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高浓度合成4A沸石的工艺研究.pdf

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第 02 期 高浓度合成 4A沸石的工艺研究 ·37 · 科研开发 高浓度合成 4A沸石的工艺研究 樊慧芳 蔡转红 韩辉 王忠慧 刘翔宇 (中国铝业山东分公司研究院研究二所) 摘要 :本文叙述了一种用高浓度的铝酸钠溶液合成洗涤剂用 4A沸石的方法。将烧结法氧化铝生产中铝酸钠溶液与原水玻璃直接合成 4A沸石,其固 含可高达 300-350g/l ,依次经浆化、晶化等一系列连续合成工艺制得 4A沸石产品。 关键词 :4A沸石;高浓度;洗涤剂;原水玻璃 [1] ;铝酸钠溶液;固含 中图分类号 :TQ133.1 文献标识码: A 文章编号: T1672-8114(2012)02-037-03 前言 180 ~200g/l ,经浆化、晶化至到合格料浆,再经压 山铝化学品氧化铝公司作为中国最大的沸石分子 滤、洗涤、烘干得到最终产品。 筛生产基地,拥有 40 万吨洗涤剂用 4A沸石的生产能 本研究是用超高浓度的铝酸钠溶液与原水玻璃直 力,随着国内外各种原材料价格的不断上涨,生产成 接合成洗涤剂用 4A沸石,以提高料浆的固含量,降低 本上涨的压力也越来越大。近年来,响应公司“降本 晶化温度,稳定结晶过程,降低生产成本。 增效”的号召、最大限度的降低 4A沸石的生产成本, 改进工艺的具体步骤如下:以烧结法氧化铝生 我们从生产原料入手,研究了一种用超高浓度的铝酸 产中的超高浓度铝酸钠溶液为原料( Al203 浓度达到 钠溶液合成洗涤剂用 4A沸石的方法——将烧结法氧化 120~ 150g/l ),不调配冲稀,与原水玻璃直接按照硅 铝生产中铝酸钠溶液与原水玻璃直接合成 4A沸石,其 铝比 1.8~2.1 进行合成,以一定的流速同步加入开动 固含从 180~200g/l 提高至 300~ 350g/l ,依次经浆化、 高速搅拌装置的反应容器内(因为料浆特别粘稠, 晶化等一系列连续合成工艺制得 4A沸石产品。该方法 搅拌装置选择超高强度的设备),经过 ~1530 分钟搅 的技术难点是“超高浓度合成 4A沸石技术”, 故试验 拌浆化成胶,其料浆温度大约 ~4050 ℃,加入一定量 按合成浓度逐渐升高方式进行,合成浓度起点为 120g/ 的4A沸石导向剂 [2] ,移入恒温水浴,快速加热升温至 l 。此方法既简化了生产工艺又提高了料浆的固含量, 65~70 ℃晶化,物料在该环境下成核至合格晶核,其 是降低 4A沸石生产成本的有效手段之一。 过程保持2 ~3小时,后取样,用显微镜观察样品晶核 1. 4A 沸石生产工艺的改进 是否长好,合格后进行液固分离、洗涤和烘干,得 4A 公司现行的水热合成法生产 4A沸石是将氧化铝生 沸石产品。 产的中间产物 - 铝酸钠溶液调配至 AO浓度: 65~70g/ 在此工艺流程中,对于技术点的控制有两个难 l 左右 , 按一定的比例加入原水玻璃,其料浆固含量为 点,一是两种超高浓度溶液并流加入反应槽的流速要 控制在一定的流速范围内,否则,容易导致凝固不利 于浆化反应的进行。另一个难点是对于反应设备—— 超高强度的搅拌的要求,搅拌的好坏直接决定了物料 作者简介: 樊慧芳,女, 1979.10
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