对典型凝汽器改造前后效果的对比,说明凝汽器改造大有潜力。
中图分类号:TK264.1+l
文献标识码:B 文章编号:1001—9529(2002)03—0014一04
为了加大节能降耗的力度,当前国内发电企 磨蚀严重,导致冷却管壁保护膜剥离、脱落。济宁
业对老式汽轮机普遍进行现代化改造,改后的汽 电厂4号机凝汽器改造前做了抽管割断检查,发
轮机效率有了显著提高,基本上达到或接近90年 现上层铜管管壁减薄至O.6mm左右,空气区的
代水平。为进一步提高发电厂的热力循环效率,加 铜管氨蚀较重,特别是铜管下部位置,腐蚀呈点
强辅机的节能改造,特别是对凝汽器及与真空系 状,即将穿透。
统密切相关的冷却塔、胶球清洗、循环水等系统改 (3)老式凝汽器冷却水管支撑管板间距设计
造,可以降低汽轮机排汽压力,提高机组真空,增 不合理,造成管子固有频率与激振频率有发生共
加出力,提高机组无煤增发功率,节能潜力大。已 振的可能,尤其是机组冬天高负荷低水温的恶劣
有资料报道:200MW机组凝汽器改造后,凝汽器 情况下,会出现因高速汽流诱振造成冷却水管振
真空比历史上最好的时期提高了2kPa,相当于 动损坏,以及管子与中间管板管孔磨擦使管壁磨
热耗下降了137.2kJ/(kW·h),无煤增发功率损。
3 300
kW。如果对真空系统及其相关设备进行综 (4)冷却塔效率低,冷却水质恶劣,水中泥沙
合改造,效益将更为可观。 含量大,漂浮杂物多,经常磨蚀管子,堵塞管孔。另
外,由于凝汽器真空系统严密性差,漏气大等,促
1 目前凝汽器现状
使凝汽器传热效果差,导致凝汽器端差大,真空偏
70、80年代安装投产的汽轮机凝汽器普遍存低,严重影响了机组的经济性和安全可靠性。这些
在下述问题: 问,题可以通过加强运行管理以进一步解决。表l
(1)国产200MW及以下机组的凝汽器沿用 是山东电厂部分闭式循环机组2000年凝汽器真
了原苏联60年代设计思想,当时计算手段落后, 空系统的全年统计情况。
不能进行管束排列优化,造成排管布置设计落后, 表1 山东电厂部分机组2000年
汽阻大,热负荷分布不均匀,流场不平衡,且管板 凝汽器真空系统工作情况统计
支撑间距不合理,直接影响凝汽器的经济性与安 机组容量 统计机组数 全年平均真空 胶球投入率 凝汽器端差
/MW 量/台 / kPa /% {℃
全可靠性。凝汽器冷却水管在管板上布置排列方
100 10 95.1 95.7 7.32
式的合理性直接影响凝汽器的热力性能,设计良 125 7 94.35 96.8 6.32
好的凝汽器不凝结气体的积聚影响最小,排管汽 200 6 95.4S 95.28 9.02
阻小
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