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液压装置常见故障及排除与改进.pdf

发布:2018-01-02约3.19万字共32页下载文档
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第七篇 液压机械设备故障诊断监测 第二章 液压装置常见故障及排除与改进 这一章以液压装置常见故障现象为线索,结合实例介绍故障判断、排除与改进方法。 第一节 压力失控问题 液压设备的压力失控是最常见的故障。主要表现在:系统无压力,压力不可调,压力 波动与不稳,以及卸荷失控等。 一、系统无压力 !)设备在运行过程中,系统突然压力下跌至零并无法调节多数情况下是调压系统本 身的问题。应从下列方面去找原因:溢流阀阻尼孔被堵住;溢流阀的密封端面上有异物; 溢流阀主阀心在开启位置上卡死;卸荷换向阀的电磁铁烧坏,电线断或电信号未发出;对 于比例溢流阀还有可能是电控制信号中断。 图 # $ # ! % 型换向阀装反导致系统无压力 $)设备在停开一段时间后,重新启动,压力为零可能的原因有:溢流阀在开启位置锈 结;液压泵电动机反转;液压泵因过滤器阻塞或吸油管漏气未吸上油。 )设备经检修元件装拆更换后出现压力为零现象可能的原因如下:液压泵未装紧,不 能形成工作容积;液压泵内未装油,不能形成密封油膜;换向阀心装反;换向阀装反,如果 系统中有% 型换向阀,一旦装反,便使系统泄压(图 # $ # ! )。 二、系统压力不高 这类问题一般由内泄漏引起,主要原因有:液压泵磨损,形成间隙,调不起压力,同时 · · !’$ 标准分享网 免费下载 第二章 液压装置常见故障及排除与改进 也使输出流量下降。溢流阀主阀心与配合面磨损,使溢流阀的控制压力(二级压力)下降, 引起系统压力下降。执行件(液压缸或液压马达)磨损或密封损坏,使系统压力下降或保 持不住原来的压力,如果系统中存在多个执行件,某一执行动作压力不正常,其他执行件 压力正常,则表明此执行件有问题。 系统内有关的阀、阀板存在缝隙,会形成泄漏,也使压力下降。 三、系统压力居高不下,且调节无效 这类问题的原因一般都在溢流阀上,即溢流阀失灵。 当主阀心在关闭位置上被卡死或锈结住,必然会出现系统压力上升且无法调节的症 状。 当溢流阀的先导控制油路被堵死时,控制压力剧增,使系统压力也突然升高。 例某液压设备的 — 型溢流阀,因不慎将先导阀座前端螺塞拧得过紧,将先导油 ! #$ 路切断(图% ’ #),结果使系统压力升至()*+,还超出正常调整压力,)*+ 。 图% ’ ’ 溢流阀先导阀油路被堵死的情形 四、系统压力漂移与波动 系统压力漂移是指系统压力不能在调定值上稳定,随运行时间发生变化。压力波动 是指系统的压力出现明显的振动。 引起系统压力漂移的主要原因是油温的变化,油温上升可使油粘度下降,引起系统压 力变化。当系统设计不合理,如液压泵过大,而实际负载流量较小,大部分油经溢流阀溢 流,引起系统节流发热,油粘度下降,导致压力下降。系统中存在泄漏口,也会因节流发热 而使系统压力漂移。系统冷却能力不好或是失效也会引起这一问题。此外,溢流阀的调 节螺栓松动,也会引起系统压力下降。比例压力阀因控制电路的参数漂移,引起信号的漂 移,最终引起控制压力的漂移。 系统压力波动的原因比较复杂,主要是:溢流磨损,内泄漏严重,使调节压力不稳定。 溢流阀内混入异物,其内部状态不确定,引起压力不稳定。油内混入空气,系统压力较高 时气泡破裂,引起振动。导轨安装及润滑不良,引起负载不均,进而引起系统工作压力的 ·#$-- · 第七篇 液压机械设备故障诊断监测 波动。液压泵磨损,如叶片泵定子内曲线磨损,泵轴承磨损等均会引起明显的压力波动与 噪声,且症状随着工作压力的升高而增大。另外柱塞式液压马达团结构原因,产生脱落与 撞击现象,也会引起压力波动。 五、卸荷失控 液压系统中的卸荷控制方式一般通过换向阀控制溢流阀或采用 型中位机能的换向 ! 阀来实现,其液压回路分别如图 #
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