提高钢水要钢温度合格率QC.doc
文本预览下载声明
提高钢水要钢温度合格率
发表人:罗继来
转炉炼钢厂炼钢车间甲班四组QC小组
2009年3月
QC小组简介
1、小组简介
QC小组名称 炼钢甲班四组QC小组 小组成立时间 2004年3月 课题成立时间 2008年1月 课题注册时间 2008年1月 课题活动时间 2008.1—2008.12 课题活动类型 现场型 表1 QC小组简介
2、小组成员概况
姓名 性别 QC分工 受QC教育时间 政治面貌 岗位 罗继来 男 负责组织活动制订对策 72小时以上 团员 组长 陈炳红 男 负责组织活动制订对策 72小时以上 党员 炼钢工 诸建潮 男 负责组织活动 72小时以上 摇炉工 沈瑜 男 协助各项工作信息反馈 72小时以上 团员 放钢工 许华彦 男 协助各项工作信息反馈 72小时以上 团员 炉前工 杨卫更 男 协助各项工作信息反馈 72小时以上 团员 合金工 周 杰 男 协助各项工作信息反馈 72小时以上 团员 炉前工 李军辉 男 负责技术指导 72小时以上 党员 技术员 表2小组成员概况
二、选题依据
现状调查:2007年以前我厂的钢水上连铸的温度合格率平均保持在90%左右,但是温度控制按照工艺技术指导书上的温度范围(温度范围在0-20℃),导致钢水的上下炉温度相差大时,不利于连铸低温快速浇注,而且容易引起钢水拉漏,导致质量事故。在2007年分厂实行连铸要钢温度制度,要求钢水上连铸温度范围控制在10℃以内,由于要求提高,新制度实行一段时间后钢水连铸温度合格率一直徘徊在60%左右,影响了分厂降低钢水浇注过热度的要求,制约了分厂制定的“稳定、高效、顺行”的生产目标,还造成许多不安全因素,给分厂的安全生产带来了隐患。
1、体现“连续、均衡、稳妥、高效生产,确保安全、质量,降低消耗成本”的管理思路。 2、钢水浇注过热度高,导致钢水氧含量控制困难,增加钢水的夹杂物含量,降低品种钢质量。 3、钢水浇注过热度高,连铸浇注时容易造成钢水拉漏等操作事故,突发事件增加安全隐患。
提高要钢温度合格率势在必行
针对以上情况,本小组经过讨论选定提高钢水要钢温度合格率为2008年的QC活动课题。
三、活动目标
根据分厂要求,在工艺规定的范围内,连铸给炉前一个要钢温度,温度范围控制在10度内,按要求本小组将钢水要钢温度合格率达到80%为本次QC活动目标。
80%
60%
活动前 目标值
图1 活动目标示意图
四、对影响原因分析
在总结去年的经验教训时,认为造成钢水水温度合格率不高的主要原因是:转炉热量平衡没有控制好,终点温度高,炉前放高温钢多、后吹钢多;炼钢工粗心将钢水吹氩时间长使温度不够;还有就是炉前小平台测温枪不准导致温度不准;钢包不好温降快,导致温度低。
工艺 设备
要钢温度不合理 吹氩设备坏
钢包吸热大
钢水镇静长 温
吹氩时间过长 测温枪不准 度
合
格
业务水平差 出钢温度高 率
责任心不强 吹氩过大 低
温度未测准 后吹严重
成分二次调控
人员 操作
图2 影响温度合格率因果分析图
具体归纳为如下几条:
项目 原 因 影 响 是否要因 人员 责任心不强 达不到要钢
温度 是 操作 出钢温度高 达不到要钢
温度 是 设备 测温枪不准 达不到要钢
温度 是 钢包吸热量大 工艺 钢水镇静时
显示全部