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提高连续梁质量QC小组活动2..doc

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开 展 QC 小 组 活 动 提高连续梁线型控制质量 小组名称:提高连续梁线型控制质量QC小组 发 表 人:王计五 张玮 发表时间:二○一二年十月 目 录 工程概况…………………………… 1 小组概况…………………………… 2 选题理由…………………………… 3 现状调查…………………………… 4 活动目标及可行性分析…………… 4 活动情况…………………………… 4 产生的各种效益……………………14 巩固措施……………………………15 心得体会和下一步打算……………15 一、工程概况 新建合福铁路(安徽段)HFZQ-2标段铜陵长江大桥北引桥跨西河60+100+60m连续梁及32+48+32m连续梁及其32m简支梁一跨,起止里程为DK100+083.539~DK100+305.239和DK100+337.939~DK100451.539,长度为367.85m,位于安徽省无为县仓头镇。其中100m连续梁为无砟轨道现浇预应力混凝土结构,主梁全长221.5m,计算跨度为60.75+100+60.75m。梁高为4.85~7.85m(不计桥面横坡),中支点处梁高7.85m,跨中9m直线段及边跨13.25m直线段梁高4.85m,梁底下缘按二次抛物线变化,边支座中心线至梁端0.75m。 箱梁为单箱单室断面,顶板厚度除梁端附近外均为40cm,底板厚度40.0~120cm,按直线线性变化,腹板厚60~120cm,按折线变化。箱梁顶宽12.00m,底宽6.7m。全联在端支点,中跨中及中支点处共设5个横隔板,横隔板设有孔洞,供检查人员通过。 主桥箱梁梁体砼为C50,封端砼采用强度等级为C50干硬性补偿收缩砼,防撞墙、遮板、电缆槽竖墙及盖板采用C40砼。 箱梁为三向预应力体系,纵横向均采用1×7-15.2-1860-GB/T5224-2003预应力钢绞线,纵向锚固体系采用OVM自锚式拉丝体系,张拉采用YCW400型千斤顶,管道采用0.3mm厚金属波纹管;横向锚固体系采用BM15-4(P)锚具及配套的支承垫板,张拉体系采用YDC240Q型千斤顶,管道采用内径70×19mm扁形波纹管。竖向采用Φ25mm高强度精轧螺纹钢筋,型号为JL785,极限强度980MPa,屈服强度785MPa,伸长率δs≥7%,10h松弛率<1.5%,锚具采用JLM-25型锚具,张拉体系采用YC60A型千斤顶,管道采用内径35mm铁皮管,铁皮管设计厚度0.5mm。普通钢筋为HRB335带肋钢筋(即Ⅱ级钢筋)和Q235光圆钢筋(即Ⅰ级钢筋)。 箱梁1#~14#块采用挂篮悬臂灌注施工,现浇段采用支架现浇。主墩两个T构梁段对称划分,墩顶0#段长12.00m,两侧1#~14#梁段长度分别有2.00m、2.50m、2.75m、3.00m、3.25m、3.50m、4.00m;现浇梁段长9.75m;合龙段长2.00m。 本桥采用CRTS I型无砟轨道,无碴轨道施工要求在全桥终张拉60天后方可进行。铺设无砟轨道时,要求梁部施测线形与设计线形的偏差,上拱度不得大于10mm,下挠度不能大于20mm。由于跨度较大,悬灌段较多,线型控制质量艰难,为此我们开展了QC小组活动。 二、小组概况 合福高铁二标段六分部连续梁线型控制质量QC小组成员8人,由项目副经理担任组长,总工程师担任副组长。小组基本情况见表一: 表一 QC小组概况 小组名称 提高连续梁线型控制质量QC小组 课题名称 开展QC小组活动,提高连续梁线型控制质量 小组类型 现场型 组 长 翟锐 小组成员 8人 QC教育时间 平均104小时 小组成员简介 序号 姓名 性别 年龄 文化程度 职 务 组内职务 1 翟 锐 男 32 本科 项目副经理 组长 2 夏远东 男 30 本科 总工程师 副组长 3 肖志广 男 27 本科 技术科长 组员 4 王计五 男 27 本科 质检科长 组员 5 张 玮 男 27 本科 技术员 组员 6 罗发兵 男 50 专科 施工员 组员 7 刘艳敏 女 31 专科 试验室主任 组员 8 姜延峰 男 29 专科 测量队长 组员 三、选题理由: (选题理由见图一) 图一:选题理由 四、现状调查 2012年6月11日,我们组织QC小组对公司319及内河连续梁悬臂浇注的线型数据进行统计分析。对其每一梁段中线位置及标高进行控制,其中标高误差及其中线位置偏差进行统计,总共62施工段,标高误差较大有8段,中线偏差较大有3
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