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循环水清洗预膜的方案.pdf

发布:2019-04-08约1.02万字共14页下载文档
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四川石化第五循环水场 清洗预膜方案 110 万吨/年催化汽油精制新装置及炼油区其它装置 2016 年4 月12 日 目 录 一、情况综述 二、清洗预膜方案 三、药剂用量及费用 一、情况综述 1.1 概况 四川石化新建110 万吨/年催化汽油精制装置循环水并入第五循 环水场,根据公司要求及我部与巴克曼公司研究讨论后决定计划对 循环水水冷器进行清洗预膜,重点对新装置换热器及管道进行清洗 及钝化预膜工作,以保证装新并入装置循环水换热器将来能长期稳 定的运行。 1.2 催化汽油精制装置循环水装置预膜存在的问题 本次催化汽油精制装置循环水换热器预膜不能独立操作,五循 循环水目前带有炼油区其他老装置,老装置部分换热器存在腐蚀, 部分换热器曾经出现介质泄漏情况。故考虑到老装置的运行安全, 本次化学清洗采用在线弱酸性清洗方案 (pH 值5~6.5 ),以确保新 装置清洗预膜为主,兼顾老装置等相关设备及管线,所以该方案适 合未开工新装置冷态预膜和老装置在线预膜。 二、 清洗预膜方案 2.1 清洗预膜时间计划 1.对催化汽油精制装先进行水冲洗 (前期冲洗完成)。 2.循环水系统水冲洗时间约24 小时。 3.有机污垢剥离时间24 小时。 4.化学清洗时间 48 小时。 5.排水时间 48 小时。 6.预膜时间 48~72 小时。 方案预计时间表 日期 项目 第一天 第二天 第三天 第四天 第五天 第六天 第七天 第八天 第九天 循环水 冲洗 有机污 垢剥离 化学 清洗 排水 置换 预膜 2.2 清洗预膜需具备的条件 清洗预膜时四川石化公司各生产部及巴克曼公司共同确认: 1.清洗预膜前装新装置换热器冲洗,打压完毕,确保新管线中 及换热器内无大量焊点等杂物。 2.清洗预膜时两个塔池都正常进水;减少上塔水量;开启四台 循环水泵,保证冲洗流速。 3.清洗预膜过程中,由公司调度总体协调,确保各生产装置水 冷器均投用循环水,装置需保持现有运行状态不变。各生产部自行 控制循环水界区阀门、调节流量、压力。 4.水冲洗及化学清洗后,需对循环水装置滤网进行一次彻底的 清理。 5.预膜期间注意防止换热器硫化物泄漏,确保循环水硫化物 0.5mg/L. 2.3 水冲洗方案 水冲洗为预计1 天完成。 2.3.1 投运前,催化汽油精制装置打开供水界区阀,回水界区阀 打开,并入大系统中。 水冲洗前,炼油区各装置应将需要隔离的精密仪器仪表切至旁 路,或关闭引出管线一次阀,同时水冲洗过程中五循循环水旁滤器 全部投运。 水冲洗过程中,开启4 台循环水泵,以最大循环水量冲洗系统。 冲洗结束后如循环水浊度大于20 NTU 时进行排污置换。 2.3.2 水冲洗过程中参加清洗的老装置需保持现有运行状态不 变。冲洗过程严格按照冲洗时间顺序要求进行,听从统一调度,不 得私自排放,避免循环水管线抽空。 重点监控新增装置,根据水质情况,决定是否由五循统一进行置 换。 2.3.3 水冲洗合格的质量标准:回水水质浊度≤20 NTU 2.4 剥离及化学清洗方案 由于新增装置系统设备表面会有防锈油脂的残存,主管道长时间 暴露在空气中,自然氧化产生浮锈;而老系统中也可能存在大量铁 锈,在日后带负荷运行时,这些设备会因总铁含量过高产生腐蚀, 影响水冷器正常使用。因此在清洗时须将系统中部分铁锈清除掉, 化学清洗形成一个比较干净的表面便于成膜,为日后安全、长周期 正常的运行打好基础。 2.4.1 有机物剥离 回水水质浊度≤20 NTU ,开始为有机污垢剥离预计1 天完成。 目的是清除系统内壁附着的各类防锈油脂、有机物质及菌藻滋生 的粘泥,如油污等。 有机物剥离阶段需要投加的药剂量: 浓度 阶段 药剂品种
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