《提高KP电缆头制作质量》.doc
文本预览下载声明
PAGE
PAGE 14
以提高电缆头制安质量提高供电安全性
一 课题介绍
扬巴IPSⅡ临时供电项目,涉及电压等级有35KV,6KV,0.4KV, 其中35KV/6KV变电所1座,6KV/0.4KV 5 座,35KV单芯高压KP头3个,35KV单芯高压冷缩电缆头3个,6KV三芯热缩式高压电缆头10 个。
经过对工程内容的充分分析,自身能力分析,确定本工程的电缆终端制安程序是整个工程的质量控制重点,由此行成了“以提高电缆头制安质量提高供电安全性”的QC小组。
针对工程的质量薄弱环节,QC小组认真分析现状,运用PDCA循环质量控制手段,在工程过程中针对质量薄弱环节,制定控制措施,加强过程检查,最终实现了包括KP头制作新工艺的一次性制作成功,实现了整个供配电系统逐级送电的节节成功。
二 小组介绍
小组介绍见表2-1:
表2-1 小组情况一览表
小组名称
中建工业设备安装有限责任公司海外事业部扬子巴斯夫KP电缆头施工QC小组
小 组 类 型
现 场 型
成立时间
2009.4
课题活动时间
2009.5
活动课题
提高KP电缆头制作质量
QC小组人数
6 人
活动次数
28次
均活动频次
7次/月
小
组
简
介
姓 名
性别
年龄
文化
程度
职 务
职 称
组内职务
傅东旭
男
28
本科
施工员
组长:全面决策,协调组内人员工作
章新宇
男
38
大专
项目经理
工程师
组 员:具体实施
薛夫
男
26
大专
施工员
副组长:数据处理,成果整理
邱世科
男
56
中专
质量主管
工程师
组员:质量监测
吴景耀
男
34
中专
班长
组员:操作者
顾问
刘宣进
男
46
本科
总工
教授级高工
指导小组运行
周希敏
女
39
大专
部门经理
工程师
协助小组运行
活
动
情
况
活动内容
人 数
活动次数
出勤人 次
出 勤 率
总出勤率
计划阶段
4
4
14
100%
95%
实施阶段
5
16
77
96%
实验阶段
6
7
40
95%
总结阶段
6
1
6
100%
三 立题理由
系统
系统要求一次性投运成功
对进一步拓展市场有积极影响
一旦失败经济损失大
使用新产品-高压电缆插拔头
供电系统质量薄弱环节
立题理由:
提高电缆头制安质量,提高供电安全性
图3-1立题理由展示图
图3-1展示了QC小组活动的五项立题理由,简要阐述如下:
1 从系统构成分析与施工质量直接相关的主要因素。
供配电系统投运成功的影响因素
供配电系统投运成功的影响因素
施工质量
设计因素
产品质量(甲供)
电缆安装
设备安装
电缆联结质量
电缆敷设质量
非主观可控因素
设备运行质量主要取决与设备自身与调试,受安装质量影响小。
电缆终端制作,工艺复杂,常用事故发生
电缆终端与设备联结,
一次性实验成功约为100%
国内电缆质量已达到较高水品,如果在接线前检查质量合格,则性能较为稳定。
图3-2供配电系统投运自主关键原因分析图
从上图3-2可以看出高压电缆头的制作是影响供配电可靠性的主要因素,是工程质量薄弱环节。
2 35KV高压电缆终端使用德国生产的KP头,组装工艺复杂,在安装公司范围内从未有接触过该产品的组装,属于单位内新产品应用。
3 提供35KV高压变电所电源的9#,下属化工装置也不停运,接线时不停运,由此必须保证系统一次性投运成功。
4 本期临时电工程是为2009年开建的扩建工程服务,本期工程施工信誉直接影响后续工程承接,对市场开拓具有深远影响。
5 高压电缆终端制作过程复杂,尤其是新产品KP头,有些步骤是不可逆的,一步质量不合格就会导致整个附件的作废,一定长度电缆损失,KP头电缆终端单价约七、八千元,直接经济损失大。
四 课题目标
4.1设定活动目标
高压电缆终端制安一次
高压电缆终端制安一次投运合格率100%
活 动 目 标
SHAPE \* MERGEFORMAT
4.2目标可行性研究
分类
条件
结论
一
产品性能
过成控制,目标即可实现
KP电缆终端的配件技术质量成熟性
由德国PFISTERER公司 (中国称KP公司,它是世界著名的电缆附件和金具生产厂家,成立于1921年,已有80多年历史),拥有自己的技术、销售、安装等售后服务队伍。
热缩式
该附件具有重量轻、施工简单方便、运行可靠、价格低廉等特点;上世纪八十年带已自主研发生产,在中低压电力系统得到大力推广。
冷缩式
安装工艺叫热缩式更为简单,安装质量受认为因素影响更小。
二
以往经验
KP电缆终端制作
扬巴已投运一些KP电缆终端,技术相对成熟。
冷缩、热缩式
大多工程可以做到一次性成功投入,但也存在一次投运成功率低于80%的现象。
五 目标实施中的PDCA循环
5.1现状调查
现状调查主要从三方面入手,即以往工程高压电
显示全部