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3主变冷却器带电水冲洗方案.pdf

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300MW机组检修方案

№:Q/CD106011(1168)-2006

#3主变冷却器带电水冲洗方案

编写:

审核:鲁欣南

审定:叶强

批准:张锡根

浙江长兴发电有限责任公司

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#3主变带电冷却器水冲洗方案

1.冲洗原因

#3主变由常州东芝变生产,冷却器设计引用日本东芝的设计,冷却容量较小。现#3主变自2007

年4月8日投运,已连续运行323天,冷却器积灰已比较严重。近期#3主变上层油温与#4主变上层油

温在相同运行工况下相比明显偏高,严重威胁到#3主变的安全运行。为了使设备安全平稳地迎峰度夏,

必须对#3主变冷却器进行水冲洗。

2.计划时间:2008年3月3日——3月7日

3.施工准备:

3.1准备好冲洗冷却器的水管。

3.2运行人员作好冷却器全停事故预想。

3.3对#3主变冷却器两组电源进行确认,应均正常。

4.具体工作内容

由于是#3主变运行中进行冷却器水冲洗,因此采用水管冲洗而不用消防水管。#3主变冷却器按规

定三组工作、一组辅助、一组备用。冲洗时,三组工作、一组辅助,备用冷却器退出,进行水冲洗。五

组冷却器依次轮流进行冲洗。

具体工作如下:

4.1办理电气第二种工作票;

4.2断开#1冷却器电源(其它四组冷却器调整为三工作一辅助);

4.3将#1冷却器就地控制柜用塑料薄膜包好,扎口在下方;

4.4确认#1冷却器冷却风扇电机及潜油泵电机接线盒密封完好,无破损(若破损则应用塑料薄膜

包好);

4.5接好冲洗水管,对#1冷却器散热翅片进行水冲洗。冲洗时应从上而下,前面后面均应冲洗;

4.6至冲洗流下的水大致干净为止,#1冷却器停止冲洗;

4.7待冲洗水仅余下量下滴后,用绝缘表在#1冷却器电源开关下桩头进行绝缘测量。若绝缘合格,

则#1冷却器冲洗完毕,可以投运。若不合格,则应查出原因后并处理后才能进行下列工作;

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4.8联系运行人员进行切换操作,依上述4.2—4.7相同步骤对#2、#3、#4、#5冷却器进行水冲洗;

4.9五组冷却器均冲洗结束后,现场清理。终结工作票;

4.10工作结束。

5.职业健康控制

5.1.作业人员不应有妨碍电气作业的病症。

6.危险点识别及控制

6.1.危险点:工作票措施未执行

控制措施:办理工作票,确认安全措施执行完善,组织人员宣读,签字方可开工。

6.2.危险点:设备短路跳闸

控制措施:1)五组冷却器轮流冲洗;2)冷却器就地控制柜用塑料薄膜进行包扎,包扎口在下方;3)

冲洗完成后投运前,须用绝缘表测量绝缘合格后方可投运;4)确保冲洗后的冷却器投运五

分钟无异常后方可进行下一组冷却器的水冲洗;5)#3主变冷却器二路电源均完好,并能自

动切换;6)冲洗人员在位置移动时,应先停止冲洗,并将水管可靠固定后(或交他人拿住

后)方可移动位置,以免水柱冲向带电高压部分造成严重后果。

6.3.危险点:触电伤人

控制措施:1)#3主变运行,应与带电部分保持足够距离,不得攀上主变油箱上去;2)应有专人进行

监护,及时提醒。

7.环境因素识别及控制

7.1.检修垃圾环境污染

控制措施:每天做到工完场清,垃圾堆放在规定场所;

2008-2-25

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