电弧炉冶炼低P、S钢种应该注意的问题.PDF
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经验交流 《铸造技术)7/2005
电弧炉冶炼低 P、S钢种应该注意的问题
邱风斌
(大同电力机车有限责任公司益达公司,山西 大同037038)
AdvertentProblem inElectricArcFurnaceSmeltingLow P、SSteel
QiU Feng—bin
(YidaCompanyofDatongElectricEngineCo.,Ltd,Datong037008,China)
中图分类号 :TG243 文献标识码 :B 文章编号 :1000—8365(2005)07—0642—01
所谓低 P、S钢种是指 P、S含量均低于0.015 的 用更强的脱氧剂,以进一步降低渣 中的(Feo)和钢液
钢种 。这种钢种对于有精炼设备 的钢铁厂 ,并没有多 内的[o],采取了以下3种措施 。
大难度 ,但对只有电弧炉或 中频炉而不具备精炼手段 (1)在炉渣变 白后,加强流渣、换渣和搅拌,在钢
的的铸造厂家,面对该种材质的铸件往往 由于技术、设 液 S含量达到≤0.027 时加铝粉还原 3~5rain,然
备等各方面的原因而只能望活兴叹了。 后 出钢。
我公司容量为 5t的电弧炉,冶炼钢液 10t,冶炼 (2)在炉渣变 白后,加强流渣、换渣和搅拌,在钢
工艺采用传统的双渣法工艺,即氧化期采用矿石氧化 液 S含量达到≤0.027 时插 Ca—Si合金 ,保持 3~
脱碳、还原期采用综合脱氧、炉后包 内加硅铝铁终脱氧 5min后出钢 。
的方法。从理论上讲 ,电弧炉冶炼低P、S钢种具有独 (3)在炉渣变 白后,加强流渣 、换渣和搅拌 ,在钢
特的优势,但在实际操作过程 中却有 以下几个方面的 液 S含量达到4o.027 时出钢 ,最后在钢液包 内插入
问题值得注意。 稀土硅镁合金。
低 P、S钢种 的化学成分 W为 :0.17 ~0.23 通过试验,这 3种措施不仅可使成品钢 中S含量
C,0.20 ~ 0.50 Si,1.00 ~ 1.5O Mn, 控制在0.009 ~O.014 范围内,而且在钢液成本和
O.015 P,O.015 S。 减轻劳动强度方面也是经济合理的。
问题一 :配料时P、S含量的控制 问题 四:包内溶渣对粘土砖的浸蚀
由于成品铸件要求的P、S含量低,为了降低炼钢 钢包的衬砖使用高铝质耐火砖,塞杆的袖砖使用
操作过程中的的能源和原材料消耗 以及减轻工人的劳 一 级粘土质耐火砖。插过Ca—Si合金或稀土硅镁合金
动强度 ,故配料时应将 P、S的含量控制在 0.02 ~ 的钢液出钢后经过 5~10min的镇静,与钢渣接触的
0.03 为宜。 袖砖浸蚀严重,有时壁厚由原来的45mm可下降到
问题二 :P含量的控制 7mm,非常危险。
考虑到后期回P的因素 ,要求扒渣 P小于规格的 问题五 :钢液温度的控制
0.02 ~0.012 ,控制好 以下几点可以满足这一要 由于在脱 P、S的过程 中,需要较长的冶炼时间,
求。 容易出现钢液温度偏高的现象,所 以在整个冶炼过程
(
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