一起500KV变压器油中出现乙炔气体原因浅析(电力系统及自动化论文资料).doc
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一起500KV变压器油中出现乙炔气体原因浅析(电力系统及自动化论文资料)
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目录
TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1
正文 2
文1:一起500KV变压器油中出现乙炔气体原因浅析 2
2乙炔可能来源分析 2
2.1乙炔气体的产生机理 2
2.2油中乙炔气体的可能来源 3
1.主变内部绝缘缺陷; 3
2.滤油设备故障; 3
3.主变冷却油泵故障; 3
4.主变区域焊接工作; 3
5.油中微小气泡放电; 3
2.3可能原因的分析和论证 3
2.3.1主变内部绝缘缺陷 3
2.3.2主变冷却器油泵故障 4
2.3.3主变滤油机故障 5
2.3.4主变区域的焊接工作 5
2.3.5油中微小气泡放电 5
3结论 6
文2:一起500kV变电站站用变故障分析 6
1故障情况 7
1.1缺陷情况 7
1.2现场检查 7
2事件原因分析 8
2.1原因查找过程 8
(1) 有载分接开关外观检查无异常。 8
(3) 铁芯及其他站用变附件有一定程度烧伤。 8
2.2深入分析原因 8
(2) 站用变表面暂无发现有污闪或爬电痕迹。 10
(1) 打开站用变铁芯横铁轭,抽出三相高、低压线圈检查。 11
参考文摘引言: 12
原创性声明(模板) 12
正文
一起500KV变压器油中出现乙炔气体原因浅析(电力系统及自动化论文资料)
文1:一起500KV变压器油中出现乙炔气体原因浅析
1引言
某电站为两台百万机组,均采用发电机-断路器-变压器组的单元接线方式接至主开关站向电网供电。主变压器的额定容量是1200MVA,每组主变压器(简称主变)由3台额定容量为400MVA的单相(无载)变压器组成。
主变于2009年8月受电,2010年10月份3号机组投入商业运行,期间主变的油色谱正常。2011年8月26日机组进入第一次机组检修,在完成排油内检和常规预试后进行了局放试验,期间可监测的最大局放量为58pC,满足小于100pC的要求,加压期间局放量没有明显的变化。局放试验后油色谱检测出0.07ppm的乙炔气体,其它特征气体无明显变化;后取样至广东中试进行复检,结果是乙炔的含量为0.1ppm。
2乙炔可能来源分析
2.1乙炔气体的产生机理
变压器中的绝缘油是由许多不同分子量的碳、氢元素组成的有机化合物。当温度上升到一定程度时,变压器油开始分解为分子质量小的气态有机物质,当温度达到100~150℃以上时会产生甲烷及乙烷,300~600℃以上时乙烯,而乙炔产生的温度要在700~1200℃以上,温度升高的过程中往往伴随着氢气产生。
当变压器内发生放电性故障时,变压器油中会产生以乙炔和氢气为主要成份的故障特征气体,也就是说变压器油中乙炔的产生需要一定的条件,即高温或者放电。
2.2油中乙炔气体的可能来源
根据乙炔气体产生的机理,结合本次主变主要检修项目及工艺过程,分析主变油中产生乙炔气体的可能原因有以下五种:
1.主变内部绝缘缺陷;
2.滤油设备故障;
3.主变冷却油泵故障;
4.主变区域焊接工作;
5.油中微小气泡放电;
2.3可能原因的分析和论证
2.3.1主变内部绝缘缺陷
该变压器在日常运行期间油样、温度等各项参数均正常。9月4日,厂家技术人员对其进行了排油内检,变压器内部可使部分未发现任何异常;主变绕组绝缘、直阻及介损等常规预防性试验的结果均正常。9月14日局放试验期间可监测到的最大局放量为58pC,满足小于100pC的要求,且在加压期间局放量没有明显的变化。局放试验后油色谱检测出微量的乙炔气体,其它特征气体含量没有明显变化,详见表1。
表1、主变C相油中溶解气体分析结果(ppm)
若变压器绕组及引线、铁芯、油纸绝缘等部件存在绝缘缺陷,在局放试验1.3倍的电压下可监测到局放量绝不是几十pC,可能高达几千甚至上万pC,另外,油色谱中不可能只检测出微量的乙炔气体,其它故障特征气体会有比较明显的变化,
为了加以验证,对该相主变滤油后再次进行局放试验,第二次局放试验期间可检测到的最大局放量为92pC,局放试验后的油样未见异常。
结论:油中乙炔气体不是由于主变内部绝缘缺陷所致。
2.3.2主变冷却器油泵故障
主变冷却油泵因为电机绝缘击穿或者机械摩擦,都可能产生特征气体,多数是过热性气体,但有时也会产生放电性气体(如乙炔)
主变连续运行近两年时间期间冷却油泵长期运行,油泵的噪声、振动、电流
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