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第41卷第4期 石 化 技 术 与 应 用 Vol.41 No.4
2023年7月 Petrochemical Technology Application July2023
D0I:10.19909/j.cnki.ISSN1009-0045.2023.04.0315
业技术(315~319)
催化重整联合装置减油增化措施
李洪亮,冯连坤,陈晓华2
(1.中国石油云南石化有限公司生产三部,云南昆明650399;2.中国石油兰州石化公司化肥厂,甘肃兰州730060)
摘要:在中国石油云南石化有限公司催化重整联合装置上,通过调整石脑油加氢及芳烃抽提装置工艺
参数,生产出戊烷发泡剂和甲苯产品。结果表明:在石脑油加氢汽提塔塔顶回流量为70t/h ,塔底温度为
197℃,塔顶温度为108℃;分馏塔塔顶回流量为90th ,塔底温度为158℃,塔顶温度为81℃的工艺条件
下,可生产满足GB/T22053一2020要求的戊烷发泡剂。在脱已烷塔回流量为70t/h ,塔底温度为163℃,灵
敏板温度为102℃;C加氢单元氢气/原料油(体积比)为270,反应器人口温度为126℃;抽提蒸馏塔回流
量为14t/h ,塔顶温度为84.4℃,溶剂比为3.0;溶剂回收塔回流量为8t/h ,塔顶温度为64.1℃,汽提蒸汽流
量为1.6t/h ;苯塔回流量为28t/h ,塔底温度为132.8℃,将第50层塔板作为甲苯质量灵敏塔板的条件下,
实现了单苯抽提同时生产苯和甲苯,甲苯产品可满足GB/T3406—一2010中甲苯I号标准要求。
关键词:催化重整;石脑油;加氢;芳烃;戊烷发泡剂;甲苯
中图分类号:TQ032 文献标志码:B 文章编号:1009-0045(2023)04-0315-05
近年来,受全球疫情蔓延,国内经济增速放 了分析,可为国内同类装置提供借鉴
缓,绿色能源低碳转型等多重因素影响,我国常
规成品油汽油和柴油供应资源过剩,市场发展为 1工业装置
“汽缓、柴降”的格局[1]。中国石油云南石化有限公 由图1可见,经过脱硫、脱氮、脱金属加氢后
司(简称云南石化)作为新建燃料型炼厂,在成 的石脑油进人汽提塔,分离出石脑油中溶解的硫
本、效益、产量方面压力增加,针对汽油产量过 化氢后进人分馏塔,塔顶C≥s轻石脑油组分进入异
剩,化工产品单一的特点,提出了“减油增化,减 构化装置,塔底重石脑油进入催化重整单元进行
油增特”的措施。 反应。反应生成的脱戊烷油进人脱已烷塔,塔顶的
该公司240万t/a催化重整联合装置由石脑 C组分经C加氢单元后,进入芳烃抽提单元的抽
油加氢、异构化、芳烃抽提装置组成。石脑油加氢 提蒸馏塔,分离出非芳烃组分,苯和复合溶剂互溶
装置以轻烃回收石脑油为原料,主要产品为生产 形成的富溶剂进入溶剂回收塔,对溶剂进行回收,
异构化装置所需的轻石脑油和催化重整装置所 塔顶产生的C进入苯塔,可生产出苯产品;脱已
需的重石脑油。受汽油产品销售影响,异构化装 烷塔的塔底组分进入脱庚烷塔,塔顶C≥7组分进人
置低负荷生产,石脑油加氢装置经过操作调整, 汽油池,塔底混合二甲苯进人二甲苯塔,塔顶组分
将异构化轻石脑油改为戊烷发泡剂,减少汽油产 为混合二甲苯,塔底重组分进人柴油调和池。
品[2-4]。苯抽提单元采用抽提蒸馏工艺,采取单苯
2 戊烷发泡剂的生产
抽提的方式生产苯产品,苯产品纯度为99.99%,
而脱庚烷塔上部的甲苯及C≥组分一起并人汽 2.1 工艺条件
油组池。为增产化工产品,通过调整芳烃抽提装 根据GB/T22053—2020要求,戊烷发泡剂中
置相关参数,在不增加投资的情况下,将单苯抽
提改为双苯抽提,利用苯塔生产苯和甲苯产品,
实现效益最大化。本工作对通过操作条件调整, 收稿日期:2022-11-07;修回日期:2
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