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高炉降料面方案及安全措施.docx

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Word文档下载后(可任意编辑) 第 PAGE 1 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 高炉降料面方案及安全措施 第二炼铁厂8#高炉目前炉墙结瘤,操作炉型较差,煤气流分布偏析,气流较乱,高炉操作困难,炉况稳定性差,燃耗高,指标差。公司拟定于2013年5月23日对8#高炉降料面炸熘喷涂造衬,规整炉型,消除影响,提高技术经济指标。 一、领导小组 组? 长:姚克虎 副组长: 范兴新? 耿磊? 李见成 组 员: 冯国祥? 徐明喜? 郭辉? 徐芹来 苑少刚? 王海高? 刘立辉? 申立华? 代红卫?? 田建刚? 乔治富? 彭永文? 二、停炉目标: 1、?降料面到风口中心线高度; 2、?排净渣铁; 3、?安全停炉。 三、停炉方法:采纳炉顶打水空料线法。 四、停炉前各项预备工作: 1、?停炉前〔降料面〕保证炉况顺行,降低炉渣碱度,提高铁水含硫以改善铁水的流淌性。提前两个班加萤石洗炉,每批300kg,用量约30吨,保证炉缸活跃。本次降料面炸瘤喷涂计划用时4天,更换气密箱2天,烘炉2天。为保证在重新开炉达产顺利,要求停炉前排净渣铁。 2、?停炉前,全面检查各冷却设备、机械设备、电气设备正常,全面进行安全隐患排查,漏水冷却壁改为蒸汽冷却; 3、?确定煤气在线监测装置可以正常使用; 4、?重点检查炉顶雾化打水装置,炉顶打水装置安装流量表,保证稳定的供水量。 5、?做好热风围管的支撑工作,防止小套拉下后围管变型。 6、?预备好扒料工具。 五、停炉料: 1、?轻负荷料Q1:掌握停炉降料面前到达风口位置。〔焦比460kg/t,煤比100kg/t〕 矿批:17000kg,焦批〔干基〕:4400kg,调矿配比掌握炉渣碱度在1.05~1.10,镁铝比掌握在0.75。每批料体积约为17m3,共计12批。 2、?轻负荷料Q2:掌握停炉降料面前到达炉身底部位置。〔全焦冶炼,焦比按600kg/t〕矿批:17000kg,焦批〔干基〕:5700kg,调矿配比掌握炉渣碱度在1.00~1.05,镁铝比掌握在0.75。每批料体积为19m3,共计15批。 3、?盖面焦Q3:掌握停炉降料面后期顶温,停炉前到达风口位置。焦批〔干基〕:5700kg。每批料体积为9.5m3,共计8批。 六、降料面停炉操作: ??????? 计划5月22日20:30开始降料面,次日6:30料面降到预定位置,高炉休风完毕。 1、?? 5月22日17:00开始装Q1负荷料,装完Q1负荷料后加焦一车〔约5吨〕,在第13批开始装Q2负荷料,第20批附加焦一车〔约5吨〕,在负荷料上完后停止上料,视顶温状况上盖面焦。保证全部的称量斗、振筛、运矿皮带、返矿皮带空,焦仓空2个仓用于打质量较好的焦炭,空1矿仓以备装水渣,其他矿仓依据需要决定是否空仓; ????? 2、?停止上料后,说明停炉料到达风口位置,减、停煤,风温依据炉温状况掌握; 3、?停止上料后开始控料线,收起探尺到检修位,将气密箱冷却氮气开至最大。降料面初期全风作业,富氧量掌握在3500m3/h以下,依据顶温状况开始打开炉顶喷雾水〔为防止爆震,严格掌握打水量〕,顶温严格掌握在250℃-400℃以内。在顶温上升较快时,装入盖面焦,盖面焦打水至饱和状态,可以有效掌握顶温的快速上升。假如装入净焦效果不十分明显,则准时减风至可控状态,减风之后,通知仪表将煤气自动放散设定值由195kpa降到180kpa,保证外网煤气管道安全。可依据减风状况,停止喷煤。 4、?估计Q2轻负荷料到达风口位置后,富氧量掌握在2000m3/h以下; 5、?随着料面降低,当第一次爆震发生后,马上减氧并减风掌握; 6、?估计料面降到炉身下部位置时,控风到正常水平的30%,开一个炉顶放散〔每小时倒换一次,倒换时要先开后关,留意顺序〕,布袋除尘进行切煤气操作,按长期休风程序执行。切煤气后,顶温可掌握在400℃以内,但必需保证气密箱温度不超标; 7、?随着料面的降低,逐步削减风量,防止出现过吹而形成管道; 8、?降料线过程中,依据风量计算燃烧焦炭量,计算炉料下降到的位置。并依据前两炉出铁量,组织出最终一炉铁,大喷铁口〔最终一炉铁掌握在东场出铁,铁口角度从11°提到13°〕。当风口变浑浊,高炉、热风炉根据长期休风程序进行休风。炉顶雾化打水按温度分级掌握从而掌握打水量,每个温度级为50℃。 9、?休风后高炉漏水冷却设备蒸汽全部关闭,其余冷却设备逐步掌握冷却水量; 10、?使用黄沙将铁口全部盖死,防
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