电能计量装置检测及常见故障分析与处理.PDF
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电能计量装置检测及常见故障分析与处理
高维智
(华电能源股份有限公司富拉 尔基热电厂,黑龙江 齐齐哈尔 161000)
摘 要:在El常生产维护中,要定期对电能计量装置进行检测,发现问题及时处理。如何准确判断故障点,正确分析与处理,是保证电
能计量装置计量准确、可靠的有力保障。
关键词:电能表;接线;故障;分析;处理
电能计量装置是供、用电双方进行电能贸易结算的工具 ,同时 原因分析 :(1)由于实际运行负荷过大,使电流互感器饱和严
也是企业加强内部管理 ,实行经济核算必不可少的手段,因此其准 重,形成了过负荷用电,表计计量偏低,属于过负荷窃电。(2)在此工
确性、正确性越来越受到人们的重视。要确保计量装置准确、可靠,厂停产间隙我们对其表箱内部进行了仔细检查 ,首先发现电流回路
必须确保 :(1)电能表和互感器的误差合格 ;(2)互感器的极性、组别 无接地点,B相电流二次接线cT端子对箱体有放电痕迹 ,其端子处
及变比、电能表倍率都正确;(3)电能表铭牌与实际的电压、电流频 已变色、烧焦,接线头与端子之间烧断。经分析该 cT的S1侧二次端
率相对应;(4)根据电路的实际情况合理选择电能表接线方式 ;(5) 子在安装时没有拧紧,造成运行后该处过热烧断,是 B相二次电流
二次回路的负荷应不超过电流互感器或电压互感器的额定值;(6) 开路,产生高电压对箱体放电。同时使B相无法进行电量计量 ,这也
电压互感器二次回路电压降应满足要求;(7)电能表接线正确。电能 是表计计量偏低的原因。(3)电能表在试验室检验时,发现转盘转动
计量装置在运行中一旦发生错误接线,在查 出错误接线后,应把错 偏慢,启动试验不合格,将表壳打开后发现A相元件的转盘下部有
误的接线加以纠正 ,同时还要进行退补电量的计算。这些工作往往 明显磨痕,永久磁钢的固定磁钢的固定螺钉松动,是磁钢与转盘磨
是比较复杂的,为了避免这些不必要的工作麻烦,最基本的方法是 合造成表计电量减少。
在安装计量装置时采取一切必要措施防止错误接线的发生。错误接 解决措施 :(1)将三相CT更换为6005/A的CT,且CT容量为
线的接线方式有几百种,在实际检查和分析错误接线时,一般都采 10VA(经测用户负荷在300—500安培之间);(2)将CT回路可靠接
用 “逐步逼近法”,逐步排除各种因素,使错误接线的范围缩小在十 地 ,并选用4mm:电流线(原为 1.5mm);(3)将电能表 A相元件永
几或几十种接线方式之内,然后再用相应的方法来进一步分析。 久磁钢重新固定,并调整校验合格后打上表封,并将表箱更换为密
现就本人在生产现场实际遇到的故障以及处理过程加以说明 封表箱 ;经过处理后在运行状态下计量准确,经过几个月的电量跟
实例分析 1:2009年3月 ,当对 6KV#11炉线 3226进行检验 踪,无电量丢失现象发生。
时,在相频测量时发现A相与c相电流相位角为 180。,经用钳形表 实例分析3:我公司#8工作电源自投运以来其电能表上量与其
测量电流互感器A、C相电流有值,但互感器回零线电流为零。经过 分支负荷电量总和比较偏低 (正确时两者应相等),我们对电能表
一 段时间的观察 ,发现当大负荷运行时回零线有一部分电流通过, (DSS318三相三线电子式)进行校验合格。而后在运行状态使用
与A、C相电流相差一半左右。当小负荷运行时N相 电流为零。经与 CL312电能表现场校验仪检测误差合格,电压、电流接线正确,最后
上级领导请示批准对此条线路进行停电检查。检查采用对回路进行 使用钳形表进行一、二次电流对比,A、C相一次电流为 1200A,A、c
一 次系统检查 ,根据此套回路的接线特点,采取逐段排除的方法。因 相二次电流为3.2A,CT变比为 150015A,CT容量为25VA。表明二
此条线路CT容量大,且在现场连带一次设备,故采用电压法测试。 次电流折算到一次的电流偏低,导致产生计量误差。
CT变比为 lO005/A,则电压 比为5/1000V=l:20,在测试仪加 20V交 原因分析:经过仔细检查发现以下几个问题:(1)检查电流回路
流电压,系统反映电压为0.2v(N完全星形接线)。经逐段检测 ,发现 界限端子紧固无松动;(2)主盘
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