采煤工作面上隅角瓦斯治理.docx
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采煤工作面上隅角瓦斯治理
鸡西矿业集团杏花矿东一采区23#右六采面走向长度1 200m,平均倾斜长度170m,煤层厚度2.0m,煤层倾角8°~10°。该采面瓦斯肯定涌出量17m3/min,采面配风量1 000 m3/min,在回采过程中,随着支架的回撤,采空区上覆岩层的跨落,邻近层以及围岩、煤柱受采动压力的影响,大量的瓦斯涌入采空区,造成上隅角和上巷回风瓦斯超限。依据矿井的供风状况,不行能用风量将瓦斯排出,采面回采无法进行,针对这种状况,杏花矿实行了以下方法进行了瓦斯治理。 1 上隅角瓦斯治理 1.1 风幛法 在末排柱从上巷上帮沿工作面向下设一档风幛,然后将抽排管伸入上隅角采空区里,管口对准高瓦斯点进行抽放。此法操作简洁易行,在开采初期,瓦斯涌出量相对较小时,采纳此法可取得一些临时效果。但存在以下问题:首先风幛无法完全封严,漏风严重,抽排瓦期浓度低;其次每一循环都需进行移风幛 ,缩抽排管工作,这期间上隅角瓦斯大量涌出,造成回风流瓦斯超限,危急次数增加。而且风幛与上巷相交的转角处,瓦斯常常超限,必需再设一道引风幛,将风流引向转角处,冲淡瓦斯,两道风幛的安设与现场施工相混杂,对施工不利〔见图1〕。 图1 风幛排瓦斯示意 1.2 留煤柱 由于风幛法存在着漏风大,抽排瓦斯浓度低,风幛 移动频繁,危急机会增加的缺点,为了增加安全可靠性,又采纳了留煤柱法。具体方法是在工作面上部距上巷3~5m,平行上亿每间隔15m掘一条新上巷,与老上巷贯通形成新出口。之后,将老出口里面的设备、管路、支架回收,快速在新出口靠采空区侧施工永久密闭,并将Φ200mm瓦斯抽排管路严密砌在密闭里。管口距密闭2m左右。要求密闭必需封堵严密,然后就可以进行抽排〔见图2〕。 图2 留煤柱抽瓦斯示意 由于密闭简单封堵严实,漏风量削减,抽放浓度到达15%以上,采纳两台泵抽放,每台泵抽出瓦斯10.5 m3/min,将回风瓦斯降到0.75%以下,保证了采面正常回采。但依旧存在缩抽排管砌密闭期间,回风瓦斯超限的问题,只是次数比风幛法削减,另外工作面停产送巷道,直接经济损失大。 2 顶板抽放法 为了克服上隅角抽放法缩抽排管期间瓦斯超限的弊端,削减送巷道损失的回采量,恢复正常的生产秩序,又采纳了顶板钻孔抽放法。 利用顶板走向钻孔抽放瓦斯,事实上就是通过抽放泵产生的负压来转变采空区的瓦斯流向,使采空区瓦斯由上隅角及通过冒落带、裂隙带由钻孔抽出,从而削减上隅角的瓦斯涌出,到达降低上隅角及回风流瓦斯浓度的目的。 钻场布置在距煤层顶板10m,每个钻场布置5个钻孔,孔径为Φ91mm,孔深100m,钻场间距80m,钻孔终端距煤层顶板15m,钻孔终端距上巷水平距掌握在20m以内,将钻孔口用钢管聚铵脂封好,安上抽排管路即可开始抽放〔见图3〕。抽放效果:顶板5个钻孔,用单台泵抽放时,每个钻孔瓦斯浓度一般在10%~70%,抽出瓦斯量大于12 m3/min,比用双台泵抽上隅角效果好, 图3 顶板钻孔抽放示意 且与工作面生产互不影响,有效解决了采面上隅瓦斯积聚问题。
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