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双牌水电站机组增容改造可行性分析
徐兴国
Feasibility of capacity increasing transformation for unit in Shuangpai hydropower plant
(湖南省双牌水电站,湖南双牌425203)
摘 要:对机组增容改造的必要性和可行性进行简要分析,提出发电机、水轮机增容改造基本原则、技术方案的设想,并对机组增容改造预计效益和经济评价进行初步分析。
关键词:发电机 水轮机 增容 改造 效益
1 概述
双牌水电站位于湘江一级支流潇水下游。电站大坝为钢筋混凝土双支墩大头坝,坝高58.8m,坝长311m。右岸1条92km长的主干渠道,灌溉农田32万亩;左岸有1座单线双向二级船闸。水库控制流域面积10594km2,占湘江流域面积的11.2%,总库容6.9亿m3。电站于1963年建成投产。有3台单机容量为45Mw立轴混流式水轮发电机组 。设计水头39m,最大水头43m,最小水头28.1m。设计水头下额定流量为138.5m3/s,额定转速107.1r/min。
2 增容改造的必要性
2.1 适应湘南电网调峰的要求
双牌水电站接入湖南电力系统之永州电网运行。湖南电力系统内8座大中型水电站承担湖南省电力系统的主要调峰任务,除了东江水电站具有多年调节性能和江垭水电站有年调节能力外,其余均末达到年调节性能,且在汛期均留有防洪库容,严重影响调峰能力,而其它的中小水电站大部分调节性能差,造成汛期强迫弃水调峰。另外,湖南电网特别是永州电网冬、夏季负荷峰谷差大,调峰容量严重不足,电源结构单一,为纯水电结构,调峰能力差,丰枯出力悬殊,峰枯、峰谷矛盾十分尖锐。双牌水电站增容除可利用弃水多发电量外,还可参与系统调峰,为系统提供备用容量,改善湘南电网运行条件。
2.2 充分利用水力资源
从1980-2006年水文资料统计分析,多年平均实发电量5.303亿kW.h,年利用小时3928h,多年平均总来水量97.75亿m3,其中灌溉用水量2.15亿m3,发电用水65.36亿m3,弃水量为32.48亿m3,多年平均发电用水年利用系数65.4%,水量利用不充分,装机容量明显偏小。
2.3 发电机绝缘老化
电站的1号机和3号机系东方电机厂生产,分别于1979年和1969年投产;2号机系哈尔滨电机厂生产,于1966年投产,定子为沥青云母绝缘(俗称黑绝缘),转子为石棉云母绝缘,经过四十多年的运行,发生过数起定子线棒对铁芯击穿事故。设备已接近或超过设备使用寿命,不能保证发电机组安全运行,必须进行改造。在更新发电机定、转子线圈的同时,应一并考虑对发电机进行增容改造。
2.4 水轮机转轮磨损严重
水轮机过流部件磨损量大,空蚀严重,转轮大面积修补次数多,转轮叶片原始线型及水流流道改变,水轮机效率降低。1987年,我站水轮发电机组实测平均效率:1号机为81.96%,出力系数为8.04;2号机为83.96%,出力系数为8.21;3号机为82.87%,出力系数为8.14。三台机组平均效率为82.87,平均出力系数为8.13,比原设计采用系数减少5.41%。而且由于堆焊造成局部应力集中,导致叶片根部存在局部裂缝,不利于机组的安全稳定运行,转轮改造势在必行。双牌水电站现有HL240、HL123两种混流式转轮,用当前水轮机转轮的技术水平来衡量,HL240转轮效率低,单位过流量小、水力性能偏低。
3 增容改造的可行性分析
3.1 增容改造技术日益成熟。
近几年来国内外水电技术突飞猛进,增容改造技术发展也相当成熟,机组平均出力提高10%左右已被实践所证明,采用的主要技术手段有:(1)通过更换发电机定、转子线圈,适当增大线圈导体截面,提高绝缘等级;(2)采用新型高效转轮以提高水轮机效率;(3)适当增大转轮直径与过流面积,缩小上、下迷宫间隙,使比转速提高。运用CFD解析水轮机各部件设计分析技术,提高水力效率在技术上是可行的。
增容改造具有一定基础。
电站已对3台机组的调速器、励磁装置、全厂继电保护装置等设备进行了全面更新,实施了全厂计算机监控系统,110kV开关设备全部更换为GIS(全封闭六氟化硫组合电器)。2、3号发电机分别于2000年和2003年更换了增大截面的定子线圈和转子线圈,将绝缘等级由B级提高到F级。2003年以后对发电机油冷却器、空气冷却器等部件进行了增大容量的更新改造,试验证明发电机的额定容量可由53MVA增容到58.3MVA。
3.3 增容改造对环境、消防影响评价
增容改造不产生污染源,不会产生大的的噪音,施工与电厂承担的综合利用任务不相矛盾,因此对环境不会产生不利的影响。本工程不改变电厂的原有布置,原消防
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