混油处理装置分馏塔塔盘堵塞检查分析.pdf
中国科技期刊数据库工业A
混油处理装置分馏塔塔盘堵塞检查分析
周世耀
四川石化有限责任公司,四川成都611930
摘要:针对分馏塔塔盘容易堵塞的问题,结合项目实例分析混油处理装置运行工况,在把握分馏塔工作原理和堵
塞危害的基础上提出设备检查方案。通过明确内件检查要求,现场拆解分馏塔,能够确定塔盘位置发生堵塞,造
成浮阀卡涩。根据堵塞发生原因,现场清洗塔盘、塔壁等位置后回装内件,计划采取增加前置过滤器和优化塔盘
结构等措施预防堵塞事件高频率发生,从而为装置安全、高效运行提供保障。
关键词:混油处理装置;分馏塔;塔盘堵塞;设备检查
中图分类号:TE9
0引言2.1工作原理
对分馏塔工作原理展开分析,可知分馏实际为一
混油处理装置将汽、柴油混合物当做是加工原料,
种精馏方式,能够通过升高温度将混合物中沸点不同
利用液体物质沸点不同的特性,通过常压分馏方式将
的组分分离开来,使沸点低的组分归入气相,并使沸
混合物分离成汽油和柴油等馏分,分别输送至成品罐
[1]
点高的组分归入液相,从而实现气液分离。分馏塔完
区存储。分馏塔作为关键设备,容易出现塔盘堵塞问
成原料中轻重组分快速、有效分离后,分馏塔能够将
题,导致运行工况受到影响,造成混油处理装置安全
获得的馏分运至塔顶和塔底,将组分划分为两路分别
运行周期缩短。因此应加强混油处理装置分馏塔检查
处理。对利用分馏塔处理混油的工作流程展开分析,
技术应用研究,通过及时发现和清理堵塞位置实现高
如图1所示,汽柴油混油从罐车由油卸车泵送入原料
效分馏,为后续生产提供有力支持。
罐,经过接力泵升压后进入缓冲罐。
1混油处理装置分馏塔运行概况
四川石化公司新建5万t/a混油处理装置,设计
汽柴比为6:4,于2020年10月建成投产,装置操作弹
性为60%~110%,年开工时数为8000h。装置由换热、
分馏、公用工程、油罐区等部分构成,原料油进入装
置经过换热后,将进入到分馏塔中升温,完成汽油和
柴油分离,油液经过换热后进入到调和罐区。装置配
备分馏塔规格为Φ1200×30000×16mm,塔体选用
Q245R热轧钢板,塔内设36层浮阀塔盘,塔盘板材质
为S11306、浮阀材质为S30408,塔盘固定件材质为
Q235B。分馏塔设计压力为0.35MPa,设计温度为340℃。
装置投运两年以来,因系统日常生产有机堵塞物,分
馏塔底泵前滤网、冷换设备多次发生堵塞,引发装置
非计划停工情况。自2022年6月以来,装置连续多次
图1混油分馏工艺流程图
发生过滤器堵塞现象,分馏塔操作波动日益加大,不
经过分馏塔进料泵升压后,混油进入塔顶换热器,
利于混油处理装置稳定运行。
换热后温度从最初的40℃升至176℃,进入分馏塔实
2分馏塔工作原理及堵塞危害分析现组分分离。塔顶油气经过换热器、空冷器和水冷器
收稿日期:2024年