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排水采气课件.ppt

发布:2017-07-07约6.41千字共40页下载文档
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以苏11-20-57为例,此井于2011年建井,但未达到投产条件,压裂放喷完毕时油套压5.0/7.0MPa,无法进站生产。 3、以苏11-20-57气举为例 二、气举排水采气工艺 气举后 3、苏11-20-57效果评价 气举后,此井油套压能达到8.0/11.5MPa,每日间开生产,日均产气气量为0.25万方。此井产气层为山1组,合计5m/2层。气举后生产曲线如下图9所示;从图中看,此井气举后,实现每日间开生产,日均产气量0.25万方,效果较明显。 二、气举排水采气工艺 主讲内容 上周主要内容回顾 采气作业二区挖潜增效工艺措施 速度管柱排水采气工艺 下气举阀排水采气工艺 气举排水采气工艺 泡沫排水采气工艺 4、泡沫排水采气 二、泡沫排水采气工艺 4、泡沫排水采气 由四川仁智油田技术服务股份有限公司对作业区泡排井进行制度摸索试验,他们采取固体泡排剂和液体泡排剂进行泡排试验。个别水侵严重井,如27-48采取安装放喷管线,外排出井筒积液;采取采气树放空阀加注固体泡排棒,通过加醇车注入液体泡排剂。 目前作业区已进行泡沫排水采气井13口,效果较明显井主要为四川仁智油服近期试验泡排井,以苏11-38-38为例,此井于2012年09月01日开始泡排试验,并于2012年10月14日制定泡排加药制度,交予作业区泡排。试验期间使用液体泡排剂0.25吨、固体泡排棒0.2吨。此井分三个阶段进行摸索泡排试验。 二、泡沫排水采气工艺 阶段一:摸索阶段(9月1日至9月8日),此阶段主要为摸索38-38泡排加药制度,流速控制制度等。经7天时间摸索,基本确定此井早8:00加固体泡排棒4根,晚20:00加固体泡排棒4根,并且控制瞬流300至500方/小时,就能达到油套压压差合理,实现连续生产,且日产能达到0.65万方,比之前日产0.35万方上涨了0.3万方。 阶段二:制度调整阶段(9月9日至9月18日),此阶段严格执行制度,早晚各加固体泡排棒4根,套压在9.6-8.3MPa之间波动,油压一直维持在2.0-4.0MPa之间,回压在0.8-1.0MPa变化,日均产气量0.55万方,生产阀出现累计截流11次。 阶段三:稳定泡排阶段(9月25至今),由于停产检修,此井于9月25日恢复泡排,仍采取早晚投固体泡排棒4根,控制瞬流400方/小时,能连续生产,未出现截流现象,套压在7.0MPa左右波动,油压始终维持在1.5MPa以上,日均产气量0.75万方。 4、苏11-38-38泡沫排水采气 二、泡沫排水采气工艺 阶段1:此井前期正常生产,套压以0.11Mpa/d的速度下降,日产1.0万方。 阶段2:直至2010年3月9日,套压下降至6.64Mpa,日产气0.4万方左右,无法连续正常生产,由于套压较低,作业区在3月9日至4月29日对此井采取关井恢复7天开井7天的工作制度,发现此井生产周期变短至关7天开4天,无法自动携液生产。 阶段3:经分析,于2010年4月29日打捞节流器敞放排水生产,经摸索套压达到9.0MPa后大排量进站排水生产。进站生产5-8小时,产气量0.3万方。敞放生产中,开井时平均套压8.8MPa,间出产气,日均产气0.2万方,截止至2011年8月19日累计产量为321.6596万方。 阶段4:从2011年8月20日开始,此井已经无法连续生产,此井由于油套压恢复速度较慢,平均关井2-3天油套压能恢复至7.0/9.5Mpa,开井后可产气不到5小时,日均产气量0.1万方,截止2011年10月18日累计产量为349.7785万方。 二、泡沫排水采气工艺 4、苏11-38-38泡沫排水采气 作业区已进行泡排试验井13口,目前效果较好井4口,全为四川仁智油服公司试验井。以效果较好井38-38进行评价。此井泡排前后生产曲线图如下图14所示;从图中可以看出加入泡排剂后,油压上涨,套压变化不明显,流速成锯齿状携液进站生产。 二、泡沫排水采气工艺 4、苏11-38-38泡沫排水采气效果评价 排水采气工艺课件 第二讲 速度管柱 李国强 2013年2月 主讲内容 上周主要内容回顾 采气作业二区挖潜增效 速度管柱排水采气工艺 下气举阀排水采气工艺 气举排水采气工艺 泡沫排水采气工艺 1、生产气井中液体的来源 许多气井不仅产气而且也会产出凝析油和水。当气藏压力低于露点压力时,液态凝析物会随气体一起产出;当油藏压力高于露点压力,凝析油先以气相的形式随气体一起进入井筒,然后在油管或分离器中凝结 一、上周主要内容 (1)边底水的锥进。 (2)如果底水能量充足。底水最终会入侵井筒。 (3)水可能会从距产层较远处的其他产层进入井筒。 (4)与气体一起产出的游离地层水。 (5)水或烃类随气体
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