降低高加水位控制波动过大的次数.ppt
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高加水位调节系统自投运以来,调节品质较差,水位调节不稳 定。为了找到造成高加水位波动的主要原因,本小组调出2007.1- 2007.12期间各种工况下高加水位的曲线并进行了分析统计,得出在 各项故障情况下导致高加水位设定值和实际值偏差超出±50 mm 的数据。 六、要因确认 七、制定对策 经过QC小组成员查阅资料,积极和厂家沟通后,确定并绘制了具有调节功能的高加危急疏水阀门的气路 图,如下: QC小组绘制好气路图并进行理论论证确认无误后,开始针对设计的气路图制定实际改造方案,具体改 造方案分为如下两种: 方案一:使用单作用定位器 1) 定位器一套(使用 SVI II AP针对51系列执行器的安装组件); 2) 反向放大器一台(M/N: 25463); 3) 过滤式减压阀78-40一台。 方案二:使用双作用定位器 1) 定位器一套(使用 SVI II AP针对51系列执行器的安装组件); 2) 流量放大器BR200两台; 3) 过滤式减压阀78-40一台。 两种方案中需要准备的设备和物品如下: 1) 1/4”,3/8”,1/2”不锈钢气源管若干(具体数量视实际情况而定); 2) 1/4”,3/8”,1/2”的弯管器; 3) 各种转接头若干 (具体数量视实际情况而定); 4) 其它各类通用工具。 分析以上两种改造方案,考虑能用最简单的方法来增加阀位可控制功能,最终选择了方 案一,并进行了相应设备的采购。在3号机组小修期间针对3台高加危急疏水气动阀门实施。 现场进行定位器,反向放大器和过滤减压阀的安装,气源管路的走管,DCS控制柜卡件和端 子排安装,现场阀门到DCS电子间电缆铺设,接线,DCS逻辑组态下装,回路调试后完成了阀 门改造工作。 现场阀门改造后的效果如下图: 表七:2008.7-2008.12 6个月高加水位波动情况统计表 * 神华浙江国华浙能发电有限公司A厂设备部热控机控班2008年QC成果发布 * 编 写 人:沈迎迎 发 布 人:沈迎迎 降低高加水位控制波动过大次数 神华浙江国华浙能发电有限公司A厂设备部热控机控班2008年QC成果发布 本 科 文化程度 沈迎迎 组长 100 % 活动参与率 7人 小组人数 12次 活动次数 2008.1-2008.12 活动时间 NDQC-08-14 小组注册号 现场型 课题类型 2008年6月1日 课题注册日期 2006年12月25日 成立时间 降低高加水位控制波动过大次数 课题名称 A厂设备维护部热控机控班QC小组 小组名称 成员 本科 35 男 刘卫国 《降低汽机阀门阀位测量系统的故障率》曾获2007年度浙江省电力行业协会优秀QC成果二等奖 小组荣誉 成员 本科 35 男 朱家胜 成员 本科 37 男 李晓峰 成员 本科 27 男 曹龙辉 成员 本科 26 男 高 源 成员 本科 27 男 黄志晶 组长,全面负责 本科 28 男 沈迎迎 QC小组分工 文化程度 年 龄 性 别 姓 名 组 成 员 情 况 我公司一期4X600MW机组,单台机组三台高压加热器是锅炉给水系统的重要环节,锅炉给水经除氧器除氧并加热后再通过三台高压加热器再次加热后进入到给水泵给锅炉汽包上水,高压加热器的稳定运行不仅是机组稳定运行的良好保证,同时也是机组经济性的保证!如果任何一台高压加热器水位控制不好,将会导致高压加热器在运行过程中解列(不参与给水加热),那么汽包水位和汽包压力必将受到影响,如果高加水位过高,严重时会导致汽轮机进水。 图一:单台机组高加水位控制系统示意图 制图:沈迎迎 2008年 1月 安全和经济的要求 高加水位控制不稳,高加解列, 汽包水位控制不良,引起机组 跳闸,影响机组稳定性及经济 性,严重时导致汽轮机进水 公司领导高度重视 提高高加水位稳定性, 确保机组安全稳定运行。 降低高加水位控制波动过大次数 设备现状 水位波动大,水位实际值和设定值偏差 超过±50 mm的次数为75次,影响运行 人员监视和操作。 统计:沈迎迎 制表:曹龙辉 日期:2008年1月11日 100 75 2 阀门故障 4 97.3 73 3 设备安装故障 3 75 合计 93.3 70 16 测量故障 2 54 累计超出频数(次/项) 72 54 控制系统故障 1 百分比(%) 超出频数(次/项) 故 障 项 目 序号 表一:2007.1-2007.12各项故障导致高加水位偏差超出±50 mm
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