文档详情

制度降低成本的关键工序.pdf

发布:2015-08-30约4.06千字共3页下载文档
文本预览下载声明
制度: 降低成本的关键“工序 导致的成本上升。正是由于认识到了 备的功率过大)的情况,油井生产只 网电容补偿制度》等节能降耗制度, 这一点,试采二厂结合资源性企业的 需要24千瓦的电机或18千瓦的电机,进行动力费的控制。同时,在厂内部 特点,从管理体制和机制方面人手, 但实际使用的都是36千瓦的电桃不 经营责任书上明确把用电量作为考核 从管理流程的优化人手,进行油田企 论单井产量高低,油井的工作制度也 基层队的主要管理指标,与各基层队 业成本控制,取得了显著的成效。 是每天24/,1,时不间断地机械采池对的工资奖金挂钩。基层单位纷纷想办 油田的注水只考核注水的总量,看注 法,挖潜增效。 没有制度会产生无人负责 水的量是否符合要求,而注进地下的 1.试采二厂油井产量普遍较低, 的成本 水是否有效不在考核范围之内。由此 产液量在4吨以下的油井有122,口。因 试采二厂近几年的作业费用都在 油田生产能耗很高,控制与挖潜的空 此,采油厂通过技术论证,对50口油 2000万元左右,而其中的材料费用占间很大。 井实施间抽,减少电机的工作时间, 近60%。由于油田是没有围墙的工厂, 从1997年开始,试采二厂通过制减少用电量;并且错开用电峰期,在 点多、线长、面广,各个油田在作业 定《低产液井工作制度》、《动态调平 谷期(电价低)进行油井间抽,节约 后,更换的油管、抽杆,大多放置在 衡制度》、《油田注水管理制度》、《电 了电费,提高了油井的工作效率。 井场周围。虽然采油厂要求各个作业 队在施工结束后,将废旧管、杆送到 厂油管场进行修复再利用,但由于没 有制度要求,作业队往往对这些废旧 管、杆闲置不管,任其风吹雨打,诱 蚀或遗失。 1997年后,企业根据实际情况, 制定了《废旧油管、抽杆修复再利用 的管理制度》,在制度中明确规定:作 业队在作业后将废旧管、杆送厂修理 的职责;运输费用的结算办法;劳务 费用的结算办法以及对送运修复利用 的奖罚规定。这一制度带来了新的局 面:以往试采二厂每年的作业材料费 (指新购置的油管、抽杆)都在1000 多万元。制度出台后,作业队回收废 旧管、杆的积极性非常高,每次作业 后,利用返厂的特种车辆把废旧管、 杆运回厂油管场,避免了专车运输, 节约了运输费用。除去修复费用,仅 此一项试采二厂每年节约作业材料费 达200多万元。 制度“针尖儿大的洞”会产 生成本“斗大的风” 动力费占采油厂可控成本的30% 左右,试采二厂以往在动力费的控制 上,并不十分重视,只强调“人走灯 灭”,杜绝长明灯现象。油井生产上, 普遍存在着“大马拉小车” (电机配 Practice Methodology 2.产井采取间抽后,由于问抽阶 效益下降。1996年某一基层采油队曾效果就很明显。油井作业维护周期由 段油井供液大幅度变化,负荷差异 因抽油机设备中轴“带病”运行,发 200多天延长到300多天,目前已经达 大,抽油机平衡得不到很好的保证。 生事故,造成不应有的损失。 到500多天。如果按现在的定额计算, 抽油机不平衡,同样增加能耗。因此, 为了从整体上控制修理费用,试 作业一口井需4万元。那么过去200多 厂制定和实施了《动态调平衡制度》, 采二厂1997年制定了《修理费用管理天作业一口井需4万元,现在500多天, 加大了制度执行力度。对基层十个采 制度》,不仅在指标分解上进行调整, 才需花费4万元。节约费用一半左右。 油队,考核抽油机平衡度合格率指 在制度上强调加强基层单位过程管理 试采二厂现在有油水井800多口,每年 标,每发现一井次低于85%,扣罚该 与监督,要求基层单位严格执行设备 节约的费用是惊人的。 单位500元工资总额,季度兑现。并 修理的有关规定,按规定进行设备的 再比如,洗井费用是运用特种车 把它作为一项基础工作,列为基层管 保养与维护,禁止设备“带病”作业。 辆,对油水井进行清蜡工作所需要的 理的考核内容,确保提高机采系统的
显示全部
相似文档