常减压蒸馏技术的进展.pdf
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常减压蒸馏技术的进展 一
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前提下,将塔璜-常二中-常三中=O.5-0.3-
一
、 前言
0.2的取热 比,调整为 0.3t0.4t0.3。降低了
常减压蒸馏装置是炼油厂和许多石油化工 塔顶负荷。
企业的龙头,它的能耗 、收率、和分割精度对全 1.2 过热蒸汽的最佳控制
厂 ,特别是深度加工装置和石油化工装置影响 稳定过热蒸汽压力 (一般在 0.3MPa以下)
很大,80年代我国原油蒸馏技术有了较大 发 根据加工的原油品种,常压馏出量调整常压塔
展 ,但是和国外先进水平相 比,还存在一定差 汽提量以降低油气分压和据高汽挺段汽相负荷
距 ,需要进一步改进和提高 。 到最佳状态,提高轻油收率。
常减压蒸馏是原油深度加工的基础装置 , 1.3 选择适应的操作温度
它要为二次加工或三次加工创造条件,首先要 通过稳定两炉温度,过热蒸汽温度 ,塔顶及
求常减压装置尽可能多出轻质油和蜡油,当前 中段温度,通过计算常二线质量与馏出口温度
在普遍感到减压瓦斯油不足的情况下,要特别 数据,控制好馏出口温度是关健 。确定馏出温度
强调提高总拔出率 ,这方面我们和国外先进水 控制在 265士5℃范围内.根据油品性质变化和
平 比较还存在一定的差距,据 1990年 NPRA 采样分析结果,进行跟踪微调,提高常二线馏出
年会上报告的资料 ,美 国KBC公司 已开发 出 口合格率 ,防止了日质量波动幅度过大而使侧
607~621℃的原油深度切割技术,而我们的原 线外送量大起大落影响收率。
油切割温度基本上都在 550℃以下。我国减压 1.4 合理分配各侧线比例
渣油中500℃以前的馏分含量普遍偏高 ,大部 从减一和常三产品馏程看在某些情况下,
, 分在 l0 以上,有的甚至高达 l9 ,这就是说, 20~50%前 的馏 出应属前一线产品,因分馏精
铬 还有百分之十几的 VGO没有回收,这个潜力 度不高,被压制下一侧线,既影响了常二线前收
是很大的 全 国常减压蒸馏装置总拨出率平均 率,又不利催化裂化二次加工,通过降低常三线
个 第 高 1 ,就可以增加上百万吨轻油和减压瓦斯 流量 ,使 内回流增加,据高分馏精度,然后适当
油 ,再进行二次加工,将增加 1X10 元 以上的 提高常二线外送量,利用柴油与蜡
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