汽轮机高压调门摆动原因分析及解决方案要素分析.pdf
汽轮机高压调门摆动原因分析及解决方案要素分析
摘要:汽轮机高压调门在相关机械运行安全质量维护方面辅助功效深刻,其
调节能效将直接对汽轮机转速以及机组负荷稳定状态造成影响,任何细节处理不
当都将令机组安全地位受损。因此,本文具体结合300MW抽汽供热汽轮机在特
殊工作状况下出现的高压调门异常摆动隐患进行深度解析,同时匹配优质化解决
方案,相信会对其余电厂长久科学化运行奠定深刻适应基础。
关键词:汽轮机;高压调门;阀门曲线;摆动状况;解决方案
前言:依照新疆天电玛纳斯发电有限责任公司相邻300MW供热机组布置状
况观察,涉及锅炉设备主要利用直吹式制粉系统、液态排渣以及塔式直流炉搭建;
而汽轮机高压进气部分借助主汽门与调速汽门组建,运行方式也同步延展为单阀
与顺序阀两种格式,由于后者节流损失相对较小,能够确保汽轮机运转效率,所
以目前各类发电厂中心都具体应用顺序阀运行模式。机组操控系统DCS部分主
要配合国电智深EDPF-NT系统引导,而DEH与EDPF-NT系统绑定,AGC方
式会在系统正常运行期间投入,而DEH系统便依赖硬线信号接收DCS汽机主控
器提供设定值,合理转化为单个高压调气门的对应开度指令,实现此类装置的科
学流程运行指标。
一、汽轮机高压调门摆动问题背景研究
结合特定电厂相邻机组在投入顺序阀控制流程状况观察,涉及现场汽轮机对
应各类调门控制动作仍算正常,即便存在突发异常状况也是伺服器卡塞与零漂矛
盾现象导致,基本上可以实现现场调停。但是后期机组运行时间加长,高调门工
作期间衍生大面积振动隐患,一旦说DEH阀门总体指令在顺序阀内部相邻交叉
位置产生小范围波动反应时,振动状况就立即出现,令机组负荷、门体以及EH
油压同时波动,情况危急时更会导致高压调门弹簧过度疲劳甚至直接断裂。须知
汽轮机高压调门作为设备核心调节媒介,其可靠程度将直接决定机组安全质量,
尤其是在高压调节门内部弹簧运行期间突然断裂过程中,现场控制秩序必将紊
乱,在机组跳闸环节中,高压调节门必须透过弹簧力实现快速关闭目标,但是相
关辅助设备失效变提升调速系统反应时间,放纵不管势必造成汽轮机超速运行状
况,后果将十分严重。所以,针对此类高压调节门振动问题进行细致解析,同时
联合高科技手段进行根源遏制,绝对是抑制相同事件滋生的最佳途径。
二、上述问题产生原因分析
机组在正常运作期间,DEH系统将直接进入到遥控控制格式,透过DCS汽
机主控器提供的负荷设定节点进行负荷偏差调频叠加,经过负荷流量曲线多远转
换形成特殊指令内容。这部分总流量指令会利用顺序阀开启需求,联同函数有机
转换成单个高压调门的流量指令,之后借由阀门特性曲线变换规则进行任意阀门
开度指令匹配,以此实现对高压调门动作的科学校正。机组在初始运行阶段,由
于电网AGC指令不存在调频项目,供热负荷与调整范围不大,加上主汽压力控
制水准较高,所以DEH与AGC指令相对稳定期间形成的阀门指令相对统一,
直至阀门开度负荷相同状况下都不会滋生任何差异效果,而机组时常运作的负荷
节点也不至于与顺序控制阀相邻阀门交叉点相碰撞。须知当机组经过重复调频且
电网AGC指令调频功能激活后期,机组实际电负荷指令将随之波动,DEH接收
的设定点也开始发生变化;另外,供热负荷调整范围急剧加大,令相同电负荷对
应阀门总体开度差异现象广布。因为此类型号汽轮机高压调门存在六个,且顺序
阀运作时GV1、GV2持续开满,并与其他阀门依次交接,自然就会产生三个交
叉节点,如若内部曲线设置精度不达标,阀门在交叉点滋生摆动隐患的几率就相
当之高。
三、汽轮机高压调门摆动问题解决方案要素有机补充
因为制约负荷对应阀门总体开度的源点在于主汽压力功效,结合初期设计方
案进行局部滑压曲线进行调试,就是汽轮机阀门实际开度作用引起调门摆动时,
令主汽压力设定点自行叠加某类偏置量,实现主汽压力设定转换,进而调整汽机
阀门总体开度,令衍生摆动现象的阀门尽量远离对应特性曲线放大核心位置,就
是说在经过设定死区转移过后,在完成主汽压力原设计曲线的恢复工作。这类手
段相对地遏制高压调门摆动危机,但是实际布置中因为新疆天电玛纳斯发电有限
责任公司2X300MW与容量结构存在限制,实践起来未免困难重重。
后期经过技术员工多次论证与实践解析,有关DEH侧阀门控制逻辑修正方
案正式颁布。其主张透过原有阀门曲线函数进行额外函数内容增加,结合高限块
实施两项要素有机转换。如若完成此类功能必须结合以下文本块进行有机搭配。
结合上述修改程序