长庆油田气驱提高采收率进展.pptx
长庆油田气驱提高采收率进展;汇报提纲;一、长庆油田采收率现状;油藏分类;从2009年开始,长庆积极开展提高采收率工作,经历10年的基础研究和矿场试验,初步建立起长庆油田提高采收率管理和技术体系。;针对不同类型油藏所面临的开发矛盾,通过基础研究和矿场试验,明确了其提高采收率技术攻关方向和对策。;汇报提纲;长庆油田气驱提高采收率攻关试验进展表;一、CCUS先导试验效果逐步提升,全面推进工业化进程;1、建立了CCUS技术全流程;一是开展驱油与埋存机理研究;?形成“涂/镀层管材为主+一体化缓蚀阻垢剂为辅”防腐工艺技术;泡沫与渗透率级差关系;三是开展地面工艺配套;?建成“调质+气浮+过滤”采出水处理工艺及一体化集成装置;2、试验进展及效果;先导试验区见效方向图;沙107井放空阀门泄压时井口结冰(2019.4);二、探索不同类型油藏适应性,泡沫辅助减氧空气驱稳步推进;1、技术进展;一是强化基础研究,深化了泡沫辅助减氧空气驱提高采收率机理
?空气具有较好注入性,能进入油藏基质,有效补充地层能量;
?泡沫具有较好封堵能力及较高界面活性,能扩大波及体积,提高驱油效率;
?对于正韵律和复合韵律油藏,水驱后形成优势渗流通道,气驱具有超覆作用,能进一步扩大波及体积;
?低渗透油藏空气与原油能发生低温氧化,但低温氧化对提高采收率的作用有限。;二是自主研发了耐盐泡沫体系,建立起泡剂和稳泡剂评价方法
针对采出水配液要求和耐盐要求,研发了两种耐盐起泡剂QP-3和QP-4。针对目前国内外尚无泡沫驱用稳泡剂性能评价方法及标准,结合现场应用需求建立起1套适应长庆油田泡沫驱用稳泡剂技术规范,与起泡剂技术规范形成有效互补。;三是持续优化调整注采参数,提升试验效果
通过物模、数模研究,结合现场试验动态,形成了泡沫辅助减氧空气驱综合参数优化技术,指导注采参数持续优化调整,不断提升试验效果。;四是强化科技攻关,完善配套工艺技术
?结合腐蚀规律,配套形成“油管内涂层+环空保护液”的注入井防腐工艺
?开展防气窜研究,研发了PEG凝胶、微纳米级颗粒两种调堵工艺
?开展爆炸实验,形成了低含氧、低风险、安全可控的工艺设备
?研发地面配套工艺,形成了低渗透油田泡沫辅助减氧空气驱地面工艺技术;五是初步探索产出端单井三相计量技术;2、现场试验进展及效果;◆试验目的:针对特低渗透油藏进入中含水期后,含水上升速度加快,递减增大,为改善开发效果,进一步提高采收率。;◆扩大区15注试验效果;为进一步降低王窑区综合含水,改善开发效果及提高采收率,筛选王窑中西部17个井组于2017年10月开展泡沫辅助减氧空气驱试验。部署17注62采,覆盖地质储量311万吨,设计总注入量0.5PV,注入周期14.1年。2020年11月王窑空泡地面注入站建成投运,截至2022年6月底,累计注入空气泡沫0.076PV,完成总设计量的15.2%;试验区同井压力试验前后
对比柱状图;该油藏存在注水高压欠注、主向井易水淹侧向井难以见效、区块递减大等开发矛盾,2014年-2015年,在耿269单元实施加密调整,加密后井网优势方向没有变化。2016年在加密区部署5井组空气泡沫先导试验,探索超低渗透油藏有效开发的新方法。截至目前4井组正常注入(江42-39停注),累积注入0.2462PV,完成49.2%。;?与注水区域相比,注气区侧向油井见效更加明显;◆试验区含油面积:1.4km2
◆地质储量:60.0×104t
平均有效厚度:12m
◆平均渗透率:0.18mD
◆平均孔隙度:6.4%;?空泡试验区递减最小,含水缓慢上升;◆单井日产油:0.78t
◆采油速度:0.86%
◆递减率:0.27%
◆含水上升率:0.38%
含水与采出程度曲线向右偏转;3、存在问题及经验;三、探索水驱后烃类气驱技术可行性,取得一定的补能增油效果;地下原油注伴生气和干气膨胀系数;(1)庄230页岩油藏伴生气驱;庄230注气前后可对比井压力变化图;镇246延10天然气重力驱部署;汇报提纲;一、加强基础研究、突破技术瓶颈;;汇报结束,敬请批评指正!
谢谢!