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WinCC组态软件在高炉槽下配料系统中的应用.pdf

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第31卷第1期山东冶金Vol.31,No.1

2009年2月ShandongMetallurgyFebruary2009

信息化建设信息化建设

WinCC组态软件在高炉槽下配料系统中的应用

张峰1,2

(1内蒙古科技大学,内蒙古包头014010;2山东工业职业学院,山东淄博256414)

摘要:采用组态软件WinCC控制系统方案,设计了高炉槽下上料系统、称重、实况模拟、变量记录、高炉本体、报警记录等

界面,实现了对高炉槽下配料控制系统的改造。该控制系统配置灵活、控制可靠、维修方便,提高了生产效率,保证了高炉

稳定运行。

关键词:高炉;WinCC组态软件;配料系统;界面

中中图分类号号:TP277文献标识码:B文章编号:1004-4620(2009)01-0056-02

某钢铁公司炼铁厂的400m高炉槽下配料系统3采用西门子的组态软件WinCC来实现。设计并编

料仓下料手动控制,没有称重补偿处理,原料重量误程组态了如下界面:首页封面、称重界面、记录界面、

差较大,每批料的各种数据靠人工记录,不利于监督报警界面、实况模拟界面、高炉本体界面、系统网络

和数据的存档查询等。为使生产工艺达到较高的自组态界面等。可编程逻辑控制器在现场进行数据的

动化水平,对该系统进行了相应技术提升改造。采集、处理和简单的控制,同时和上位机进行通讯以

交换系统运行中产生的数据。在上位机中,监控系

1WinCC组态软件[1]

统主要完成的任务:现场各种矿石称重的显示、处理

在PC基础上的SCADA系统近年来发展迅速,和设定;现场数据的记录、保存和查询;对现场重要

WinCC(WindowsControlCenter)是西门子开发的在数据的报警;生产现场的模拟运行;装料制度的设定

WINDOWS环境下解决生产和过程自动化、可视化以及高炉本体的模拟运行。系统主要完成对槽下物

信息、显示和实现控制策略,即实现SCADA系统人料称重、配料和上料环节的数据采集和控制,实现对

机接口(HMI-HumanMachineInterface)的组态软物料称重、配料和上料环节的监控,使得物料粒度满

件。它提供了适用于工业的图形显示、消息、归档以足高炉生产工艺的要求,配料精确和上料及时。

及报表的各种功能模板,能实现高性能的过程偶合、

3槽下配料系统监控界面设计和动作组态

快速的画面更新和可靠的资料处理,具有较高的实

用性。它在WindowsNT或Windows2000标准坏境3.1槽下上料系统主界面[2-4]

中提供确保可靠地控制生产过程的所有功能。槽下上料监控系统的上位机界面有7个按钮,

WinCC的显著特性是全面开放,很容易结合标前6个分别被组态用来切换到其他界面,最后1个按

准的或用户的程序建立人机接口,精确地满足生产钮用来退出运行系统。其动作组态均为

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