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重庆永川长江大桥涡激振动性能风洞试验研究 徐 闯,孙延国 25
重庆永川长江大桥涡激振动性能风洞试验研究
徐 闻 。孙延国
(1.黑龙江省公路勘察设计院,黑龙江 哈尔滨150080;
2.西南交通大学土木工程学院桥梁工程系,四川 成都 610031)
摘 要:为研究在常遇风速下混合梁斜拉桥的涡激振动性能及抑振措施,以半飘浮体系七跨连续双塔混合梁斜拉桥——重庆
永川长江大桥为背景,设计基于1:50主梁节段模型风洞试验,测试在不同阻尼体系下检修车轨道、导流板对涡激振动性能的
影响,并对主梁外挂排水管道的形状进行了优化,最后提出了可显著改善主梁涡激振动性能的抑振措施。研究结果表明:主
梁在一3。、O。和十3。攻角下均发生了明显的涡激振动现象,+3。攻角下的振幅最大,且远大于规范的容许振幅;向梁底内侧移动
检修车轨道,并在其内侧布置导流板可大幅降低主梁的涡激振动振幅;位于斜腹板的圆形排水管道会削弱主梁的气动性能,
改用 120 cm×20 cm的扁状排水管道可有效提高颤振临界风速并降低涡激振动振幅。
关键词:斜拉桥;混合粱;风洞试验;涡激振动;导流板;排水管;抑振措施
中图分类号:U448.27;U441.3 文献标志码:A 文章编号:1671—7767(2015)05—0025—05
1 引 言 量大跨桥梁的主梁断面表面压力出发,分析了涡激
大跨度桥梁的主梁为典型的钝体结构,在低风 振动发生的原因以及抑制措施的制振机理。
速下易于发生涡激振动现象,反映在实桥上是主梁 以往研究结果表明,涡激振动抑振措施因桥而
以某阶竖弯或者扭转做正弦振动。涡激振动通常不 异,在一座桥梁上制振效果显著的措施,应用到其它
会直接引起桥梁的破坏,但过大的涡激振动振幅或 桥梁时需要通过风洞试验进行调整。重庆永川长江
加速度会影响行车舒适性,严重时亦可导致结构疲 大桥的中跨主梁采用了流线型钢箱梁断面,但是栏
劳破坏_1]。巴西里约尼泰罗伊桥(Rio-Niter6i 杆、检修车轨道以及外挂的圆形排水管道等附属设
Bridge)[2]、英国科索克斜拉桥(Kossock Bridge)_3]、 施的布置会改变主梁的气动外形,其涡激振动性能
丹麦大贝尔特桥(Storebmlt Bridge)Ⅲ4]、加拿大狮门大 不确定,需通过节段模型风洞试验对其进行评价。
桥(Lions Gate Bridge)[5]、中国西堠门大桥_6 等均出
现了明显的涡激振动现象。寻找合理的制振措施使 2 工程背景
涡激振动现象消失或将其振幅限制在允许范围之 重庆永川长江大桥主桥为半飘浮体系七跨连续
内,在桥梁的初步设计阶段是十分必要的。现代大 双塔混合梁斜拉桥,主桥全长 1 008 m,桥跨布置为
跨桥梁多采用流线型箱梁断面,拥有良好的空气动 (64+2×68+608+2×68+64)m。边跨采用混凝
力学性能,但是由于附属设施(栏杆、检修车轨道、排 土箱梁,中跨采用流线型钢箱梁,主梁全宽37.6 m,
水管道等)的存在,往往会导致主梁发生涡激振动。 高3.5 m(见图1),桥面布置有检修道栏杆及防撞栏
现阶段研究主梁涡激振动特性的主要手段是节段模 杆,梁底安装有检修车轨道。桥塔采用混凝土结构,
型风洞试验,采用设置风嘴、导流板、抑流板等气动 永川侧塔高 196.7 m,江津侧塔高206.4 m。
措施可以彻底抑振或削弱涡激振动作用[7 ]。鲜荣 . 3 760
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