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浅析催化裂解装置再生器跑剂原因
吴明亮
(中海油东方石化有限责任公司,海南东方572600)
催化裂解装置(即DDC装置)再生器的主要功能是通过高温燃烧除去催化剂表面、内部与孔隙内的积碳,从而恢复催化剂的活性、
摘要:
选择性和稳定性。本文以再生器为研究对象,首先,介绍了再生器的功能和工作原理;其次,分析了可能导致再生器出现跑剂问题的原因,
例如,操作过程大幅度波动、旋风分离器故障、流化失常等;最后,提出了针对性的预防方案,并总结了日后操作人员需要注意的事项,
以供参考。
关键词:再生器;催化裂解装置;催化剂跑损;旋风分离器
中图分类号:TE96文献标识码:A文章编号:1671-0711(2024)05(上)-0156-03
在催化裂解过程中,由于催化剂在高温环境作用下,剂粉尘浓度增加。(4)脱硫洗涤塔底浆液固体颗粒物
部分催化剂被磨损产生细粉,催化剂会出现少量损耗,增加等。
属于正常生产现象。通常情况下,再生器内设有两级串3 DDC装置再生器跑剂的原因
联的旋风分离器,可将粒径20μm以上的催化剂回收,催化剂跑损包括非自然跑损、自然跑损。前者指的
在生产过程中,有少部分颗粒在气体分离装置的升气管是由于设备发生故障、操作不科学,致使旋风分离器无
中逃逸,即“跑剂”。大量实践经验指出,通过补充新法正常运行,进而导致催化剂跑损。后者则指的是设备
的催化剂能够抵消跑剂损耗。行业标准规定,正常DDC正常运行、操作符合要求,但是由于系统内部直径在
装置工作期间,催化剂的损耗量不得超过0.7kg/t,若20μm以下的催化剂细粉量过多,超出旋风分离器所能
损耗量超过0.9kg/t,则表明跑剂严重。对生产环节实处理的范围,使设备无法回收全部细粉,最终造成跑损。
践展开分析可知,造成催化剂跑剂的原因较多,具体包导致再生器出现跑剂问题的原因较多,例如,操作过程
括不符合规范的生产操作、设备自身问题、原料问题、大幅度波动、旋风分离器故障、流化失常等,下文将逐
催化剂组分问题等。鉴于此,有关人员需要分析再生器一说明。
跑剂的实际原因,并采取针对性预防措施,以确保催化3.1 操作过程大幅度波动
裂解生产全过程稳定且可靠。分析处于运行状态的催化裂化装置能够发现,无论
1 DDC装置再生器介绍是频繁更改操作参数,还是操作不合理,均会影响混合
催化裂解装置通过催化剂的作用,使原料油在适宜物表现出的流化状态,致使催化剂受到剧烈冲击,缩短
的温度和压力下进行裂化、异构化、氢转移、环化等一催化剂出现磨损的时间。其中,人员操作幅度过大,将
系列复杂的化学反应,将大分子烃类转化为各种小分子增大床层线速的波动幅度,导致分离器入口线速、催化
烃类的混合物,并通过后续分馏、吸收、稳定系统分离浓度超出规定范围,若不尽快解决该问题,不仅会影响
出汽油、柴油、油浆、干气、液化气等产品。考虑到随分离器的运行效率,还会使催化剂出现跑损的情况。再
着时间的推移,催化剂表面会积累碳以及其他杂质,影生器藏量过低也会造成催化剂跑损,装置开工初期,由
响催化活性和选择性,因此,为了保持装置的正常运行于旋风分离器料退未建立料封,分离效果不佳,再生器
和产物的质量,催化剂需要进行再生。再生器是组成该装剂的时候也会出现跑剂现象。
装置中的重要部分,主要负责对失活的催化剂进行再生,3.