大屯选煤厂介技改工程措施.doc
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大屯选煤厂
重介系统机电设备安装工程
施
工
组
织
设
计
中煤大屯建筑安装工程公司
二00五年五月二日
一、工程施工说明:
(一)工程施工依据:
1、选煤厂所发图纸:
工艺流程图、设备布置安装图、配电系统图,非标件加工图等。
2、厂家资料:设备使用说明书等。
3、有关规程规范:《煤矿机电设备安装竣工验收质量标准》MT-95
以及《煤矿安全规程》等。
(二)工程项目名称:大屯选煤厂重介系统机电设备安装工程
(三)用 途:将原来的跳汰——浮选工艺流程改造为全重介——浮选工艺流程,生产5~9级精煤。以满足市场需求,提高产品质量,保证产品质量的稳定性和选煤技术的先进性。
(四)工程施工主要内容:
1、拆除厂房内原旧设备共17套,其中:
(1)拆除303、306电磁振动给煤机及其溜槽2套,重量为:4.5×2=9吨。高压风管、风包移位。
(2)拆除307、311跳汰机及其溜槽2套,重量为:55吨/台×2=110吨。
(3)拆除312、315、318、319、324斗式提升机及其辅助设施5套,重量为:362/台×4=1448吨。
(4)拆除320振动筛及其辅助设施1套,重10.426+3=13.426吨。
(5)拆除327脱水筛及其辅助设施1套,重8.65+2=10.65吨。
(6)拆除336B、362A、362B混凝土槽体刮板机及其辅助设施3套,重约20吨/×3=60吨。
(7)拆除337、338离心脱水机及其辅助设施2套,重(7.89+3)×2=21.78吨。
(8)拆除359砂泵及其辅助设施1套,重约5吨。
(9)9.0米及13.3米平面钢平台、钢梁拆除。
(10)管路、电缆拆除及改造等。
共计:约1700吨
2、改造原有旧设备5套,其中:
(1)301原煤皮带机改造(原L=111.5米,改造后L=108.5米)。
(2)302原煤配仓刮板机改造(原L=24米,改造后L=15.6米)。
(3)310中煤刮板机改造(原L=23米,改造后L=14米)。
(4)344矸石刮板机改造(原L=23.5米,改造后L=16.5米)。
(5)902矸石胶带机更换。L=39.6米
(6)管路、电缆改造。
3、新增设备安装106 台套(主要),其中:
(1)刮板机6台。
(2)胶带输送机3台。
(3)重介质旋流器2台,10.8吨/台×2=21.6吨。
(4)弧形筛9台,单台最大重量3吨,总重:24.34吨。
(5)精煤脱介筛2台,18.4吨/台×2=36.8吨。
(6)中煤、矸石脱介筛2台,11.9吨/台×2=23.8吨。
(7)VM1400型末精煤离心脱水机2台,10吨/台×2=20吨。
(8)LLL1030×550B型煤泥离心脱水机3台,7.98吨/台×2=23.67吨。
(9)CLIMAXXФ914×2972型磁选机6台,2.76吨/台×6=16.56吨。
(10)介质泵4台,煤泥泵2台,扫地泵2台,共10台。
(11)GZG90-150给煤机9台。
(12)电动葫芦7台(重介),电动单梁桥式起重机1台(介质库),加介起重电磁铁1台。共8台。
(13)LS20-150LAC型空压机1台。
(14)SP-3-Ⅱ精煤合格介质分流器4台。
(15)脱介喷水装置11套。
(16)煤泥重介旋流器1台。
(17)FW-Ⅰ-450滤水器1台,密度计3台。
(18)RSDL型皮带机2台,CXG-99型磁选管1台。
(19)轴线,-跨33.18米平面安装一根长度为10米的20#工字钢起重梁,端部伸出墙外2米,挂一只8吨滑车,其下方安装一台JD-40调度绞车,缠6×19-Φ18.5钢丝绳200米作为起吊及下放之用。
2、拆除轴线,-跨10.40米及23.70米平面砖墙及钢窗作为临时起吊孔,待设备拆除完毕后恢复。
3、切断设备电源并验电。
4、拆除设备所有电缆及其障碍物。
5、分段牢固固定斗子及链板,使链板断开后斗子及链板不会下坠。
6、检查定斗子及链板是否固定牢固,固定没有问题后,用氧气割断链板。
7、将驱动装置及其辅助设施解体拆除。解体后部件最大重量不得超过2吨,防止绞车超负荷。设备解体后,用手拉葫芦将其挪至起吊孔附近,然后用JD-40调度绞车吊运至地面,再用吊车装卸车,汽车运输将其运至甲方指定位置存放。
8、从上至下逐段拆除斗子、链板、箱体等。方法同7。
9、当拆至涝坑处后,需停止拆除,必须先将涝坑内的水排尽,清除煤泥约40吨,并将设备冲刷干净后再继续进行机尾部分拆除。煤泥清除用人工装车,劳动车推运至甲方指定位置。
(二)跳汰机拆除:
1、切断设备电源、及压风风源,并验电和排除风管内余气。
2、拆除设备所有电缆及其障碍物。
3、在—跨,18.2米平面下方安装一台TGB5吨×5m型临时用手拉单轨行车,作为接力起吊行车。
4、
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