循环水清洗预膜的方案.pdf
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四川石化第五循环水场
清洗预膜方案
110 万吨/年催化汽油精制新装置及炼油区其它装置
2016 年4 月12 日
目 录
一、情况综述
二、清洗预膜方案
三、药剂用量及费用
一、情况综述
1.1 概况
四川石化新建110 万吨/年催化汽油精制装置循环水并入第五循
环水场,根据公司要求及我部与巴克曼公司研究讨论后决定计划对
循环水水冷器进行清洗预膜,重点对新装置换热器及管道进行清洗
及钝化预膜工作,以保证装新并入装置循环水换热器将来能长期稳
定的运行。
1.2 催化汽油精制装置循环水装置预膜存在的问题
本次催化汽油精制装置循环水换热器预膜不能独立操作,五循
循环水目前带有炼油区其他老装置,老装置部分换热器存在腐蚀,
部分换热器曾经出现介质泄漏情况。故考虑到老装置的运行安全,
本次化学清洗采用在线弱酸性清洗方案 (pH 值5~6.5 ),以确保新
装置清洗预膜为主,兼顾老装置等相关设备及管线,所以该方案适
合未开工新装置冷态预膜和老装置在线预膜。
二、 清洗预膜方案
2.1 清洗预膜时间计划
1.对催化汽油精制装先进行水冲洗 (前期冲洗完成)。
2.循环水系统水冲洗时间约24 小时。
3.有机污垢剥离时间24 小时。
4.化学清洗时间 48 小时。
5.排水时间 48 小时。
6.预膜时间 48~72 小时。
方案预计时间表
日期
项目 第一天 第二天 第三天 第四天 第五天 第六天 第七天 第八天 第九天
循环水
冲洗
有机污
垢剥离
化学
清洗
排水
置换
预膜
2.2 清洗预膜需具备的条件
清洗预膜时四川石化公司各生产部及巴克曼公司共同确认:
1.清洗预膜前装新装置换热器冲洗,打压完毕,确保新管线中
及换热器内无大量焊点等杂物。
2.清洗预膜时两个塔池都正常进水;减少上塔水量;开启四台
循环水泵,保证冲洗流速。
3.清洗预膜过程中,由公司调度总体协调,确保各生产装置水
冷器均投用循环水,装置需保持现有运行状态不变。各生产部自行
控制循环水界区阀门、调节流量、压力。
4.水冲洗及化学清洗后,需对循环水装置滤网进行一次彻底的
清理。
5.预膜期间注意防止换热器硫化物泄漏,确保循环水硫化物
0.5mg/L.
2.3 水冲洗方案
水冲洗为预计1 天完成。
2.3.1 投运前,催化汽油精制装置打开供水界区阀,回水界区阀
打开,并入大系统中。
水冲洗前,炼油区各装置应将需要隔离的精密仪器仪表切至旁
路,或关闭引出管线一次阀,同时水冲洗过程中五循循环水旁滤器
全部投运。
水冲洗过程中,开启4 台循环水泵,以最大循环水量冲洗系统。
冲洗结束后如循环水浊度大于20 NTU 时进行排污置换。
2.3.2 水冲洗过程中参加清洗的老装置需保持现有运行状态不
变。冲洗过程严格按照冲洗时间顺序要求进行,听从统一调度,不
得私自排放,避免循环水管线抽空。
重点监控新增装置,根据水质情况,决定是否由五循统一进行置
换。
2.3.3 水冲洗合格的质量标准:回水水质浊度≤20 NTU
2.4 剥离及化学清洗方案
由于新增装置系统设备表面会有防锈油脂的残存,主管道长时间
暴露在空气中,自然氧化产生浮锈;而老系统中也可能存在大量铁
锈,在日后带负荷运行时,这些设备会因总铁含量过高产生腐蚀,
影响水冷器正常使用。因此在清洗时须将系统中部分铁锈清除掉,
化学清洗形成一个比较干净的表面便于成膜,为日后安全、长周期
正常的运行打好基础。
2.4.1 有机物剥离
回水水质浊度≤20 NTU ,开始为有机污垢剥离预计1 天完成。
目的是清除系统内壁附着的各类防锈油脂、有机物质及菌藻滋生
的粘泥,如油污等。
有机物剥离阶段需要投加的药剂量:
浓度
阶段 药剂品种
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