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页岩气水平井钻完井技术.pptx

发布:2025-04-07约1.51千字共85页下载文档
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;前言;;我国页岩气可采资源量约为26×1012m3,接近常规天然气资源储量,资源价值、社会价值巨大。;2021年中国石油与Shell合作开发四川富顺—永川区块的页岩气工程正式启动;同时,西南油气田分公司在威远、长宁等地区大量部署页岩气勘探开发井位,并进行了5口井的先导性试验。;;;1、国外钻井方式;此外Devon能源公司开始实验一种新的称为“simo-frac〞的钻井模式,即钻探2口水平井,间隔152~305m,并且同时压裂两口井,取得了较好的测试效果。;;;;;;;难点分析;1、美国钻井设备简化与规模化开采模式难以照搬;Barnett页岩气钻井现场地势平坦;四川盆地页岩气藏剖面;2、四川盆地威远、长宁构造上部地层易斜;;4、龙潭、大乘寺及龙马溪等层位井壁垮塌严重;2〕页岩地层岩性硬脆、层理发育,且存在一定垮塌周期,因此,在钻井过程中极易出现垮塌。;龙马溪组与筇竹寺组脆性剖面;CSTRatio评价标准

1 没有敏感性

1CSTr1.5 中等敏感性

1.5 强敏感性;威201-H1井尽管采用了油基防塌钻井液体系,并逐步提高钻井液密度,但在龙潭和龙马溪页岩层段仍然存在井壁垮塌,高密度段塞举出垮塌物约35m3。;5、表层等多个层位存在有进无出漏失,个别层位气体钻产水。;井深

(m);井号;6、地层变异大;7、地层疏松,井壁容易形成台阶;8、井眼清洁困难;9、固井难点;;壳牌页岩气钻井情况;壳牌页岩气钻井情况;壳牌页岩气钻井情况;壳牌页岩气钻井情况;;川庆页岩气钻完井情况;井身结构均为〞三开三完〞,采用无固相/聚磺钻井液体系。;井号;二、威201-H1井钻井情况介绍;川庆页岩气钻完井情况;1、地质分层及井身结构;2、钻井液工艺;水平段钻井液密度调整

⑴为防止龙马溪底部页岩垮塌,调整钻井液密度至1.32~1.40g/cm3。

⑵钻至井深1987m后,重浆举砂返出大量中粗〔5~10mm〕颗粒岩屑,疑为井内未正常返出的钻屑,即加强短程起下钻和重浆举砂,同时调整钻井液密度至1.40~1.45g/cm3。

⑶钻至井深2611m后,经重浆举砂返出大量块状〔5~7cm〕页岩垮塌物,发现龙马溪储层页岩已发生垮塌,调整钻井液密度至1.45~1.50g/cm3。

⑷在后续作业中为提高井???稳定性和加强井眼清洁,钻井液密度由1.50g/cm3逐步调整至1.85g/cm3,经承压堵漏作业后,钻井液密度2.10~2.35g/cm3。;井眼

(mm);3、井眼轨迹;开次;;;;;川庆页岩气钻完井情况;;;;;;优化钻具组合:在力学分析的根底上,采用加重钻杆代替钻铤、合理倒装钻具、复合钻具组合等措施,大大降低了井下摩阻,提高了钻井效率。

加强地质导向:发挥地质录井作用,建立工程与地质相结合的导向模式,采用MWD+伽玛随钻仪器,准确跟踪储层,储层钻遇率到达100%。;;;;;2、喷砂射孔工具;川庆页岩气钻完井情况;;最大施工规模:2426.1m3〔宁203井〕

最大注液排量:测试排量15.9m3/min,压裂施工排量15.0m3/min

最大加砂量:102.2T〔宁203井〕;;;开展可回收重复利用压裂液攻关研究,单井可回收压裂液60-70%,减少了用水量,降低了本钱。;;;1、开展页岩气藏地质特征及储层特性研究;根据储层评价进行井位优选;2、开展页岩气藏地应力研究;;;;5、开展页岩气藏优快钻井钻头优选及配套工具试验研究;;;;谢谢!

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