品管课强化小组(管理型).ppt
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—管理型— 强化小组活动总结报告--- 品质管理课工程检查一系 小 组 介 绍 小 组成员介 绍 活动频次:2~4次/月 主题:完成线外观不良流出低减 小组名:强化小组 成立时间:03年4月 小组类型:管理型 为了更好的开展活动,我们制定了详细的活动计划. 计划 实施 制表:朱致诚 时间:2003年5月22日 活动计划 选题理由 数据来源:用户年报 统计:袁细妹 日期:03年6月9日 ※顾客需求:高品质、低价格的产品 ※02年用户不良统计: 外部环境 预见性地满足顾客的需求,S502活动全面开展:两年内降低成本50% 公司内宗旨 本部门现状 2)完成线不良分布: 1)03年1~5月完成线不良流出统计: 只要完成线外观不良流出低减:即可降低用户不良, 也可提高流程能力。 方案评价: 外观不良的定义:目视压缩机表面各部位,不符合外观所要求的品质特性。 现状调查 不良流出的影响: 客户的抱怨、索赔、公司的声誉 外观不良推移: 外观不良分布: 数据来源:工程月报 统计:袁细妹 日期:03年6月9日 必要性: 1、压缩机外观是给客户的第一印象,如果不良流出将给压缩机的整体性能评价大打折扣 2、03年完成线总体不良目标是45PPM,如外观不良不控制在40PPM以下,将难以达成总体目标 可行性: 1、03年1~5月外观不良累计是58PPM,其中2~3月有44、45PPM的实绩 2、组内有参加过各种研修及有管理经验的杨课长作活动指导 3、公司导入6σ新的品质管理手法 目标设定 为了达成工厂下达品质目标,外观不良流出必须低减30%: 下降30% 原因分析 完成线流程图 涂装 ◆ 抽真空 卸下 冲氮 贴铭牌 打日期 贴胶带 ◆ 打支夹 称重 完成检查 外观检查 装盘 注油 ◆ 出货 原因分析 流程图分解:找出各工序的输入输出变量 FMEA(缺陷模式及效果分析)评估表:找出客户所有需求有影响的输入项目中要改善的项目 原因分析 要因验证 2)机种切换管理不完善:在机种切换时将规格表取走 验证人:孔淑英 验证时间:03年5月22日 √是要因 1)检查项目过多:仅外观确认项目就多达12项 验证人:袁细妹 验证时间:5月20日 √是要因 要因验证 3)精神状态不佳验证:每班现场巡查未发现有该现象 4)技能不足验证:对部分新老员工进行实操及理论考核,结果如下 验证人:马红军 验证时间:5月27日 验证人:朱致诚 验证时间:5月30日 √是要因 ×非要因 要因验证 5)品质意识不足验证:对全员进行压缩机品质要点考核,平均都在80分以上 6)检查不全面验证:压缩机外观是全方位的,如果有一部位未确认,都会导致不良漏检 验证人:马红军 验证时间:5月27日 验证人:袁细妹 验证时间:5月30日 √是要因 ×非要因 反部位,正面无法检测 考核现场 主因确定 ①: 机种切换管理不完善 ②: 检查技能不足 ③: 检查项目过多 ④: 检查不全面 对策制定 对策案检讨: 对策案制定: 对策实施 一 机种切换管理完善:实施时间-03年5月27日 改善前 机种更换 与实物对比 设备检查条件切换 查图纸 OK NG 正常生产 处理 改善后 机种更换 与实物对比 设备检查条件切换 查图纸 OK NG 正常生产 处理 机种切换表填写 有记录可追溯性,且有人跟踪 :交替预备 :作业者 对策实施 一 效果检查 ◇ 完成检查不良发生对比 ◇ 外观不良流出对比 对策实施 二 检查技能培训:实施时间-03年6月25日 1)将所有需要技能判定的不良项目作成实物,给新员工进行实物培训,并制作作业标准书考核制度 不良实物 培训现场 对策实施 二 效果确认: ◇ 培训前后考核对比 ◇ 外观不良流出对比 对策实施 三 检查项目分解:实施时间-03年5月5日 ◇ 现行的外观检查管理概况 外观检查要在10秒钟内完成12项的检查项目 卸下 供给 注油 贴铭牌 称重 打日期 贴胶带 支夹 完成检查 充氮 外观检查 装盘 ◇ 改善方向: & 项目分解:1人多项目 多人少项目 & 多重把关:制造岗位自检 后工序对前工序再检 品管对重点项目再检 外观检查负责2项 外观检查负责2项 外观检查负责1项 外观检查负责2项 外观检查负责3项 外观检查负责2项 外观检查负责2项 外观检查负责2项 外观检查2项 外观检查2项 外观检查 外观检查重点项
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